在水泥余熱發(fā)電工藝中采用循環(huán)流化床技術(shù)預(yù)燒水泥生料
水泥生產(chǎn)窯外分解技術(shù)是70年代發(fā)展起來(lái)的水泥干法生產(chǎn)技術(shù),該技術(shù)的關(guān)鍵是預(yù)分解爐。早期的分解爐多為生料一次通過(guò)分解爐,由于停留時(shí)間較短,為保證出爐生料中碳酸鈣的分解率,降低熱耗,生料入爐前,都要經(jīng)過(guò)預(yù)熱,不論采用那種預(yù)熱方式,分解爐系統(tǒng)都設(shè)有較龐大的預(yù)熱裝備。中國(guó)建材院在借鑒國(guó)內(nèi)外窯外分解技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出在水泥窯余熱發(fā)電工藝中采用流態(tài)化分解爐技術(shù),使冷生料直接入爐的工藝方案。第一代分解爐在撫順?biāo)?/a>廠應(yīng)用,經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,證明該工藝技術(shù)是成功的。在此基礎(chǔ)上,提出采用“爐外循環(huán)”技術(shù)以進(jìn)一步提高分解效率和出爐生料中碳酸鈣分解率。“爐外循環(huán)”技術(shù)八十年代國(guó)外已有研究,在實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)試驗(yàn)上均取得較好的效果。國(guó)內(nèi)在“爐外循環(huán)”方面雖有探討,但未在水泥工業(yè)上應(yīng)用。本文通過(guò)熱模實(shí)驗(yàn),探索爐外循環(huán)與生料中碳酸鈣分解率的關(guān)系。我們采用冷生料直接入爐的工藝方案,分解爐兼有預(yù)熱和分解雙重功能。出系統(tǒng)高溫廢氣用于發(fā)電。為了提高分解爐熱效率和出爐生料分解率,將出爐物料經(jīng)旋風(fēng)筒收下以后部分返回分解爐,即采用“爐外循環(huán)”技術(shù)。這樣,高溫生料在爐系統(tǒng)中停留時(shí)間得以延長(zhǎng),從而提高了出爐生料的碳酸鈣分解率,為把水泥生產(chǎn)余熱發(fā)電工藝提高到一個(gè)新水平創(chuàng)造了技術(shù)條件。
2 實(shí)驗(yàn)流程
本工藝采用冷生料直接入爐,為保證爐內(nèi)熱負(fù)荷,在爐子下部和中部各設(shè)一噴油口。生料在爐底部流化風(fēng)的作用下流態(tài)化,來(lái)自油槍的燃燒煙氣加入后,爐內(nèi)氣流速度提高,生料被帶出爐子,經(jīng)三級(jí)旋風(fēng)筒收塵,煙氣通過(guò)水收塵經(jīng)排風(fēng)機(jī)后進(jìn)入煙囪排出。一級(jí)旋風(fēng)筒和二級(jí)旋風(fēng)筒收下的生料可以返回爐內(nèi),在一級(jí)旋風(fēng)筒下料管道上裝有高溫分料器,用以調(diào)節(jié)回爐生料的循環(huán)量。本實(shí)驗(yàn)的工藝流程示于圖1。圖中T是溫度測(cè)點(diǎn);P是壓力測(cè)點(diǎn)。進(jìn)入爐內(nèi)的風(fēng)量和油量用轉(zhuǎn)子流量計(jì)計(jì)量。
圖1 循環(huán)流態(tài)化分解爐工藝流程
1.油箱;2.鼓風(fēng)機(jī)1;3.油泵;4.鼓風(fēng)機(jī)2;5.分解爐;6.下油槍;7.上油槍;8.喂料機(jī);9.旋風(fēng)筒Ⅰ;10.翻板閥;11.分料器;12.旋風(fēng)筒Ⅱ;13.旋風(fēng)筒Ⅲ;14.手推車;15.水收塵箱;16.引風(fēng)機(jī)
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
3.1 床層阻力與流化風(fēng)量的關(guān)系
3.1.1 布風(fēng)板阻力
從實(shí)驗(yàn)得出,隨著流化風(fēng)量的增加,布風(fēng)板兩側(cè)壓力降增大,開始?jí)航翟黾泳徛?,在風(fēng)速大于0.34m/s之后,阻力的增大隨流量增加明顯加快。由流體動(dòng)力學(xué)理論知道:
