葛洲壩石門水泥:節(jié)能降耗出奇招,綠色發(fā)展蹚新路

葛洲壩水泥公司 · 2022-10-11 16:05 留言

節(jié)能降耗是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生命線。中國能建葛洲壩石門特種水泥公司(以下簡稱石門水泥公司)以“雙碳”目標(biāo)為引領(lǐng),嚴(yán)格遵循綠色低碳發(fā)展理念,圍繞工藝設(shè)備技術(shù)改造與創(chuàng)新,努力提高能源利用率,在實(shí)踐中摸索出一條水泥行業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展道路。

練內(nèi)功,以技促改謀升級

石門水泥公司不斷探索水泥生產(chǎn)前沿科技,推廣節(jié)能技術(shù)應(yīng)用,積極采用新技術(shù)、新工藝,對生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。

為解決2#線篦冷機(jī)系統(tǒng)因水平篦床通風(fēng)阻力大而導(dǎo)致的急冷效果差、風(fēng)機(jī)電耗高等問題,石門水泥公司生產(chǎn)部及時(shí)對篦冷機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、篦床結(jié)構(gòu)與料層變化等影響熟料急冷效果的因素進(jìn)行多次對比測試、綜合分析,終于在冗雜的數(shù)據(jù)與繁多的曲線中最終確定了技術(shù)改造的基本方向。

“經(jīng)過多次的嘗試但收效甚微之后,我們與天津水泥院在技術(shù)層面進(jìn)行了充分溝通,決定采用科恩達(dá)篦板和最新的斜風(fēng)分區(qū)供風(fēng)理念,降低窯頭固定篦床斜坡角度及末端臺階高度,同時(shí)穩(wěn)住篦板上的熟料層厚度和窯頭的二次風(fēng)溫,最終成功改善熟料急冷效果,不僅風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降下來了,能耗跟著減少了,而且冷卻效果也成功上升了?!笔T水泥公司生產(chǎn)部工藝主管夏佳超說道。

在國家限電政策的影響下,為進(jìn)一步降低用電成本,石門水泥公司繼續(xù)對生料系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)等高耗電的設(shè)備進(jìn)行改造。通過成立技術(shù)攻關(guān)課題小組,制定循環(huán)風(fēng)機(jī)綜合節(jié)能解決方案,并與相關(guān)單位進(jìn)行交流合作,利用先進(jìn)的氣力模型改進(jìn)風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu),在充分匹配實(shí)際運(yùn)行工況的前提下,大幅提高了風(fēng)機(jī)使用壽命和運(yùn)行效率,降低了生產(chǎn)電耗。

2022年初,通過對生料系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)的改造,該公司風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡等級更高,電機(jī)運(yùn)行電流明顯降低。經(jīng)過測試風(fēng)機(jī)效率由原來的67.05%提高到83.30%,節(jié)電率高達(dá)17.26%,每小時(shí)降低能耗達(dá)到了236.46千瓦。

謀出路,替代燃料降能耗

石門水泥公司進(jìn)入白水泥市場后,選擇了工業(yè)煉油產(chǎn)生的固廢石油焦作為主要燃料,它相較普通燃煤擁有更高熱量的同時(shí)也符合當(dāng)時(shí)初步的節(jié)能環(huán)保方案。但隨著國家環(huán)??刂屏Χ鹊纳?,精心決策選擇的石油焦燃料高達(dá)6%的硫含量讓該公司在生產(chǎn)過程中變得畏手畏腳,二氧化硫排放指標(biāo)作為絕對的紅線也扼住了該公司節(jié)能降耗的咽喉。

2021年底,該公司1#白水泥生產(chǎn)線,使用谷殼替代部分石油焦燃料實(shí)現(xiàn)提產(chǎn)節(jié)能降耗技改項(xiàng)目正式啟動(dòng)。該工藝設(shè)計(jì)中,谷殼粉經(jīng)三個(gè)儲(chǔ)存?zhèn)}分別經(jīng)窯頭、窯尾及燃燒器中心柴油槍通道進(jìn)入窯內(nèi)及分解爐替代石油焦燃燒。

“為解決低密度谷殼細(xì)粉在高壓風(fēng)輸送過程中反風(fēng)的問題,我們設(shè)計(jì)了分格輪與短錐螺旋雙重鎖風(fēng),還設(shè)計(jì)了專門的流化箱,能保證谷殼細(xì)粉與已經(jīng)均化的煤風(fēng)充分混合,最終以均勻的狀態(tài)送入窯內(nèi)?!痹O(shè)備供應(yīng)單位技術(shù)顧問谷道法說道。

