麥塞博水泥廠2000t/d生產(chǎn)線介紹
麥塞博水泥廠位于埃塞俄比亞北部Mekelle市,廠區(qū)海拔約2km,占地面積257950m2。由丹麥FLS公司提供全套設備,土耳其ENKA公司安裝,于1999年2月完工。該生產(chǎn)線總投資1.3億美元,設計能力為年產(chǎn)60萬t熟料,熟料熱耗3050kJ/kg,水泥綜合電耗115kWh/t,以重油為燃料。
中國建材總公司(簡稱CBMC)與埃方簽署了為期2年的合同,期限由1999年12月18日至2001年12月18日。中方主要負責生產(chǎn)線調試和組織生產(chǎn)、生產(chǎn)管理、設備維修和生產(chǎn)培訓。CBMC與我公司達成協(xié)議由我公司派出生產(chǎn)維修技術人員和崗位人員,共同完成合同中規(guī)定任務。1999年11月中旬中方人員開始陸續(xù)抵達現(xiàn)場,逐步展開各項工作。通過調試我們感覺到該生產(chǎn)線工藝布局緊湊,生產(chǎn)流程順暢,設備選型合理且質量過硬,機電自動化裝備水平較高,但某些設備存在一些缺陷,有時影響到全線的運轉率。
1 生產(chǎn)線的工藝配置及特點
1.1 礦山及原料均化系統(tǒng)
工廠選用皮帶走廊運輸原料,皮帶走廊的長度約2km。礦山錘式破碎機的型號為EV-200×200-1。在調試過程當中,錘頭的使用壽命在10個月左右,只有在破碎砂巖時磨損較嚴重。
原料的均化采用矩形堆場,配有SU-7.732-560/22.158型布料機,布料能力560m3/h,2臺LHO-BC-OC-300/35取料機,取料能力為300m3/h。石灰石的旱季儲量為:2×17900t,雨季的儲量為:2×10200t;頁巖的旱季儲量為:2×8100t,雨季時由于頁巖的水分含量較大,所以在此之前多儲備一些頁巖,儲量為:(8100+24500)t;另外,堆場內還可以儲備3600t砂巖,3600t鐵石,3200t石膏。
1.2 生料粉磨系統(tǒng)
原料主要來自于廠區(qū)周圍的礦山及河床,運輸方便,易磨性較好。生料磨規(guī)格為Φ5.0m×8.25m+2.2m,帶有2.2m的烘干倉。磨體齒輪傳動,電動機功率2900kW,裝球量176t,球體直徑為20~90mm,設計產(chǎn)量為172t/h,實際已達到180t/h,可處理入磨物料水分達4%,出磨物料的水分<0.5%,成品細度<14%。系統(tǒng)配有Sepax-475mm-124型選粉機并帶有2個Φ5.0m旋風筒。系統(tǒng)風機功率為1190kW。
系統(tǒng)的一些特點:
1)窯尾的廢氣可作為生料制備的熱源,由于工藝布局緊湊,高溫風機的位置距離生料磨入料口很近,來自窯尾的高溫廢氣幾乎沒有太大的熱量損失就能被利用。預熱器出口與生料磨進口之間的溫度差在20℃左右。
2)出磨斜槽內部有一個可調溢流閘板(見圖1),它主要起到鎖風的作用。溢流閘板由3塊鐵板構成,在鐵板a的底部有一排鋸齒形小孔,可以將沉積下來的碎小研磨體和一些極難研磨的物料排出。鐵板b和c通過螺栓連接在一起,c板的位置可以作上下調整,合理的固定鐵板c的位置可以起到很好的鎖風作用。
圖1 可調溢流閘板
出磨物料經(jīng)過溢流閘板、斗式提升機送至選粉機前的另一個斜槽,該斜槽中間被一縮口分開,縮口下方是一分格輪,每隔一定時間轉動1次。出磨物料輸送到這里時,較重的碎小研磨體和一些難磨物料落入縮口而被排出。隨同排出的細粉經(jīng)一振動篩篩分后重新回到出磨斜槽,較重較硬的大顆粒被外排,對保護高速旋轉的選粉機轉子非常重要,同時也有利于提高粉磨效率。
1.3 生料均化系統(tǒng)