管內(nèi)流體流動(dòng)阻力ΔP與流速V的關(guān)系為:
ΔP∝V2,而V=Q/A,Q是流量,A是過(guò)流面積。則:
ΔP∝Q2/A2,在A不變的條件下ΔP∝Q2
實(shí)驗(yàn)測(cè)出的布風(fēng)板阻力與流化風(fēng)量的關(guān)系符合上述規(guī)律,如圖2所示。
圖2 布風(fēng)板阻力與風(fēng)量的關(guān)系
3.1.2 床層阻力與床層高度和流化風(fēng)量的關(guān)系
在床高一定的情況下,床層阻力降與流化風(fēng)量的關(guān)系為:床層阻力在風(fēng)量較小的階段隨風(fēng)量的增加呈線性增加,當(dāng)流化風(fēng)量達(dá)到一定量以后,阻力降不再隨風(fēng)量增大而增大,而是在一個(gè)很狹窄的波動(dòng)范圍內(nèi)走一個(gè)平臺(tái),如圖3所示。
圖3 不同床高床層阻力與流化風(fēng)量的關(guān)系
1.床高361mm;2.床高248mm;3.床高116mm
濃相床高的變化對(duì)床層阻力產(chǎn)生影響,在不產(chǎn)生溝流和死床的情況下,床層阻力隨著濃相床高度的提高而增大。圖3是在三種濃相床層高度時(shí)床層阻力隨流化風(fēng)量變化的情況。
3.1.3 系統(tǒng)壓力分布
爐系統(tǒng)正常工作時(shí)微負(fù)壓運(yùn)行。爐膛負(fù)壓為-100~-150Pa,一級(jí)旋風(fēng)筒入口負(fù)壓-400~-600Pa,二級(jí)旋風(fēng)筒入口負(fù)壓-900~-1100Pa,三級(jí)旋風(fēng)筒入口負(fù)壓-1400~-1700Pa。
流化床正常工作時(shí)的鼓風(fēng)壓力為800~1600Pa。本實(shí)驗(yàn)過(guò)程中正常的鼓風(fēng)壓力為1000Pa,當(dāng)床層積料增多時(shí),鼓風(fēng)壓力增大。
3.2 溫度與出爐生料分解率之間的關(guān)系
溫度對(duì)生料中碳酸鈣的分解率起著決定性作用。根據(jù)A.Muller等人的研究,在720℃的溫度條件下,水泥生料中碳酸鈣分解率達(dá)到80%需要136s,在900℃的溫度條件下,達(dá)到80%需要4s,而在1000℃的溫度條件下,達(dá)到80%只需1.1s。
本實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)在無(wú)循環(huán)條件下,生料從進(jìn)爐到出一級(jí)旋風(fēng)筒之間的停留時(shí)間為2.9s(計(jì)算值,不考慮顆粒與氣流之間的滑移)。如考慮氣流與顆粒之間的滑移,實(shí)際顆粒停留時(shí)間要大于計(jì)算值。
在本實(shí)驗(yàn)中,爐膛平均溫度900~950℃時(shí),從一級(jí)旋風(fēng)筒收下的物料碳酸鈣分解率在85%左右。1000℃以上時(shí),分解率達(dá)90%以上。降低爐子的溫度水平,分解率明顯下降。當(dāng)爐子平均溫度800℃以下時(shí),得到的分解率不及10%。為了在較低的溫度水平上得到較高的出爐物料分解率,需要增加物料在爐子中的停留時(shí)間。本實(shí)驗(yàn)通過(guò)把一級(jí)和三級(jí)旋風(fēng)筒收下的物料部分返回爐內(nèi),從而增大物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,達(dá)到提高生料出爐分解率的目的。
生料一次通過(guò)爐系統(tǒng)的分解率與爐膛平均溫度的關(guān)系如圖4所示。
圖4 生料分解率與爐膛平均溫度的關(guān)系
3.3 循環(huán)量與生料分解率的關(guān)系
本文中循環(huán)率定義為:出一級(jí)旋風(fēng)筒下料管物料入爐量/入窯物料量(即各旋風(fēng)筒放出物料總量)。
