淺談施工技術(shù)管理與成本控制

  前言:“科技為先”是我局的質(zhì)量方針,企業(yè)的本質(zhì)目標(biāo)是通過一切合法經(jīng)營手段獲取最大利潤,本文以項目施工的實際范例,說明項目經(jīng)營管理中如何通過加強技術(shù)管理、優(yōu)化技術(shù)方案來獲取更大效益。

  關(guān)鍵詞:技術(shù)方案   優(yōu)化    利潤   成本控制

  1. 引言

  隨著我國市場經(jīng)濟體制的不斷發(fā)展、完善,企業(yè)在市場經(jīng)濟中的主體作用越來越明顯,企業(yè)的本質(zhì)目標(biāo)就是通過一切合法的經(jīng)營活動和經(jīng)營行為實現(xiàn)利潤最大化。筆者的實踐經(jīng)驗表明:在項目管理中,加強施工技術(shù)管理、優(yōu)化施工方案是獲得最大利潤、降低成本的最有效的方法之一。一般來說工程項目在投標(biāo)階段由于時間倉促,技術(shù)方案的深入程度或合理性均有不同程度的欠缺,在實施階段,技術(shù)人員如能充分結(jié)合現(xiàn)場實際情況,施工技術(shù)方案大有潛力可挖,只要肯鉆研,一定能通過優(yōu)化技術(shù)方案而獲得數(shù)量可觀的利潤。加強施工技術(shù)管理、實現(xiàn)利潤最大化通常有優(yōu)化技術(shù)方案、推動應(yīng)用新材料、新工藝、積極開展合理化建議活動等途徑,本文以彭水電站引水系統(tǒng)施工標(biāo)段為例,說明技術(shù)管理與獲取更多利潤、控制成本的關(guān)系。  

  2.優(yōu)化施工技術(shù)方案
    
  2.1 調(diào)整壓力鋼管制作場地位置

  投標(biāo)階段壓力鋼管制作拼裝場地布置在距引水隧洞鋼管安裝位置3km處,因壓力鋼管直徑達14m,對道路的要求相對較高,不但現(xiàn)場的運輸?shù)缆穼挾炔蛔?,而且在運輸過程中還要穿過承包商的生活區(qū)和拌和系統(tǒng),施工干擾也很大。我們在編制進場后的施工組織設(shè)計時,經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)踏勘后,利用進水口開挖棄碴重新填筑的場地作為壓力鋼管制作場地,該場地距鋼管安裝位置僅1.5km,小小變動,使鋼管及棄碴的運距均縮短1.5km,既減少了運輸費用,更重要的是減少了運輸難度、施工干擾,降低了安全風(fēng)險。

  2.2 調(diào)整2#施工支洞布置位置

  引水隧洞2#施工支洞洞口位置原設(shè)計方案為從地下廠房1#施工支洞洞內(nèi)開口成洞(即“洞內(nèi)套洞”),該方案必須是在廠房1#施工支洞施工完成后才能實施,受廠房1#施工支洞的影響較大,施工完成時間較晚,而且洞內(nèi)通風(fēng)、散煙效果不理想。在實施過程中經(jīng)現(xiàn)場踏勘,結(jié)合實際地形,將2#施工支洞的開口位置直接改在靠山側(cè)的公路旁,不但可提前4個月施工,而且由于洞口直接外露,通風(fēng)散煙效果也較方案明顯改善。這一變動,使引水隧洞的開工工期提前4個月,緩解了非常緊張的引水隧洞施工工期,并可減少一套隧洞模板從而使模板周轉(zhuǎn)次數(shù)增多,資源投入可以相對減少,大大降低工程成本。

  2.3  增加引水隧洞施工通風(fēng)洞

  由于5條引水隧洞上平段施工期間,在進水口明挖降至相應(yīng)洞口高程前,原方案唯一的施工通風(fēng)通道為2#施工支洞,因2#施工支洞總長為440m,5條引水隧洞同時施工時,洞內(nèi)的通風(fēng)散煙狀況非常差,每次爆破后的通風(fēng)散煙時間長達3個小時,既降低生產(chǎn)效率,文明施工也極不理想。根據(jù)現(xiàn)場地形我們發(fā)現(xiàn)5#引水隧洞在進水口的明挖段最短,約為50m就與江邊相通,在2#施工支洞全線貫通后,沿5#引水隧洞的軸線向靠江邊方向提前打一2×2m的通風(fēng)洞,使之與2#施工支洞聯(lián)合通風(fēng),形成“煙囪”效應(yīng),使洞內(nèi)通風(fēng)由原來的機械通風(fēng)變?yōu)樽匀煌L(fēng),通風(fēng)效果根本改觀,該方案不額外增加開挖量,僅增加200 m3明挖變?yōu)槎赐谑降膬r差費用,但節(jié)約了機械通風(fēng)費用,有利于文明施工,該方案有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

