煤粉倉自燃原因分析及其預防措施

云南紅塔滇西水泥股份有限公司 何文明 · 2021-11-25 10:02 留言

引言  

某公司3號生產(chǎn)線于2001年投產(chǎn),其中煤粉制備系統(tǒng)采用風掃式管磨。長期以來,煤粉倉內(nèi)部頻繁出現(xiàn)煤粉自燃現(xiàn)象,影響窯系統(tǒng)正常生產(chǎn)運行的情況時有發(fā)生。特別是近幾年,燃煤采購難度不斷加大后,煤質(zhì)波動頻繁,自燃問題更為突出,僅2017年就發(fā)生了13次,直接造成停窯2次,在對生產(chǎn)造成影響的同時,更為重要的是造成了很大的生產(chǎn)安全風險,處置難度較大。為此,2018年以來,公司把“消除煤粉倉自燃安全隱患”作為精益課題項目進行攻關。本文結合攻關全過程,把有關情況進行簡要總結,供同仁們參考。  

1 設計與管理缺陷  

1.1 設計存在明顯的結構缺陷  

主要表現(xiàn)在:一是煤粉倉設計時理論容量僅有30m3,約21t左右,日常生產(chǎn)中倉壓不足,造成下煤穩(wěn)定性較差;二是煤粉倉柱體與錐體之間連接時設置了一個寬度為25mm的水平圓環(huán)臺段,即柱體直徑為ф3.0m,但與之對接的錐體口徑只有ф2.5m,這樣的對接方式對于煤粉倉設計是大忌;三是煤粉倉錐體壁面與水平面的交角只有65°左右,與當前煤粉倉錐體“長腿褲”式設計理念有明顯差距,極易加重下煤阻力,形成煤粉滯留邊壁粘附問題。  

1.2 生產(chǎn)管理存在的缺陷  

多年來,行動上“重生產(chǎn)、輕安全”:一是沒有形成良好的定期放倉清理內(nèi)部結塊積料制度;二是長時間停窯時對煤粉倉與空氣隔離密封措施做不到位;三是為改善倉內(nèi)下煤順暢度而不斷在增加鼓入空氣的點和量;四是故障停窯或檢修后點火升溫恢復生產(chǎn)過程經(jīng)常低風溫開磨制備煤粉入倉;五是輸煤管道及秤體各部位出現(xiàn)磨損后處理過于簡單而改變了內(nèi)部結構;六是對送煤風量的控制在理解上存在偏差。  

2 煤粉倉內(nèi)部自燃原因分析  

為了排查清楚頻繁發(fā)生自燃之根源,我們采取了不同的途徑進行探索。首先,采取把出煤磨風溫由正常的60~65℃下調(diào)為40~45℃,以降低入倉煤粉溫度,為期一個月,結果證明基本無效;其次,采用適當降低煤粉倉重,增加煤磨開停次數(shù),加快煤粉置換速率,結果同樣無效。  

從煤粉引起自燃的一般性原理方面來講,積存的煤粉與空氣中的氧長期接觸氧化時,會發(fā)熱使溫度升高,而溫度的升高又會加劇煤粉的進一步氧化,若散熱不良時會使氧化過程不斷加劇,最后使溫度達到煤的燃點而引起煤粉的自燃。對照我公司3號生產(chǎn)線煤粉倉及其喂煤秤系統(tǒng)狀況可知,首先有引自送煤羅茨風機約70℃的大量空氣被引入喂煤秤及其錐體內(nèi)部,自下而上經(jīng)過倉錐體、柱體、收塵管道排入收塵器;其次是煤粉倉錐體邊壁結煤結塊較為嚴重,有部分煤粉滯留在上方,長時間與來自送煤風機約70℃的純凈空氣接觸,熱量集聚到一定程度后就形成了自燃??偠灾褪菧舻拿悍酆凸娜氲目諝庾罱K造成了自燃,缺一不可。  

為了驗證以上自燃原因的成立,公司進行了相應試驗,先把煤粉倉內(nèi)部清理干凈,然后恢復生產(chǎn),把鼓入倉錐體、喂煤秤的所有進風點全部打開,出磨風溫正??刂?,持續(xù)了大約一周,結果證明在倉錐體內(nèi)邊壁未形成粘附滯留、倉內(nèi)煤粉正常置換使用的情況下,始終未出現(xiàn)自燃現(xiàn)象。  

3號生產(chǎn)線喂煤秤系統(tǒng)現(xiàn)場布置情況由圖1、圖2上下疊加即是,圖中標注了取自送煤風機的純凈風從各部位鼓入的情況。  

圖1喂煤秤各個進氣點示意圖  

 

圖2喂煤秤測量及輸送區(qū)域示意圖  

3 消除自燃的技術措施  

從上述情況可知,設計缺陷不少,但是從現(xiàn)場混凝土框架及其樓層布置情況來看,現(xiàn)場無法改變已成為定局,只能是在現(xiàn)有條件下進行局部優(yōu)化改造和強化管理。  