該生產(chǎn)線采用儲存量為10000t的CF型均化庫。直徑16m,高43m。庫底有7個下料點,每個下料點周圍有6個充氣區(qū),均化系數(shù)可達12,具有電耗低、氣體消耗量低的優(yōu)點。均化電耗0.2kWh/t。均化庫的卸料系統(tǒng)由過程控制單元自動調節(jié)。
1.4 熟料燒成系統(tǒng)
窯尾采用的是LP型單系列低壓損五級旋風預熱器和ILC低氮型分解爐。C1、C2直徑均為5400mm,C3、C4、C5直徑均為5700mm。分解爐設計在窯尾的上升煙道上,分為2部分:上部是在線部分,規(guī)格為Φ6.6m×18m,底部是方形的低氮部分,規(guī)格為3.0m×3.0m。煙氣在在線部分能滯留大約3.4s,而在低氮部分只能滯留0.2s;回轉窯的規(guī)格為:Φ3.75m×57m,斜度為:4%,主傳動功率為250kW;窯頭采用富勒克萊克斯型篦式冷卻機,技術先進,運行可靠?;剞D窯燃燒器是新型的Swirlax燃燒器,型號為:SOG-219-330-8,燃燒器油槍型號為:TFSM-65KM。分解爐油槍的型號為:OEC-4B。
1)預熱器的旋風筒主要是以高的傳熱效率、低的壓力損失、高的分離效率和小的外形尺寸為標準,使旋風筒布置合理、方便,有效地減少了預熱塔面積,保證了較大的維修空間。為了能夠降低壓力損失,在設計上采取了較大的旋風筒氣流的進口和出口,為氣流提供了較大的回旋空間。另外也考慮到了內筒的因素。外形結構見圖2。
圖2 預熱器結構
該生產(chǎn)線C1~C5的分離效率分別為:93%、88%、85%、82%和78%,壓力損失要比普通的旋風筒降低40%~50%,整個系統(tǒng)熱量交換進行得比較完全。投料正常時,預熱器出口溫度在280~290℃左右,充分地利用了熱源。再加上較高的入窯物料的分解率和冷卻機較高的熱回收效率,這些都是達到高產(chǎn)低耗的有利條件。
2)從窯頭罩過來的800℃左右的熱風以切線進入分解爐,由于分解爐較大的容積以及底部縮口產(chǎn)生的噴騰作用,加之合理的氣體渦流,使得窯尾煙氣與進入到分解爐內的生料粉和燃料得到充分的混合,同時也延長了生料粉在分解爐內的停留時間,使熱交換進行得更加完全,生料的分解率達到90%~95%。另外,生料從分解爐下錐體的上部和上升煙道中喂入,這不僅有利于提高分解率,而且還可以有效地控制窯尾上升煙道的溫度,防止結皮現(xiàn)象的發(fā)生。這種分解爐非常適合使用低質油,有效降低了分解爐內的NOx含量。
3)回轉窯主燃燒器便于調節(jié),一次風消耗量要比傳統(tǒng)的燃燒器低許多,提高了窯內的傳熱效率。通過調整軸向風和徑向風手動分配閥門可以實現(xiàn)對火焰形狀的調整。另外,燃燒器的噴嘴區(qū)域是可以伸縮的內、外套筒,通過調節(jié)改變噴嘴噴射的有效面積,從而改變軸向風和徑向風的風速,同樣能夠調整火焰。
燃燒器內部的油槍包括:頭部、管道、軸和聯(lián)軸器。頭部內有火嘴、燃油擴散器和頂針等。通過調節(jié)燃油擴散器的位置可以調整燃油的擴散程度,擴散程度愈大,火焰越短越粗;反之,火焰越長越細。在生產(chǎn)中,燃油流量是通過頂針來控制的。頂針可以前后移動,通過控制頂針和油槍噴嘴的相對位置來實現(xiàn)對燃油流量的調節(jié)。油槍的工作油壓為2.5×103kPa,在這樣的壓力下,燃油得到了很好的霧化。
分解爐有4根油槍,安裝在分解爐錐體下方大約500mm處。每根油槍的旁邊都有1個清灰孔,通過它可以看到火焰的底部,火嘴上的積灰也可以及時地被清除掉。燃油和壓縮空氣在油槍內混合,混合物噴出油嘴的同時被霧化。霧化用壓縮空氣的工作壓力為6×102kPa。生產(chǎn)過程中,燃油流量是由燃油站的電動閥門來控制的。