  2.4 調(diào)整壓力鋼管運輸方案 [Page]

  投標(biāo)階段壓力鋼管安裝運輸方案為在洞外壓力鋼管制作場地卷制、拼裝、整節(jié)運輸,經(jīng)進水口引水渠、進水塔、引水隧洞上平段、上下彎管段,到達安裝部位。該運輸方案存在以下弊端:

 ?。?)由于壓力鋼管最大內(nèi)徑達14m,整節(jié)運輸對沿程的空間要求高,因此2#施工支洞、3-2#施工支洞因凈空不夠不能作為鋼管整節(jié)運輸?shù)耐ǖ?,其唯一運輸通道為進水口。

 ?。?)由于壓力鋼管僅布置在下平段,上平段為砼襯砌段,因在壓力鋼管運輸期間,上平段砼襯砌不能施工,只能在鋼管運輸完成后進行,上平段砼襯砌成為控制工期,要保證工期需增加2套模板,而增加的模板周轉(zhuǎn)次數(shù)少,攤銷費用高,不利成本控制。

 ?。?)整節(jié)鋼管最大重量達50t,運輸過程中要翻身1次、轉(zhuǎn)身3次,而此過程均為多臺卷揚機同步操作,稍有差錯則可能出現(xiàn)重大安全事故,安全風(fēng)險大。

 ?。?)在上下彎管段需進行約8000 m3的擴挖以滿足鋼管轉(zhuǎn)身需要,超挖量需進行砼回填,成本高。

  針對上述弊端,鋼管運輸方案調(diào)整為:洞外鋼管制作場地卷制、瓦片運輸、下彎段對圓平臺組圓(下彎段擴挖后形成對圓平臺)、安裝,該方案有如下優(yōu)點:

 ?。?)瓦片運輸空間要求低,除進水口可以運輸外,2#施工支洞、3-2#施工支洞均可作為通道,保證鋼管運輸?shù)撵`活性。

 ?。?)瓦片可以從鋼模臺車下部通過,使得上平段砼襯砌與壓力鋼管運輸可以同步進行,可縮短直線工期6個月以上,減少2套隧洞模板投入費用。

  (3)瓦片最重為14t,運輸過程中可控性好,安全隱患小。

 ?。?)該方案只需在上下彎管段擴挖約4000 m3,比原方案少擴挖4000 m3。

  2.5 優(yōu)化進水口明挖道路布置

  進水口高邊坡最大開挖高度約190m,開挖總量150萬m3。投標(biāo)階段開挖道路從上至下有4條:11#路(高程380m)、5#路(高程305m)、彭桑路(高程280m)、1#路(高程250m),通過現(xiàn)場踏勘,發(fā)現(xiàn)開挖范圍內(nèi)有一條機耕道(寬約4m)可從彭桑路到達高程350m,且開挖區(qū)內(nèi)有一小沖溝。經(jīng)綜合比較,最終選擇了加寬機耕道成雙車道,在高程330m擴挖設(shè)集碴平臺,在彭桑路(高程280m)與1#(高程250m)之間修筑1-1#路,進水口開挖出碴道路(高程320m)以上:反鏟甩碴→高程330m集碴平臺→機耕道→1-1#路→1#路→替溪溝碴場;高程270m~320m出碴道路:機耕道→1-1#路→1#路→替溪溝碴場;高程270m以下出碴道路: 1#路→替溪溝碴場。該道路布置方案棄用11#路、5#路出碴,平均減少運距1km,既減少運輸費用,同時還減少出碴車輛與其它施工設(shè)備的干擾,減少道路擁齊,保證開挖工期。

  3 推廣應(yīng)用新工藝、新材料 [Page]