3.1 形成定期清倉制度  

通過生產(chǎn)實踐證明,雖然倉本身存在結構缺陷,但是內(nèi)部結皮結塊清干凈以后,下煤順暢度不存在問題,無需任何外部鼓入的助流氣體即可滿足正常生產(chǎn)。因此,凡是遇停窯大修或長時間停機,都要求放空煤粉倉進行檢查和清理內(nèi)邊壁,努力減少煤粉滯留現(xiàn)象,做到先進先出,及時置換。  

3.2 改造熱風管道,避免冷風制備煤粉  

水分較高的煤粉粘附性能較強,入倉后極易粘結在錐體內(nèi)邊壁造成煤粉滯留,因此低溫開煤磨是生產(chǎn)之大忌,也是煤粉發(fā)生滯留自燃的重要根源。針對入煤磨風溫總體偏低的實際情況,將篦冷機抽風口位置朝高溫方向移動了1.3m,以提高風溫。原工藝設計時并未考慮停窯磨煤供熱風問題,靠相對原始的在篦冷機內(nèi)部燒柴供風,從根本上滿足不了需要。根據(jù)現(xiàn)場狀況,我們把靠近窯平臺的其中一段熱風管改造為簡易熱風爐,內(nèi)部鑲砌耐火材料,實現(xiàn)了燒柴油供熱風,可根據(jù)需要靈活控制風溫,杜絕了冷風制備煤粉的情況,倉錐體內(nèi)壁粘結現(xiàn)象大幅度減少。  

3.3 加大煤粉倉容量  

根據(jù)現(xiàn)場空間極限,把頭煤倉、尾煤倉柱體部分分別加高2m,加高后倉容量比原設計時增加了大約47%,增大倉壓后有利于改善下煤狀況,同時還能更好地應對故障停窯恢復生產(chǎn)時用煤需要。  

3.4 規(guī)范煤粉倉密封制度  

針對以往長時間停窯時對煤粉倉密封工作管理較為粗放的問題,出臺了相應的管理制度,形成密封工作任務單、拆除工作任務單、什么人負責、用什么材料、如何密封等具體規(guī)定,確保停運期間倉內(nèi)煤粉從根本上與空氣隔離。  

3.5 停止使用空氣助流  

通過定期清倉、改善熱風溫度等措施,尤其是杜絕了冷風制備煤粉的現(xiàn)象以后,煤粉倉錐體內(nèi)部粘結滯留問題得到明顯改觀,下煤順暢,能滿足正常生產(chǎn)需要。因此,鼓入測量輪、喂料倉、攪拌倉、錐體等各部位的羅茨風機氣體逐步被關閉,最終實現(xiàn)了“人為鼓入空氣量為零”的管理目標。  

3.6 喂煤秤系統(tǒng)檢修形成規(guī)范化  

喂煤秤作為水泥熟料生產(chǎn)線的精密設備,各部位出現(xiàn)損壞時,要避免采用簡單化“補丁式”處理,應訂購原模原樣的備品備件進行更換或修復。比如煤粉經(jīng)計量后與送煤風混合的初始段是最容易磨通的部位,磨通后一旦采用打背包式處理,內(nèi)部就會形成凹槽,阻礙正常輸送,產(chǎn)生返風入煤粉倉現(xiàn)象,增加了自燃幾率。發(fā)現(xiàn)此問題后,我們及時對相應部位都進行了更換恢復原狀。  

3.7 優(yōu)化輸送煤粉用風  

對于尾煤來講,由于輸送距離相對較長,垂直提升高度大,對管內(nèi)風速要求較高,一般宜大不宜小,不能在輸送管道內(nèi)部形成沉降股狀流,否則會造成輸送不流暢促使送煤風返混到喂煤秤里面后入倉,因此將尾煤放風全部關閉。故障停窯實施強制保溫時,窯系統(tǒng)內(nèi)部熱煙氣也會順著管路進入喂煤系統(tǒng),因此窯系統(tǒng)處于強制保溫時,送煤風機不能停運。  

4 結束語  

在仔細排查原因及分析的基礎上,在客觀條件無法進行大的改變的情況下,我們通過采取以上7個方面的措施后,公司煤粉倉頻繁自燃的生產(chǎn)安全隱患得到了管控。2018年全年僅出現(xiàn)了一次煤粉倉錐體內(nèi)部自燃現(xiàn)象,并且是在未影響到窯系統(tǒng)運行的情況下將其消除,應該說做到了對癥下藥,采取的預防措施效果明顯,今后將繼續(xù)固化有關措施,使煤粉倉生產(chǎn)安全管控實現(xiàn)良性循環(huán)。  


編輯:孫蕾

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