濕法生料磨襯板環(huán)向位移的解決措施
我公司φ3m×12.1m
3號(hào)濕法生料球磨機(jī),目前產(chǎn)量達(dá)56.7t/h。該磨一倉在安裝高錳鋼襯板時(shí),因考慮膨脹或砸延因素,襯板間在環(huán)向和軸向均預(yù)留了一定的間隙。運(yùn)行實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),在一倉料漿沿襯板間隙沖刷腐蝕筒體,致使一倉筒體環(huán)向磨損嚴(yán)重;另外,由于安裝過程中軸向留有Δs=10mm~12mm的間隙(見圖1),磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,料漿的離心沖刷力以及提升鋼球產(chǎn)生的切向力和研磨體自身的重力,使襯板固定螺栓受力增大,產(chǎn)生扭曲,導(dǎo)致襯板環(huán)向位移晃動(dòng);并使所有固定螺栓向上傾斜與筒體螺栓孔之間產(chǎn)生磨損,使孔徑呈橢圓狀擴(kuò)張,因而螺栓孔漏料嚴(yán)重,加劇了對(duì)筒體的沖刷腐蝕。于是,襯板之間的間隙增大,其環(huán)向整體得不到有效地限制,造成襯板環(huán)向位置移動(dòng)。通過對(duì)一倉筒體的實(shí)際檢測,發(fā)現(xiàn)一倉襯板間隙處及環(huán)向延伸帶均因襯板位移,造成筒體產(chǎn)生溝槽型磨損,大大削弱了磨機(jī)的使用壽命,直接影響其正常生產(chǎn)運(yùn)行。
改造前 ΔS=10mm~12mm
ΔS′=2mm~3mm
改造后 ΔS=2mm~4mm
ΔS′=2mm~3mm
圖1
襯板在筒體內(nèi)軸向排列
為此,我們采取了下列措施以解決襯板的環(huán)向位移,保護(hù)磨機(jī)筒體。
(1)用50mm×50mm角鐵縮小襯板的軸向間隙,杜絕襯板環(huán)向位移。根據(jù)一倉筒體螺栓孔呈橢圓狀擴(kuò)張,以及襯板間軸向有Δs=10mm~12mm間隙的狀況,我們在安裝襯板前,首先鋪設(shè)8mm厚橡皮,以延緩和改變襯板的受力作用,增加彈性勢能。其次,沿圓周不等距放置四根3m長、50mm×50mm角鐵,來縮小襯板軸向間隙,即Δs由10mm~12mm縮小至2mm~4mm,使磨機(jī)一倉筒體在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)螺栓軸線與筒體切線垂直。采取上述措施后,襯板整體結(jié)構(gòu)增強(qiáng),相互之間有一定的約束,襯板與筒體的環(huán)向相對(duì)運(yùn)動(dòng)得到了有效限制,減少了螺栓的徑向剪切力,從此很少出現(xiàn)斷螺栓、掉襯板現(xiàn)象,延長了使用壽命,提高了磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
(2)改進(jìn)螺栓密封裝置。我們將傳統(tǒng)的密封做法,改用角錐形螺栓(見圖2),橡膠密封圈比特制鋼墊圈的凸出部位高出3mm~4mm,被平墊壓緊后,充實(shí)空間起到密封作用,從而防止了漏漿,保護(hù)了筒體。
圖2 角錐形螺栓
運(yùn)行實(shí)踐證實(shí),采取上述措施,減少了斷螺栓、掉襯板的發(fā)生,有效地防止了料漿沖刷筒體及襯板環(huán)向位移,大大提高了磨機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)率。
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