濕法回轉窯料漿減水煅燒新技術
在嚴峻的能源危機形勢面前,鄭州金龍水泥股份有限公司努力探索,大膽創(chuàng)新,以節(jié)能降耗為目標,組織技術攻關小組,用一年的時間開發(fā)了濕法回轉窯料漿減水煅燒技術。經過半年多的運行監(jiān)控,此項目在節(jié)能降耗方面取得了較大的突破,項目成果得到了國內水泥專家的一致好評。公司已于2004年3月向國家知識產權局申請了專利(專利受理號為200410010201.6)。
料漿減水煅燒技術的核心是將濕法回轉窯含水量為33-38%的生料漿經真空吸濾機脫水后形成含水量為20-23%濾餅,再用我公司自主研制的料餅輸送機喂入窯內,通過對窯尾系統(tǒng)工藝的部分改造,使窯內風、煤、料達到一個新的平衡。經過對回轉窯系統(tǒng)的參數(shù)跟蹤檢驗,減水系統(tǒng)新技術達到了三個理想效果:一是入窯料漿水分含量降低了10-15個百分點;二是噸熟料耗煤量降低了15-20%;三是回轉窯臺時產量和熟料標號略有提高。
料漿減水煅燒技術的成功使用帶來了巨大的經濟效益。以我公司日產800噸熟料回轉窯為例:采用料漿減水煅燒新技術使煤耗降低了57.6kg/t-sh,入窯煤粉單價按300元/t計算(回轉窯臺時產量33.2t/h,年運轉率95%)則年節(jié)煤量為15914噸,節(jié)約成本477.42萬元,另外每年還可節(jié)水2.6萬元,節(jié)電10萬元,再加上產量提高和熟料強度提高帶來的效益達70萬元,合計560.02萬元; 料漿減水煅燒系統(tǒng)總投資在200萬元左右,該系統(tǒng)年耗電為60萬元,備件及維護費用為54萬元。由此可見,綜合效益為:477.42+2.6+10+70-60-54=446.02萬元。預計不到半年就可收回全部投資。
金龍水泥公司擁有一支高素質的技術隊伍,公司設有專門的料漿減水煅燒技術推廣和服務中心,中心共有土建、設備、工藝、電氣等專業(yè)技術人員30余人,負責料漿減水煅燒系統(tǒng)從土建到達產達標的全部技術工作和人員培訓工作。該中心已經成功地完成了3套料漿減水煅燒系統(tǒng)的設計、安裝和調試工程,3套系統(tǒng)全部順利投產并達到了設計指標,帶來了十分可觀的經濟效益。此項技術的革新,將為濕法回轉窯水泥企業(yè)帶來更大的生存和發(fā)展空間,金龍水泥公司將用優(yōu)秀的技術人員和良好的售后服務來為廣大濕法回轉窯水泥企業(yè)創(chuàng)造更加美好的明天。
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