三次風管雙進風改單進風及脫硝系統(tǒng)技術創(chuàng)新改造實踐

河南匯金智能裝備有限公司 常文奇 許玷 · 2022-09-05 17:13

摘要:隨著水泥行業(yè)技術的不斷進步和優(yōu)化,近幾年很多水泥企業(yè)都對預熱器分解爐系統(tǒng)進行降阻和工藝布置優(yōu)化,從而實現(xiàn)產量的提升和能耗的降低。部分預熱器分解爐系統(tǒng)的三次風管采用雙進風進入分解爐的進風方式,在生產中存在一定的技術缺陷,導致預熱器系統(tǒng)阻力偏大、能耗偏高、產量偏低,增加了企業(yè)運行成本。目前國內很多企業(yè)都將三次風管雙進風改為單進風,本文通過分解爐改造實踐應用,將三次風管雙進風方式改造為單進風方式,同時結合分解爐還原脫硝系統(tǒng)將分解爐C4下料管及尾煤管工藝設備進行合理的布置優(yōu)化后,取得了很好的工藝效果,產生了很好的經濟效益,使改造過的熟料生產線能耗明顯下降,熟料產量也有明顯提升。  

關鍵詞:三次風管;脫硝;降阻  

0 引言  

2021年11月,河南匯金智能裝備有限公司對甘肅某熟料生產線天津院設計的5000噸生產線和寧夏某熟料生產線南京院設計的2500噸生產線進行了煙氣脫硝系統(tǒng)改造和三次風管降阻系統(tǒng)優(yōu)化改造。改造后效果較為明顯,三次風管降阻系統(tǒng)優(yōu)化和煙氣脫硝系統(tǒng)改造后氮氧化物控制在320mg/m3以內時,噸熟料氨水用量1kg以內;也可實現(xiàn)氮氧化物可以控制在100mg/m3以內,噸熟料氨水用量3.5kg左右,同時C1出口系統(tǒng)壓力明顯下降(見表1、表2)。  

1.系統(tǒng)存在的問題  

1)三次風管雙進風系統(tǒng)阻力大、能耗高,分支管道因彎頭及長度造成阻力不均勻,不易調節(jié)三次風閥進行控制,很難確保分支管道入爐場氣流的均衡穩(wěn)定,導致爐場氣流與物煤料混合絮亂,對分解爐錐部煙室的風阻和氣料干擾大;雙進風設計彎頭角度大,易造成管道積料和磨損,日常檢修、維護成本高。  

2)分解爐未建立好三個區(qū)帶(脫氮貧氧區(qū)、富氧區(qū)、分解區(qū)),造成系統(tǒng)能耗高,脫硝效率低。  

3)系統(tǒng)翻板閥不靈活,內漏風嚴重。  

2.改造內容  

1)三次風管雙進風改單進風,分解爐建立好三個區(qū)帶。  

2)采用新型高效窯尾燃燒器。  

3)使用新型高效翻板閥。  

HJ新型翻板閥  

3.改造效果  

(1)5000噸生產線改造案例:  

(2)2500噸生產線改造案例:  

 

4.結束語  

1)預熱器分解爐系統(tǒng)雙進風三次風管改為單進風三次風管,系統(tǒng)阻力低,降低能耗較為明顯。  

2)窯尾分解爐煙氣脫硝改造,建立合理的三個區(qū)帶,不僅能明顯降低氨水消耗量,實現(xiàn)NOx小于100mg/m3的超低排放,同時能充分發(fā)揮好分解爐功能,提高煤粉燃盡率和物料分解效率。  


編輯:孫蕾

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