增濕塔噴霧系統(tǒng)技術(shù)改造

  前言:
  陜西社會水泥有限公司有1條1000t/d和1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,均采用南京化工大學陶瓷廠NHP型增濕塔噴霧系統(tǒng)。2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線出預(yù)熱器的廢氣由高溫風機送至增濕塔處理后分為兩路,一路先進入立磨系統(tǒng)進行原煤烘干后再進電收塵器,另一路直接進入電收塵器。而1000t/d干法水泥生產(chǎn)線高溫風機在增濕塔后面,出預(yù)熱器的廢氣經(jīng)增濕塔處理后,由高溫風機送至大布袋收塵器。本文就公司2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線增濕塔噴霧系統(tǒng)存在問題及改造方案和技改效果,作總結(jié)介紹。
  1、增濕塔噴霧系統(tǒng)存在的問題
  公司2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線噴霧系統(tǒng)有兩臺水泵(一用一備),水泵出口設(shè)集水箱,集水箱上除接水泵出管外還引入一根DN20mm的壓縮空氣管道(正常運行時閥門全關(guān)),用于斷水的情況下緊急冷卻噴頭,防止噴頭堵塞或燒壞;引出三根噴水管道接至增濕塔頂三道環(huán)管,三根環(huán)管上均布24根高壓軟管用連接噴槍,每根噴槍前面加裝高壓球閥及高壓過濾器,24根噴槍交錯布置,均布在3個平面,3個平面之間相矩1000mm;另出一根回水管直接進水箱(正常運行時全關(guān))。該增濕塔噴霧系統(tǒng)噴頭無回流管,具有低壓霧化性能,系統(tǒng)通過設(shè)定目標溫度(電收塵器進口溫度)控制變頻器降低水泵的轉(zhuǎn)速,從而減少噴水量和噴水壓力。使用中存在以下問題;
  1.1、2臺水泵共用1臺變頻器,緊急情況下可兩臺泵同時運行時2#泵工頻全速運行,1#泵溫度控制變頻運行,這種情況下容易濕底,嚴重時導致增濕塔底螺旋輸送機跳停、損壞等故障。
  1.2、廠家技術(shù)保密,不提供電器控制柜原理圖、溫度數(shù)顯儀表、變頻器參數(shù)表等技術(shù)資料。電收塵器進口測溫裝置接至水泵控制柜盤面的數(shù)顯信儀表上,再由數(shù)顯儀表控制西門變頻器的開停及頻率,電氣故障排除難度加大,會嚴重影響正常生產(chǎn)和設(shè)備安全。
  1.3、1#泵轉(zhuǎn)速由電收塵器進口溫度通過調(diào)節(jié)變頻器頻率來實現(xiàn),該系統(tǒng)進口溫度采用熱電偶進行測量,反應(yīng)相對比較遲鈍。由于生料磨開、停機時廢氣處理工藝狀況不同,生料磨緊急停時就會出現(xiàn)電收塵器溫度過高(嚴重時導致極板變形)、收塵效果不佳現(xiàn)象。
  1.4、水泵采臥式多級泵,長期1臺運行另1臺泵備用,備用泵密封盤根干燥,密水性能下降且造成水泵振動大。
  2、增濕塔噴霧系統(tǒng)技改措施
  為了解決上述存在問題,經(jīng)綜合考慮后做了如下改進。
  2.1、將原在電收塵器進口處用于控制變頻器的測溫度移至增濕塔出口處,并將測溫裝置更換為同量程的一體化熱電阻。
  2.2、經(jīng)與天津水泥工業(yè)設(shè)計院調(diào)試組溝通,決定將生料磨開機和停機時分別采用兩套控制參數(shù)。
  生料磨開機時:目標溫度設(shè)定為210℃,上限(起噴溫度)設(shè)定為230℃,下限(停噴溫度)設(shè)定為180℃;生料磨停機時:目標溫度設(shè)定為120℃,上限(起噴溫度)設(shè)定為140℃,下限(停噴溫度)設(shè)定為100℃。
  2.3、利用庫房閑置的艾默生變頻器,繪制電氣圖紙、申報柜體、塑殼斷路器、交流接觸器、中間繼電器、按鈕、指示燈、多圈電位器、接線端子等相關(guān)配件,自行組裝變頻控制柜1臺用于控制2#泵。變頻控制柜可將備妥、運行、故障、驅(qū)動、給定、反饋、電流信號送至中央控制室,也可在機旁本柜手動開機,通過調(diào)節(jié)盤面電位器控制變頻器的運行頻率,控制水泵轉(zhuǎn)速和噴水量。
  3、改造效果
  通過以上技術(shù)改造,我公司增濕塔噴霧系統(tǒng)操作上比較靈活,可以隨時實現(xiàn)1#泵和2#泵之間切換,同時也基本上解決了上述存在的問題。

編輯:姜立東

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2024-12-23 06:32:33