煤磨系統(tǒng)及回轉(zhuǎn)窯燃燒器的改造
我廠Φ4.5m×lOOm日產(chǎn)960t的濕法短窯一直使用單風道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統(tǒng),熟料熱耗高、產(chǎn)量低。2002年6月份,對煤磨系統(tǒng)及燃燒器進行了改造,節(jié)能和經(jīng)濟效益顯著。 改造前煤磨及窯頭系統(tǒng)工藝流程見圖-1。 生產(chǎn)中存在的問題: (1)煤磨廢氣和窯一次風共用1臺風機,造成2個系統(tǒng)互相干擾。如一次風增大時,磨內(nèi)風速快,煤粉細度粗,臺時產(chǎn)量高;反之,磨內(nèi)風速慢,產(chǎn)品細度細,臺時產(chǎn)量低。若打開冷風門增加風量,對煤磨的烘干能力和臺時產(chǎn)量影響更大,互相干擾使煤磨和窯系統(tǒng)操作不穩(wěn),難以達到最佳工藝狀態(tài),限制了煤磨臺時產(chǎn)量的提高,煤粉細度也在10%~15%(80μm篩余)范圍內(nèi)波動。 (1) 煤磨安裝袋式除塵器。窯與煤磨系統(tǒng)分開,必須解決廢氣達標排放問題。為此投資60萬元,在煤磨細粉分離器后安裝1臺CGN—14型煤磨袋式除塵器,并重新配置了排風機。廢氣由細粉分離器出來進入袋式除塵器凈化處理后排入大氣,粉塵排放濃度50mg/m3。同時拆除細粉分離器到窯頭鼓風機的管路、設備。為了滿足煤磨提高產(chǎn)量后對細度的要求,降低了煤磨平均球徑 。 改造后工藝流程見圖2,系統(tǒng)主要設備見表-1。 表1 煤磨系統(tǒng)主要設備
(2) 使用新型雙風道燃燒器。選用KBN380新型雙風道煤粉燃燒器。該燃燒器除具有多風道燃燒器的優(yōu)點外,更主要的是消除了燃燒帶局部高溫現(xiàn)象,使火焰溫度分布更合理,有利于窯的長周期運轉(zhuǎn)。 KBN系列新型雙風道燃燒器有效地克服了多風道燃燒器的不足。具有以下優(yōu)點: ① 取消了內(nèi)風風道,采用可調(diào)式旋流器,使外風道旋流強度可以根據(jù)窯煅燒工況隨意調(diào)整。 (3) 在煤粉螺旋喂料器下安裝1臺KP200-1型螺旋泵,羅茨風機通過螺旋泵將煤粉送至雙風道燃燒器做內(nèi)風,外風由高壓離心風機供風,見圖2。系統(tǒng)主要設備見表2。 表-2 改造后系統(tǒng)主要設備及參數(shù)
3 效果 (1) 臺時產(chǎn)量提高,節(jié)煤效果明顯 入磨熱風溫度由380~400℃提高到450~500℃。煤磨可根據(jù)原煤水分、易磨性,自由調(diào)節(jié)風量而不受窯前的影響,臺時產(chǎn)量大幅度提高,粉磨電耗下降。 表-3 改造前后工藝技術(shù)指標
(2) 節(jié)能和經(jīng)濟效益顯著 整個技改投資約100萬元。技改后年節(jié)煤146萬元;煤磨臺時產(chǎn)量提高后,年節(jié)約電費20萬元,窯臺時產(chǎn)量提高產(chǎn)生效益67萬元,合計年產(chǎn)生效益233萬元。
(來源:《水泥》2003年 第四期) |
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