大型水泥渦殼式泵站的技術改造介紹

中華泵閥網(wǎng) · 2008-05-12 00:00 留言

  1.前言

  上海市黃浦江原水廠1987年建成兩座原水輸送泵站,即臨江泵站和嚴橋泵站,各裝6臺大型立式水泥渦殼混流泵,擔負著將黃浦江上游水質較好的原水通過兩站接力輸送到上海市區(qū)各自來水廠,日輸送能力為350萬噸。自投入運行至1997年,十年間逐步暴露出了一些問題,長沙水泵廠有限公司應業(yè)主要求并在上海市有關部門的配合下,對兩個泵站進行改造(投入近三千萬元的改造資金)。從1998年至2001年,已將12臺水泥肘形吸入渦殼式混流泵全部改造為濕坑式水槽吸入斜流泵,大大提高了泵組運行效率及可靠性,產生了顯著的節(jié)能效果和經濟效益。

  2.泵站基本情況

  臨江泵站和嚴橋泵站原采用1800HLWB-12型立式混流泵。

  其結構特點為:肘形水泥吸入流道、水泥渦殼式混流泵,半可調、半開式葉輪,葉輪室嵌于水泥基體中,浮動環(huán)式軸封,水泵電機兩軸剛性聯(lián)接泵轉子軸向力由電機推力瓦承受。泵設計點性能參數(shù):Q=7.792m3/s,H=12.2m,n=300r/min,m=87.2%,配套電機功率1600kW。

  3.原泵站存在的主要問題

  (1)運行效率低。據(jù)現(xiàn)場測算,泵運行效率僅有60%~70%,原因主要是無法保證葉片與葉輪室之間的間隙符合設計要求(0.8~1.0mm)。

  (2)密封可靠性差。原泵軸封采用浮動環(huán)形式的密封結構,密封穩(wěn)定性較差。因此運行時,不得不在泵蓋上面放置一臺潛水電泵,并在該層面上設置一個專職巡視人員。一旦發(fā)現(xiàn)泵泄漏過大,立即啟動潛水電泵抽排泄漏水,以防止泵房被淹沒。

  (3)泵檢修周期短。原泵運行約一年的時就出現(xiàn)振動強、軸封泄漏大、泵效率大大降低等問題,必須停機檢修。

  (4)葉片汽蝕破壞。每年大修時,葉輪葉片有汽蝕破壞麻點,每次大修都要焊補和打磨葉片,而且維護人員勞動強度大、工作環(huán)境差。

  4.改造方案及實施

  針對原泵站存在的主要問題,對泵性能、泵結構、泵房吸入流道、泵安裝基礎重新設計,即改為濕坑式水槽吸入立式斜流泵,僅原配套電機不變;但電機安裝基礎層重新布置地腳螺栓。

  根據(jù)過去的運行情況及對泵裝置特性的分析,確定新泵的設計參數(shù)為:流量Q=9m3/s;揚程H=12m;轉速n=300r/min(原電機轉速);泵比轉數(shù)ns=3.65nQ1/2/H3/4U510。

  選用L500優(yōu)秀水力模型作模型換算設計,新泵型號定為88LKSE-18J。

  實物泵經真機試驗后,性能參數(shù)達到設計要求。

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  5.改造后泵的結構特點

  與原泵型結構相比,其結構特點為:

  (1)原為水泥渦殼式混流泵;現(xiàn)為全金屬導葉式混流泵;

  (2)原泵葉輪室嵌入水泥中固定,與葉片對應部位為球面;現(xiàn)葉輪室可隨泵轉子部件抽出,與葉片對應部位為錐面,因此更換、維修方便;

  (3)原葉輪汽蝕基準標高約為-1.95m,現(xiàn)葉輪汽蝕基準標高約為-3.5m,葉輪標高位置降低了1.55m,因此在同樣的吸入水位情況下,裝置汽蝕余量增加了1.55m,有利于避免汽蝕的發(fā)生;

  (4)原葉輪懸臂長度約1.1m,現(xiàn)葉輪懸臂長度僅0.6m左右。因此泵的下部軸承的受力狀況大為改善,延長軸承壽命,有利于降低葉輪的擺動和減輕葉片與葉輪室之間的磨損;

  (5)新泵在機泵相聯(lián)的聯(lián)軸器之間有一個調整螺母,可方便地通過泵軸調整葉輪的相對高度位置,在安裝和維修時,便于調整葉輪葉片與葉輪室的間隙,使其間隙始終保持設計值要求,使泵的運行效率不因間隙的增大而降低;   

  (6)新泵的軸封采用一般填料密封,其部位在泵的最高處,泄漏量少,且泄漏水可自行排入集水坑,無需設置專門崗位巡視和排水;

  (7)新泵的轉子部件可從上部抽出,泵的檢修工作可在電機安裝基礎層進行,無須鉆進泵內補焊、打磨,不僅保證了檢修的質量和效率;而且大大改善了檢修工作環(huán)境。

  6.結束語

  此項技術改造工作自1998年試行,至2001年全部完畢,投入運行時間最長的已有8年多?,F(xiàn)場測試結果與原泵運行測算結果相比較:

  (1)泵運行效率可達88%。在全年輸送8億立方米水量的情況下,與原泵相比,可節(jié)省電費支出960萬元。若在350萬噸/日設計負荷下運行,每年節(jié)省的電費支出可達1400多萬元,投入的改造資金在三年之內即可收回;

  (2)新泵3~4年一次大修,檢修周期延長了3~4倍,維修工作量和維修費用也相應得到了降低;

  (3)機組振動烈度在5mm/s以下,軸封泄漏正常,提高了運行安全可靠性,減少了維護操作崗位;

  (4)運行4年以來,葉片上沒有發(fā)現(xiàn)汽蝕破壞麻點;

  (5)改善和減輕了操作維護人員的工作環(huán)境和勞動強度。


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