4)冷卻機共分為2個區(qū)段:一段為控制流量區(qū)(CFG),篦床寬度3m,有效長度5850mm,在長度方向上分為2個室,采用了空氣梁技術;二段為低漏料區(qū)(RFT),篦床寬度3m,有效長度8250mm,在長度方向上分為3個室,冷卻風直接被鼓入風室冷卻篦板和熟料。CFG區(qū)供風系統(tǒng)見圖3。
圖3 CFG區(qū)供風系統(tǒng)示意
CFG區(qū)的冷卻方式是分區(qū)域冷卻的,1室在寬度方向上可分為左(L)、中(C)和右(R)3個區(qū),分別由1L、1C、1R風機冷卻。2室在寬度方向上分為左(L)和右(R)2個區(qū)由2L、2R風機冷卻。在每個冷卻區(qū)域上,熟料的分布并不相同,根據(jù)實際情況調整各個區(qū)域的冷卻風壓和風量,可使熟料的冷卻效果達到最佳(見表1和表2)。風壓和風量的調整可以通過調節(jié)為單個區(qū)域提供冷卻風的管道上的閥門來完成。1室和2室的風室內壓力是由1臺密封風機(1S)控制的。密封風機的氣流從活動篦板和固定篦板的縫隙以及篦床的密封部分吹出,所以落入篦板下面風室內的熟料非常有限,而且密封氣流十分有力地沖入篦板表面與另一篦板前沿之間的空隙,否則,熟料粉將在這個區(qū)域沉積下來,使兩者之間的縫隙變寬,造成篦板前沿的損傷。
注:風機編號中1~5代表1~5室。
通過CFG區(qū)的氣流強勁有力,使得熟料分布到篦床的整個寬度上,這不僅防止了熟料粘結在一起,還起到了調整氣流的作用,使得熟料處于一種沸騰狀態(tài),熱量的回收達到70%以上。同時也有效地阻止了熟料在篦板間隙中沉積下來而造成篦板的損傷,延長了篦板的使用壽命。CFG篦板特有的倒“T”字形的篦縫,能夠捕獲因突然停機而落下的細小顆粒,而且在下次開機時,這些顆粒能被氣流自動清除。在RFT區(qū),所有的冷卻空氣由篦板下方通過篦板的狹縫鼓入熟料層,通過調整冷卻風比例和篦床料厚,可使出冷卻機熟料溫度達到期望值。經(jīng)過冷卻后的熟料,溫度為環(huán)境溫度+80℃。
篦冷機各部分由一定數(shù)量的風機提供冷卻風量,這樣能很好地控制各部分風量,使冷卻熟料消耗的空氣量相應的減少??梢愿鶕?jù)生產(chǎn)的實際情況對上述參數(shù)進行必要的調整,以求得合理的參數(shù)控制。
1.5 水泥粉磨系統(tǒng)
水泥粉磨選用1臺Φ4.6m×12.5m的雙倉磨,中心傳動,傳動功率3500kW,設計臺時產(chǎn)量120t/h,磨內設計裝球量222.9t,其中一倉77.1t,二倉145.8t,填充率27.3%,球體直徑由15~90mm。但實際操作中填充率為23%,裝球量為80%左右,磨機的功率已接近滿負荷,磨機臺時產(chǎn)量在110~120t/h左右。由于實際情況與設計上的差別,磨機的運行狀況勢必達不到其應有的水平。該系統(tǒng)配備有Sepax-375mm-222型選粉機,并帶有4個旋風除塵器,旋風筒直徑2750mm,系統(tǒng)風機HF5S223TSR型,風量2175m3/min,功率375kW。該系統(tǒng)采用了磨內噴水裝置。
雖然與生料磨選粉機型號相同,但是生料磨選粉機底部是連接在磨出口上升管道之上,而水泥磨選粉機底部是一個錐體,錐體下部是一個外排閘板。出磨物料經(jīng)撒料盤撒落在氣流中,物料中較重的顆粒不能被氣流所帶動而落下來,被收集到選粉機下部的錐體中定時外排。分級后粗粉中成品率占10%以下。
2 生產(chǎn)調試中出現(xiàn)的一些問題
在生料磨系統(tǒng),由于設計上各種原料均通過同一條運輸皮帶運送到各自的磨頭倉,所以上料過程就顯得比較緊張,有時不得不停磨等料,影響了磨機的連續(xù)運轉。調試后期更換了砂巖的品種,砂巖的用量減少了許多,從而也就緩解了上料的緊張程度。
