淮礦水泥公司大力實(shí)施名牌戰(zhàn)略

     安徽淮北礦業(yè)集團(tuán)水泥公司堅(jiān)持“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的經(jīng)營(yíng)理念,大力實(shí)施名牌戰(zhàn)略,取得了顯著成果。2005年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡,產(chǎn)銷均創(chuàng)歷史新高。

    2004年,淮北礦業(yè)集團(tuán)水泥公司為使產(chǎn)品在建材市場(chǎng)上立于不敗之地,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定出操作性強(qiáng)的《質(zhì)量管理手冊(cè)》,明確了“以質(zhì)量求生存”的方針。與此同時(shí),建立了自上而下的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),即總工程師為質(zhì)量管理代表,車間設(shè)質(zhì)量管理員,班組聘有質(zhì)量監(jiān)督員。在具體實(shí)施過程中,三級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)人員以《質(zhì)量管理手冊(cè)》為標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量與直接責(zé)任人的工資獎(jiǎng)金掛鉤考核,當(dāng)月考核、當(dāng)月兌現(xiàn)。該公司每年還定期開辦各種類型的安全技術(shù)培訓(xùn)班,使職工牢固樹立“質(zhì)量為本”的思想。

    多年來,該公司依靠技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)質(zhì)量有影響的各個(gè)工序都先后進(jìn)行了改造。其中二號(hào)旋窯喂煤系統(tǒng)技改后,水泥產(chǎn)量提高10%,煤耗下降10%,質(zhì)量大幅度提高,一年時(shí)間就收回全部技改投資。將包裝機(jī)機(jī)械控制改為微機(jī)控制后,袋重合格率保持100%。窯尾喂灰系統(tǒng)改造成功后,每年可節(jié)約支出150多萬元。

    該公司水泥生產(chǎn)從原料進(jìn)廠、粉碎、配比、熟料的生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠,嚴(yán)格進(jìn)行“把三關(guān)、堵一口”?!鞍讶P(guān)”:一是把好原料進(jìn)廠關(guān)。凡水泥生產(chǎn)所用石料、鐵粉、黏土、礦渣、石膏等原料,全部進(jìn)行嚴(yán)格化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格的決不進(jìn)廠。二是把住生料配比關(guān)。由技術(shù)人員設(shè)計(jì)出配比方案,再由微機(jī)控制,讓配比的原料科學(xué)合理。三是把住煅燒關(guān)。濕法旋窯看火工和干法線中控人員,時(shí)刻觀察火焰顏色、掌握物料提升的溫度、判斷物料的濕度及變化情況等,確保煅燒工藝達(dá)到要求。所謂“堵一口”,就是堵住不合格產(chǎn)品出廠的口子。每批水泥出廠前都要進(jìn)行嚴(yán)格的化學(xué)、物理檢驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)完全符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定后方可包裝出廠。

    截至2005年,淮北礦業(yè)集團(tuán)水泥公司生產(chǎn)的相山牌水泥連續(xù)23年出廠質(zhì)量合格率均達(dá)到100%,贏得了用戶的青睞。

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