關于氮氧化物的排放,你還有這些誤區(qū)!
近年來,關于氮氧化物的排放問題,水泥廠和政策制定部門一直飽受困擾,到底是應不應該實行超低排放,到底氮氧化物超低排放標準定為150mg/m3、100mg/m3、還是50mg/m3最合理,眾說紛紜!目前大眾普遍接受的標準都是建立在技術所能達到的合理范圍內。
在技術尚未成熟時,超低排放約束下,部分水泥廠通過SNCR技術加大氨水用量控制氮氧化物排放,但此舉也會造成另一個污染物排放的困擾—氨泄漏!然而近日有學者向中國水泥網(wǎng)反映“據(jù)了解,過去認為SNCR技術并不能有效控制氮氧化物,是因為關于氨水用量帶來的矛盾,但目前根據(jù)現(xiàn)有的情況顯示,事實好像并非如此。”
發(fā)出質疑的是來自西南科技大學的教授齊硯勇,多年來一直致力于研究燒成系統(tǒng)脫硫脫硝技術,其學術成果多發(fā)表在國內學術期刊。在同中國水泥網(wǎng)的交流中,齊教授告訴我們“已有水泥生產線,通過分解爐改造,在氨水用量與國內其他生產線持平的情況下,排放濃度達到50mg/m3.”
同時,齊教授也指出除此之外,現(xiàn)階段并沒有嚴謹測量氨逃逸的檢測工具,這也是目前存在疑點的地方。對此齊硯勇表示將親自去水泥廠進行調研,通過最原始的方法:采用溶液吸收法,測定排放口煙氣NH3濃度,掌握氨逃逸一手資料。
另外,齊教授補充到,目前大眾混淆了氮氧化物的排放根源,事實上氮氧化物產生的源頭是在分解爐內,而遠非大眾認為的回轉窯!了解源頭對于研究如何降低氮氧化物排放有著至關重要的作用,對癥下藥才能更好地解決問題。
在近200多條生產線的數(shù)據(jù)支撐下,齊教授告訴我們,在高溫條件下,回轉窯內的氮氧化物實際上是可控的,煙室煙氣中可以達到零排放!“當做到回轉窯氮氧化物排放為0時,但分解爐氮氧化物排放依然會很高!因此實際上氮氧化物主要來自分解爐內!”
齊教授認為業(yè)內對于氮氧化物排放的源頭產生誤解的原因之一,源在窯內的高溫影響,“溫度高氮氧化物排放并不一定會高,過去認為溫度高時氮氧化物含量就會高,這種說法其實并無嚴謹?shù)目茖W依據(jù)!原因在于化學反應同時需要氧氣!在生產作業(yè)時,通過控制氧氣含量,便可以控制回轉窯內的氮氧化物排放!”
同理,根據(jù)溫度和氧氣,齊教授也解答了中國水泥網(wǎng)關于氮氧化物成因的困惑“目前,在氮氧化物排放的根源上,熱力型氮氧化物排放可以通過溫度和氧氣進行控制!所以目前主要是燃料型污染排放占主導地位!”
此外,齊教授告訴記者,為了有更多的數(shù)據(jù)支撐,他將繼續(xù)深入一線水泥廠進行實地調研測查,并將帶著自己從實踐中得到的數(shù)據(jù)成果參加中國水泥網(wǎng)于5月30日在河南鄭州舉辦的“2019中國水泥行業(yè)超潔凈排放技術交流大會”。屆時分享自己的最新研究。
編輯:余婷
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