然而設(shè)計(jì)與實(shí)際之間往往有著一張圖紙的距離,觸手可及,卻又難以逾越。為解決谷殼堵死多處設(shè)備、密封皮帶秤谷殼粉溢出問題,石門水泥公司巡檢團(tuán)隊(duì)挺身而出,緊急調(diào)整谷殼走向,并在皮帶秤處加裝了新的收塵系統(tǒng)。但在聯(lián)機(jī)試車時(shí)被寄予厚望的流化箱沒能發(fā)揮想象中的作用,生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)人員連夜開會(huì)討論,集思廣益,全員現(xiàn)場調(diào)試檢驗(yàn)效果,將谷殼細(xì)粉與高壓煤風(fēng)交匯處的管道或焊接或切除,一次又一次嘗試。

“每次谷殼系統(tǒng)試機(jī)我們都深感頭痛,但最后的試機(jī)成功,讓我們知道一切辛苦都是值得的?!痹摴局锌厥覇T工鄧助平說道。

按照設(shè)計(jì)目標(biāo),谷殼替代燃料項(xiàng)目最終能替代30%的石油焦用量,在減少燃料成本,降低碳排放與硫排放的同時(shí),還能提高石油焦的揮發(fā)分,促進(jìn)其充分燃燒,實(shí)現(xiàn)熟料提產(chǎn),預(yù)計(jì)產(chǎn)量可提高到1500噸每天,從而進(jìn)一步降低熟料成本,同步實(shí)現(xiàn)減少熟料能耗絕對值,生產(chǎn)每噸熟料消耗的熱量從188千克標(biāo)準(zhǔn)煤降低至約148千克標(biāo)準(zhǔn)煤。按一個(gè)三口之家每月100度電計(jì)算,每天節(jié)電量相當(dāng)于4875戶家庭一個(gè)月的用電量。

求突破,光伏發(fā)電開新局

自“雙碳”目標(biāo)提出以來,煤炭價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,高耗能行業(yè)電價(jià)上浮不受限,給水泥行業(yè)的生產(chǎn)成本帶來極大壓力,采用經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、清潔的新能源已經(jīng)迫在眉睫,而光伏發(fā)電的出現(xiàn)為企業(yè)提供了開源節(jié)流、節(jié)能降碳的新發(fā)展模式。石門水泥公司一直緊跟行業(yè)發(fā)展潮流,把握專業(yè)前沿動(dòng)態(tài),積極布局光伏“新賽道”。

2022年初,石門水泥公司決定利用公司廠內(nèi)部分現(xiàn)有廠房屋面及廠內(nèi)空置土地資源進(jìn)行光伏項(xiàng)目開發(fā),促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?;l(fā)展,因地制宜應(yīng)用豐富的太陽能資源解決廠區(qū)內(nèi)電力供應(yīng)問題。

項(xiàng)目啟動(dòng)后,石門水泥公司與中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,利用工廠區(qū)域內(nèi)資源,組織測量人員進(jìn)行現(xiàn)場勘測,模擬光伏組件最佳光照角度,保障光伏發(fā)電項(xiàng)目達(dá)到最好應(yīng)用效果。同時(shí)安排專員與政府部門進(jìn)行對接,負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào),辦理項(xiàng)目合規(guī)性手續(xù),為光伏發(fā)電項(xiàng)目的成功落地保駕護(hù)航。

目前,光伏發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入了土建施工階段。根據(jù)初步設(shè)計(jì),該工程擬采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的方案,根據(jù)提供的用地范圍,共設(shè)計(jì)安裝10062塊峰值功率545峰瓦的單面及雙面單晶硅光伏組件,光伏電站直流側(cè)裝機(jī)總?cè)萘繛?.48379兆瓦,整個(gè)工程由3組光伏發(fā)電單元構(gòu)成,其中第一組發(fā)電單元為2兆瓦,另外兩組發(fā)電單元為1.7兆瓦。

“我們光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模是5.48兆瓦,初步估算平均每年可提供清潔能源459.88萬千瓦時(shí),每年可以節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1390噸,同時(shí)該項(xiàng)目的推進(jìn)可以減少多種大氣污染物的排放,其中減少煙塵排放約15.406噸,二氧化硫約36.928噸,氮氧化物約31.732噸。真正做到了促進(jìn)清潔生產(chǎn)和低碳生產(chǎn),降低能源消耗?!笔T水泥公司光伏發(fā)電項(xiàng)目負(fù)責(zé)人林巖溪介紹道。

此次進(jìn)軍光伏領(lǐng)域,是石門水泥公司走向轉(zhuǎn)型升級的一記妙手,這將改變單一的能源結(jié)構(gòu),促進(jìn)清潔生產(chǎn),低碳生產(chǎn),降低能源消耗和碳排放,切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。

面向未來,中國能建葛洲壩石門特種水泥公司將繼續(xù)以節(jié)能降碳為主要抓手,加強(qiáng)資源綜合利用,走深走實(shí)降本增效的發(fā)展路線。以打造綠色工廠為目標(biāo),推進(jìn)低碳減排、綠色節(jié)能轉(zhuǎn)型,形成生產(chǎn)系統(tǒng)全周期能耗管控的發(fā)展思路,力爭達(dá)到能效標(biāo)桿水平。

編輯:梁愛光

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