  3.1應(yīng)用自鉆式錨桿代替普通砂漿錨桿。19#公路內(nèi)側(cè)邊坡及進水口頁巖邊坡原錨桿設(shè)計方案為普通砂漿錨桿,在現(xiàn)場實施工過程中,因頁巖強度低、風(fēng)化快,實鉆過程中時有卡鉆、塌孔現(xiàn)象發(fā)生,不但施工進度無法保證,施工質(zhì)量也得不到控制。為此,我們通過現(xiàn)場實際操作、分析、比較,成功地說服設(shè)計同意將砂漿錨桿改為自鉆式錨桿,既加快了施工進度,又保證了質(zhì)量。因重新編制合理的單價,保證了承包商的利益。

  3.2 鋼筋接頭連接形式由傳統(tǒng)的焊接方式改為機械連接方式,根據(jù)不同部位的接頭采取相應(yīng)的連接方式:進水塔直鋼筋采取鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接,引水隧洞圓弧鋼筋則采用熱鐓粗等強直螺紋連接。由于機械連接攻絲可以在鋼筋廠內(nèi)提前加工,現(xiàn)場安裝時間(3分鐘/個)則比傳統(tǒng)的手工電弧焊快得多(一般為1.5小時/個),而且可以減少接頭損耗量,既加快施工速度,又節(jié)約成本。

  4.積極開展合理化建議活動

  4.1 增加錨索

  在進水口高邊坡開挖施工過程中,我們發(fā)現(xiàn)整個高達190m的高邊坡設(shè)計沒有布置錨索,而該邊坡巖石為頁巖與灰?guī)r,針對頁巖強度低、遇水易風(fēng)化及整個高邊坡中部布置有兩條永久公路的特點,我們認(rèn)為單純靠常規(guī)的系統(tǒng)支護來保證整個邊坡的穩(wěn)定具有很大風(fēng)險,于是與設(shè)計溝通,以我局在其它工程中的實際范例說服了設(shè)計,最終在高程301.5m以下直立邊坡增加236根錨索。由于錨索在投標(biāo)階段無此項目,屬新增項目,單價重新編制,保證了承包商的利益。

  4.2 增加鋼纖維砼和使用定型模板

  由于在投標(biāo)時引水隧洞的上、下彎管段均為鋼襯型式,但在實施時設(shè)計通過水力學(xué)計算認(rèn)為可將引水隧洞的上、下管段的鋼襯取消而改為普通鋼筋砼型式。這一設(shè)計優(yōu)化在合同上屬重大變更,帶來的合同條件變化主要有:需重新設(shè)計彎管段的砼襯砌模板及實際工期的增加。由于引水隧洞彎管段的體型相對復(fù)雜且過流條件要求高,在彎管段襯砌的模板設(shè)計時,首先是與工程機械公司一道聯(lián)合與武漢大學(xué)進行模板型式設(shè)計,主要從模板的型式和安裝兩方面著手,由于這種模板型式在國內(nèi)屬首例,為確保成功,我們利用計算機制作仿真模型,對其在安裝使用過程中可能出現(xiàn)的問題進行多媒體演示,以確保該項目的成功實施;此外,襯砌型式由鋼襯改為砼襯砌,在運行時由于受內(nèi)外壓力作作,彎管部位很容易開裂,防裂是首要考慮因素,為此,我們結(jié)合國內(nèi)砼防裂的經(jīng)驗,建議設(shè)計增加鋼纖維砼,該項目同樣可以重新編制更合理的單價,有利緩解在此部位的虧損壓力。

  5. 合理應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范

  進水口建基面按有關(guān)技術(shù)條款要求,應(yīng)進行建基面聲波測試。如按地球物探、巖土勘探等相關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求,則應(yīng)采用地震波沿建基面表面測試波速以判斷巖體的完整性;如按水利水電工程巖石施工規(guī)范要求,可采用鉆孔用超聲波測試孔間對穿波速以判斷巖體完整性。但從施工費用考慮,前者較后者要昂貴得多,在滿足設(shè)計要求的情況下,我們采用了后者,降低了施工成本。

  6.結(jié)語

  項目成本控制有很多方式,但積極開展合理化建議、大膽進行施工技術(shù)方案優(yōu)化、創(chuàng)新是成本控制中最重要的部分,每一項優(yōu)化均可以創(chuàng)造較高利潤或大大節(jié)約成本,作為工程技術(shù)人員都應(yīng)該盡最大努力地挖掘技術(shù)潛能,并作為長期的、可持續(xù)的努力方向。

 
原作者: 中國水利水電第七工程局 白永生  

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