與凝石親密接觸后的思索
“凝石”這個新名詞的出現(xiàn),無疑在水泥行業(yè)中引起了一場軒然大波,“凝石究竟能否替代水泥”成為議論的焦點,各方眾說紛云。一方擁有國家院士的支持;另一方,水泥行業(yè)專家則在學(xué)術(shù)問題上提出質(zhì)疑。究竟凝石能否真的替代水泥,它的耐久性如何等問題還需要時間去驗證。但是從建成投產(chǎn)的凝石生產(chǎn)線上,可以看看,凝石生產(chǎn)線是否能給中小企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。
筆者近日考察了一家已經(jīng)改建為凝石生產(chǎn)線的水泥企業(yè)。談起凝石未來在市場上的應(yīng)用時,該公司高層很坦白地表示,目前關(guān)于這類產(chǎn)品的標準沒出臺,在用戶以及市場監(jiān)理等方面肯定會面臨不少問題,在市場銷售上無疑會產(chǎn)生不利的影響。凝石發(fā)明者孫恒虎教授曾表示,成巖劑中含有17%的氯離子。對此,行業(yè)內(nèi)專家學(xué)者紛紛表示質(zhì)疑:如此活潑的化學(xué)元素,怎么能防止其對鋼筋的腐蝕?如果用在工程項目中,短期可能沒什么影響,但以后造成項目事故該怎么辦?對于這些問題,該領(lǐng)導(dǎo)表示,這一點他們已有所考慮。高層建筑、橋梁等大型建筑、重要工程都是用高標號水泥,不會選擇用凝石。所以將來一段時間內(nèi),他們的產(chǎn)品還是以供應(yīng)小型建筑為主。
長期的市場空間還很難斷言,那么就目前來說,改建凝石生產(chǎn)線是否給企業(yè)帶來所預(yù)期的直接經(jīng)濟效益呢?這位領(lǐng)導(dǎo)給我們算了一筆帳:改建凝石生產(chǎn)線,粉煤灰的用量大幅度增加,象原來的32.5水泥添加粉煤灰的比例平均為33%,現(xiàn)在用量增加了7~8個百分點。相對地,熟料的用量則減少了7~8個百分點。這樣一來,此部分的成本降低了20多元。但這并不意味著生產(chǎn)成本就有所降低。因為在工藝調(diào)整,改建凝石生產(chǎn)線的同時,電耗也相應(yīng)地增加。所以總體算起來,目前生產(chǎn)成本與改建之前相比并沒有降低。另一方面,由于工藝關(guān)系,造成單位水泥產(chǎn)量相對減少,而當前市場供不應(yīng)求,所以經(jīng)濟效益反而受到影響。
那么為何當初會做這樣的選擇呢?將來的發(fā)展方向又是如何?該領(lǐng)導(dǎo)表示,第一次接觸到凝石,還是2005年中國水泥網(wǎng)在蕭山主辦的那次會議上。會議結(jié)束后,公司領(lǐng)導(dǎo)就非常關(guān)注此事。先是開了幾次碰頭會,之后聯(lián)系到藍資公司,參觀了凝石生產(chǎn)線。并且到北京燕郊實地考察了用凝石所蓋的樓房。最后才作出改建凝石生產(chǎn)線的決定。盡管目前還沒有達到所預(yù)期的收益,但是還是要繼續(xù)做下去。原因有兩點,一是作為濕法企業(yè),煤耗比較高,少用熟料是減少成本的唯一途徑;另一方面,成巖劑與鋼渣結(jié)合優(yōu)勢特別明顯。而公司附近剛好有一個鋼鐵廠,已經(jīng)與他們簽訂了合同,有了充足的鋼渣,效益會明顯很多。這位領(lǐng)導(dǎo)最后說。
就筆者了解,國內(nèi)已經(jīng)有利用鋼廠廢渣建礦渣水泥生產(chǎn)線的先例。山西長治鋼鐵集團瑞昌水泥廠年產(chǎn)120萬噸水泥項目就是目前國內(nèi)規(guī)模最大的新型礦渣水泥生產(chǎn)線。他們利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢礦渣,經(jīng)過粉磨制備而成的礦渣微粉能夠最大限度地激發(fā)礦渣活性,使礦渣微粉在礦渣水泥的摻配及配制高性能混凝土的應(yīng)用中更加廣泛,性能更加優(yōu)越。據(jù)了解,這條生產(chǎn)線礦渣摻入比例高達70%~80%。而從這家企業(yè)的介紹來看,凝石的成巖劑也與鋼廠的廢渣結(jié)合得比較好。那么凝石生產(chǎn)線與礦渣水泥生產(chǎn)線有什么不同呢?或許需要大家作為進一步的驗證。
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