生料磨試運轉初期,選粉機的風量明顯不足,單純靠提高系統(tǒng)風機的風量常常會產(chǎn)生一些負面的影響。比如,磨內物料向前運動過快,不能充分的破碎和研磨,而且經(jīng)常發(fā)生堵塞出磨篦子的現(xiàn)象,嚴重影響了生料磨的連續(xù)運轉。將系統(tǒng)風機和選粉機之間的循環(huán)風管道更換成較大直徑的以后,選粉效率和粉磨效率都得到了很大的提高。
在調試過程中,CF庫庫底的一個卸料口經(jīng)常被生料塊兒堵死,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),當雨季來臨,降雨量較大,庫頂收塵風機運行時,將雨水從庫頂通風口抽到庫內,造成生料結塊兒,而且總是在特定的區(qū)域結塊,從而引起該卸料口堵塞。之后,我們采取了一定的防雨措施,避免了類似問題的再次發(fā)生。
水泥磨采用磨內噴水系統(tǒng)來降低磨內的溫度,但實際使用中雖然操作人員盡量將磨出口溫度控制在一個較高的位置,但依然能感覺出出磨水泥還是有點潮濕。如果磨機出口的溫度控制過高,會使石膏脫水。所以我們在操作過程當中,盡量采取改善磨內通風的辦法來降低磨內溫度。盡量做到能少噴水則少噴水,以降低水泥中的含水量。
由于該地區(qū)的電力水平比較落后,經(jīng)常由于停電和電壓波動等造成停機,嚴重地影響了整個系統(tǒng)的連續(xù)運轉,增加了許多能源和設備上的消耗。對燒成系統(tǒng)影響尤為嚴重,這些不必要的停機造成了燒成系統(tǒng)熱工制度的極不穩(wěn)定,使得前后過渡帶的窯皮經(jīng)常發(fā)生脫落,所以不僅影響到回轉窯的高效運轉,而且對耐火材料的使用壽命也造成了不同程度的影響。此外,停機時高溫物料和氣體對設備的損害也引起了高度的注意。如:該生產(chǎn)線三次風閘板靠近窯頭一端,雖然正常運轉時有1臺冷卻風機用于冷卻閘板,但冷卻效果并不理想,加之幾次停電,閘板在高溫氣體的作用下發(fā)生了嚴重的變形,一直無法正常使用,嚴重地影響了系統(tǒng)風量在分配上的隨時準確的調節(jié),給生產(chǎn)、操作帶來了一定的困難。如果高溫物料和氣體一旦影響到了回轉窯筒體、篦冷機和ID風機,那么后果更是不堪設想。為了將這種情況下對設備的損傷減少到最小,該生產(chǎn)線配備了1臺小型柴油發(fā)電機,停電1min后,發(fā)電機自動啟動,可供給1臺備用小型空壓機(壓縮空氣可以提供給回轉窯大齒圈油站和一些必要的氣動閘板使用)、窯慢轉電動機、一次風備用風機(用于冷卻主燃燒器)和窯口冷卻風機(此時的冷卻風被改變風向,用于冷卻篦冷機1室的篦板及熟料)。一段篦床也可以利用臨時電源定時活動一下,以防熟料粘結在一起。另外,停電時,一些沒有冷卻手段的設備應及時撤離高溫區(qū),如分解爐的油槍、增濕塔內的水槍等。系統(tǒng)電壓波動造成設備保護性停機,由于電力供應很快恢復正常,最好的辦法就是在盡可能短的時間內恢復設備的正常運轉,防止在高溫情況下對設備造成不必要的損傷。我們還要求崗位人員及時、準確地檢查各個設備的實際情況,做到心中有數(shù),為及時地啟動設備做好各項準備。
由于埃國國內的水泥市場需求量較小,加之落后的交通運輸條件,使得水泥銷售量遠遠低于生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力,所以無法進行長時間的連續(xù)運轉,年運轉率為37%,熟料產(chǎn)量25萬t。由于生產(chǎn)不能正常連續(xù)進行,實際的熟料熱耗大約在3135kJ/kg,比設計熱耗偏高些,熟料電耗為120kWh/t,熟料日產(chǎn)量2100t。
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