從溫度變化對(duì)分解率的影響可以看出,在爐膛平均溫度950℃以上,生料顆粒一次通過(guò)爐系統(tǒng),碳酸鈣分解率可達(dá)90%以上。這時(shí),由于碳酸鈣分解在很短時(shí)間完成,停留時(shí)間對(duì)分解率的影響有限,此時(shí)溫度對(duì)分解率起著控制作用,增加停留時(shí)間并不能大幅度提高分解率。在我們的實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)爐平均溫度在950℃以上時(shí),循環(huán)與不循環(huán)時(shí),生料中碳酸鈣分解率沒(méi)有明顯變化。爐膛平均溫度960℃的實(shí)驗(yàn)證明,物料不循環(huán)時(shí)的碳酸鈣分解率可達(dá)90.03%,出一級(jí)旋風(fēng)筒下料管物料100%循環(huán)時(shí)的碳酸鈣分解率為90.732%。在爐膛平均溫度900℃以下,由于水泥生料在爐系統(tǒng)中產(chǎn)生高分解率所需時(shí)間較長(zhǎng),此時(shí)設(shè)法延長(zhǎng)生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,對(duì)提高出爐生料分解率有利。由于在900℃以上,爐膛易發(fā)生結(jié)焦,并且余熱鍋爐易集灰,不適合余熱發(fā)電系統(tǒng)采用,我們的實(shí)驗(yàn)將重點(diǎn)放在700~900℃的溫度范圍內(nèi)。
在爐膛平均溫度850℃的實(shí)驗(yàn)中,我們看到物料循環(huán)對(duì)碳酸鈣分解率的影響。對(duì)出一級(jí)旋風(fēng)筒的物料分析,物料不循環(huán)時(shí)的碳酸鈣分解率為58.39%,出一級(jí)旋風(fēng)筒下料管物料50%循環(huán)時(shí)的碳酸鈣分解率達(dá)81.64%。由于部分物料回爐循環(huán)增加了生料在系統(tǒng)中的停留時(shí)間,從而有效地提高了生料中碳酸鈣出爐分解率。圖5是爐膛平均溫度在850℃、900℃和950℃條件下,物料循環(huán)時(shí)碳酸鈣分解率與循環(huán)率的關(guān)系。
循環(huán)率/%
圖5 循環(huán)量與分解率的關(guān)系
1.爐膛平均溫度950℃;2.爐膛平均溫度900℃;3.爐膛平均溫度850℃
由于物料多次通過(guò)爐膛,在較低的溫度水平上獲得了生料的高分解率,從而為降低分解爐操作溫度,防止?fàn)t膛結(jié)焦,降低熱耗提供了技術(shù)途徑。
4 結(jié)論
(1)本實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了在實(shí)驗(yàn)室規(guī)模下將循環(huán)流態(tài)化分解爐應(yīng)用于水泥預(yù)煅燒過(guò)程,并得出其主要工藝參數(shù)。
(2)熱態(tài)模型實(shí)驗(yàn)表明:采用循環(huán)流態(tài)化分解爐,在爐膛平均溫度850℃左右,可以有效提高分解爐的效率和出爐生料分解率。在950℃以上或700℃以下,物料循環(huán)對(duì)生料分解率沒(méi)有明顯提高。本循環(huán)系統(tǒng)在爐膛平均850℃左右時(shí),出爐生料中碳酸鈣分解率達(dá)80%以上,而在同樣條件下,不采用循環(huán)系統(tǒng)時(shí),出爐生料碳酸鈣分解率最多不超過(guò)60%。
(3)在700~950℃溫度范圍內(nèi)采用循環(huán)系統(tǒng),當(dāng)溫度一定時(shí),可以提高出爐生料分解率;或者當(dāng)要求一定的出爐分解率時(shí),爐子可以在較低的溫度水平下運(yùn)行,這對(duì)于降低熱耗,避免爐系統(tǒng)因溫度過(guò)高而結(jié)焦,都有積極意義。
(4)本實(shí)驗(yàn)所得工藝參數(shù)和操作經(jīng)驗(yàn),對(duì)于工業(yè)化循環(huán)流態(tài)化分解爐的設(shè)計(jì)和操作具有指導(dǎo)作用。第一套采用該系統(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)裝置已在呼和浩特市水泥廠安裝,1994年底投入運(yùn)行。
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