HZS75型混凝土攪拌站的改進(jìn)

我局的一臺HZS75型混凝土攪拌站是由某公司生產(chǎn)的HZS75型改裝而成的,設(shè)計混凝土生產(chǎn)量為75m3/h,經(jīng)過20萬m3的混凝土生產(chǎn)后,整套設(shè)備的生產(chǎn)能力已下降至45 m3/h。隨著不斷擴大生產(chǎn)量的需要,以及生產(chǎn)設(shè)備安全和可靠性、易操作性等技術(shù)的要求,必須改進(jìn)現(xiàn)有的攪拌站的控制系統(tǒng),并解決相關(guān)的問題,才能滿足工地上生產(chǎn)的要求。
1、 原攪拌站存在的問題
    原攪拌站配料機骨料的稱量是采用杠桿聯(lián)動機構(gòu),在攪拌機提料斗下到配料位置時才開始稱量。這種配料稱量方式效率低,配料至攪拌這一過程的時間長,稱量精度不高,不能滿足工地大方量混凝土生產(chǎn)的要求;控制系統(tǒng)由DOS版單片機控制程序,可視化操作差,最多只能存儲5種配方;數(shù)據(jù)庫設(shè)計不合理,不能分類匯總、打印出來,難以滿足客戶的查詢要求。
2、 改進(jìn)內(nèi)容
(1) 更換一臺HJP2400型帶壓力傳感器的電子稱量膠帶輸送式四倉配料機。
(2) 升級原有的單片機CPU及主板的驅(qū)動程序
(3) 在原有控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,改造成計算機仿真工藝流程的自動控制方式(須增添一臺奔騰PⅢ800M以上的工控計算機,并配上相應(yīng)的操作軟件)。
3、 改進(jìn)特點
(1) 改進(jìn)后,骨料的稱量是在配料機的膠帶上完成的,即當(dāng)提升斗下降到下限位置時,膠帶轉(zhuǎn)動出料,將配制好的骨料輸送到提升斗中;當(dāng)電子秤顯示為“0”時,膠帶停止運轉(zhuǎn),提升斗提升,同時配料機開始下一輪配料。上述改進(jìn)能縮短配料時間,提高了工作效率。
(2) 控制系統(tǒng)采用濟南新瑞自動化控制有限公司開發(fā)的WINDOWS版混凝土生產(chǎn)管理系統(tǒng)HNT2001。該管理系統(tǒng)是采用微機自控方式的一種高級仿真工藝流程 用戶管理系統(tǒng)。它不便能在計算機屏幕上清晰地顯示出整個拌和過程,而且在混凝土生產(chǎn)過程中能對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行實時記錄、整理和查詢,并且能制作、打印成各種不同的報表。
    上述改進(jìn)總費用為5萬元,改進(jìn)后的設(shè)備在工地使用中又恢復(fù)到75 m3/h的生產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn),保證了工地大方量混凝土生產(chǎn)的要求,而且設(shè)備的可靠性、實用性也大大地提高,且操作方便,鼠標(biāo)輕輕一點即可實現(xiàn)全自動化的監(jiān)控任務(wù)。

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2024-12-23 13:17:33