某水泥廠一臺(tái)Φ3×11m機(jī)立窯由外單位安裝,1999年8月16日投產(chǎn),2000年4月上旬立軸上軸承的鼓形滾子被磨爛掉入
熟料盒式鏈板機(jī)內(nèi),被迫停窯檢修,該窯從安裝至停窯僅運(yùn)行了4938小時(shí)。經(jīng)拆開檢查,發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)僅剩少量磨壞的鼓形滾子,上軸頸磨成許多凹坑,直徑磨小3.5mm。在立軸上軸承孔平面用合像水平儀測(cè)量,水平誤差為3.5/1000,說(shuō)明錐形漏斗與立窯筒體安裝傾斜,導(dǎo)致了立軸的垂直度為3.5/1000的誤差。按照立窯安裝質(zhì)量要求,立軸垂直度應(yīng)為0.03/1000,3003 164新軸承徑向間隙約0.13mm。經(jīng)計(jì)算,新軸承安裝在垂直度為3.5/1000的立軸上,其鼓形滾子已被卡住無(wú)徑向間隙,不能自由轉(zhuǎn)動(dòng)。這是立軸上軸承損壞的根本原因。
再?gòu)牧⑤S上軸承孔位置用鉛錘吊線測(cè)量,下軸承中心向東、北方向偏差分別為12、4mm,該軸上、下軸承中心距3400mm,偏差值與錐形漏斗水平偏差一致。為此,采取了以下處理方法。
(1)對(duì)錐形漏斗水平度進(jìn)行調(diào)整。將錐形漏斗與立窯筒體連接螺母松開,用對(duì)稱的四個(gè)連接螺母作工藝調(diào)節(jié),將上軸承孔平面調(diào)至水平,一邊調(diào)節(jié)工藝螺母一邊進(jìn)行水平測(cè)量。調(diào)平后,錐形漏斗法蘭與立窯簡(jiǎn)體法蘭之間產(chǎn)生的間隙,最大處對(duì)稱用墊鐵墊牢,為防止漏風(fēng)用電焊將法蘭外圈加圓鋼焊一圈。錐形漏斗調(diào)平后,立軸的垂直度也同時(shí)得到調(diào)整。
(2)對(duì)立軸進(jìn)行修復(fù)。立軸上軸承處被磨爛的軸頸,送外廠用氬弧焊堆焊后,車削達(dá)到軸承安裝尺寸。
(3)對(duì)立軸下軸承底座進(jìn)行處理。以校正好的錐形漏斗軸承孔中心來(lái)確定下軸承底座中心,在不動(dòng)地腳螺栓的情況下,根據(jù)已測(cè)出底座偏差方向及數(shù)值,在底座上重新確定地腳螺孔位置,并在機(jī)床上加工螺孔;將原有不用孔用鋼板堵掉,使立軸受力后軸承底座不致于發(fā)生移位。
進(jìn)行上述處理后,再進(jìn)行立軸、立軸上軸承、立軸下軸承裝配及立軸底座、立軸大齒輪安裝,然后安卸料溜子。卸料溜子調(diào)平方法同錐形漏斗。當(dāng)錐形漏斗墊好墊鐵后,存在的縫隙用耐火粉和石墨粉加水玻璃成團(tuán)填實(shí),以防止漏風(fēng)和便于今后拆卸。最后,對(duì)蝸輪減速器、圓柱齒輪減速器進(jìn)行調(diào)整。
經(jīng)過以上處理、調(diào)整,立軸的垂直度達(dá)到0.13/1000,立軸齒輪副接觸面沿齒高為52/100,沿齒寬為48/100(立窯安裝標(biāo)準(zhǔn)要求接觸面沿齒高>60/100,沿齒寬>50/100)。
該立窯的處理從停窯到填窯用了18天時(shí)間,直接費(fèi)用1.26萬(wàn)元。處理至今已兩年多,立軸上軸承及各部運(yùn)行正常,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
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