回轉(zhuǎn)窯無煙煤煤粉制備系統(tǒng)的研究
本文研究解決無煙煤煅燒工藝中煤粉制備的主要技術(shù)問題,探討如何降低入窯煤粉細度,開發(fā)煤粉制備工藝和裝備,為熟料煅燒提供合格的煤粉。
1 常規(guī)煤粉制備工藝和設備
目前國內(nèi)外常用的煤粉制備方法是采用立磨或球磨配雙分離、雙風機系統(tǒng)。國內(nèi)主要采用普通風掃球磨制備,回轉(zhuǎn)窯水泥廠煤磨車間主要生產(chǎn)工藝及煤磨機系統(tǒng)配置見表1。
2 無煙煤的粉磨性能及相關試驗
2.1 粉磨至一定細度時所需的時間
無煙煤較煙煤通常成礦地質(zhì)年代更為久遠,可以認為無煙煤是一種比煙煤晶體化更完整的形態(tài)。因而質(zhì)地變硬,易磨性變差。用Φ500mm×500mm試驗小磨,標準級配條件下,將煙煤和無煙煤粗磨到0.08mm篩篩余40%的細度;再換用適當級配的小研磨體,磨細到0.08mm篩篩余5%,幾種煤的粗磨和細磨所需的時間見表2。
試驗表明,相同細度下無煙煤所用的粉磨時間普遍比煙煤長,也就是說無煙煤的易磨性差于煙煤,特別是細磨性能更差。
2.2 不同研磨體對粉磨效果的影響
無煙煤具有易碎難磨的特性,早在90年代初期推行機立窯節(jié)能技術(shù)改造時,其中的一項措施就是料、煤分別制備,以減輕機立窯的化學不完全燃燒現(xiàn)象。我們根據(jù)無煙煤的特點,采用具有選擇性粉碎作用的棒磨來制備煤粉,其產(chǎn)品1mm通過率大于90%,而小于0.08mm的細粉含量極低,粒度組成非常適合機立窯煅燒的要求。水分小于5%時棒磨的效率很高,在LJP水泥廠,1臺裝機功率為55kW的Φ1.5m×2.5m棒磨在調(diào)試時,80%負荷下產(chǎn)量可達13t/h。
無煙煤用于回轉(zhuǎn)窯煅燒,對煤粉的要求與機立窯完全不同,必須尋求新的技術(shù)途徑。大量的實驗室試驗結(jié)果顯示,如采用國內(nèi)常規(guī)方法粉磨無煙煤必將大大增加粉磨電耗,且煤粉細度難以保證。同時發(fā)現(xiàn),采用適當尺寸的小研磨體對大多數(shù)煙煤和無煙煤的細磨效果均很好。福建DT水泥廠用不同研磨體對無煙煤的粉磨效果(見表3)證明了這一點。同時可見,不同的無煙煤效果也不一樣。表3中4種無煙煤易磨性最好的是A,其余依次為B、C、D。
1998年在HRB水泥廠對Φ2.4m×9m煤磨進行改造。該磨開流生產(chǎn),無計量設備。改造前篩余值約18%,有時達30%,臺時產(chǎn)量11~13t/h,喂料皮帶調(diào)速電動機的轉(zhuǎn)速控制器顯示值為200~220r/min。為了把煤粉篩余降下來,以利于窯的煅燒。在磨內(nèi)增設篩分隔倉板,調(diào)整倉位和級配,特別是在細磨倉采用小研磨體。試驗證明,如果工藝參數(shù)選擇得當,小研磨體同樣可以完成煤的細磨任務。經(jīng)過幾次調(diào)整,改造后在喂料量不變時,篩余值可達到5%;在篩余值約10%時,皮帶調(diào)速電動機的轉(zhuǎn)速控制器顯示值可達300r/min,比原來提高約50%。
3 無煙煤煤粉的制備工藝
3.1 新建生產(chǎn)線的煤粉制備工藝
我們研究設計的無煙煤制備工藝系統(tǒng)首先用于福建DT水泥廠日產(chǎn)600t五級預熱器窯生產(chǎn)線。
DT水泥廠的無煙煤粉磨性能試驗見表3,其工業(yè)分析和煤灰化學分析結(jié)果見表4。
從表5、表6可見,B煤的揮發(fā)、點火性能很差。這說明,無煙煤的易磨性、燃燒性能的趨向是基本一致的。由于煤粉的燃盡時間與粒徑的平方成正比,因此要求煤粉0.08mm篩余小于3%。也就是說,隨著煤質(zhì)不同,煤粉細度要求也不同,對于粉磨設備結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)也有待合理選擇。
根據(jù)DT廠無煙煤性能分析試驗結(jié)果和以前的試驗數(shù)據(jù),確定無煙煤細磨機的規(guī)格為Φ2.2m×5.8m。該磨機有2個倉,粗磨倉采用的研磨體為鋼球,細磨倉采用的研磨體為特制的鋼段,是煤粉細磨的關鍵。原煤在第一倉粉磨后經(jīng)由第一、二倉之間的篩分裝置,分離后的細粉進入二倉,粗粉則繼續(xù)留在一倉。
在風掃磨中,煤粉產(chǎn)質(zhì)量受粉磨能力和烘干能力的制約。傳統(tǒng)煤磨中煙煤煤粉不必磨得很細,烘干能力往往是主要矛盾,因此煤磨長徑比較小,能通入大量熱風。無煙煤水分一般較煙煤低,而細度要求細,易磨性又差,粉磨能力是主要矛盾,應選擇較大的長徑比。
傳統(tǒng)煤磨在停磨檢查時??煽吹侥?nèi)兩邊有很多煤粉而中間風掃得很干凈,說明熱風在磨內(nèi)穿空而過,分布嚴重不均。為此在進風處設計了均風裝置,使熱風在整個斷面上分布,這也相當于提高了磨機的烘干能力,所以不設烘干倉。實際使用中制備出的煤粉水分、細度都符合煅燒的要求。
此外,還改進了密封裝置,減少了漏風;改進了進料結(jié)構(gòu),使小球不易在進料斗處堆積,使熱風能順利入磨。
在粉磨系統(tǒng)設計中,由于當時條件所限,仍然沿用了傳統(tǒng)的粗粉分離器,其分離效率低,回粉細度<20%。其它主要設備包括旋風式細粉分離器、循環(huán)風機、袋式除塵器和排風機等。
該系統(tǒng)于1999年初投入正常生產(chǎn)。開始階段A煤和B煤搭配使用,后來全部使用低揮發(fā)分的B煤,系統(tǒng)產(chǎn)量基本穩(wěn)定在7.5~8t/h,最高可達9t/h。煤粉細度2%~3%,水分1%~1.5%。該磨仍未達最大能力,主機電流僅380A(額定電流500A)。
3年來的生產(chǎn)實踐表明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,操作簡便,制備出的煤粉完全可以滿足回轉(zhuǎn)窯煅燒的要求,系統(tǒng)的粉塵也可達標排放。
隨后為1000t/d新型干法生產(chǎn)線配套的Φ2.4m×6.5m無煙煤細磨機也于2001年11月在湖南YS水泥廠投產(chǎn),煤粉細度控制為3%~5%。在達到額定裝載量2/3時,產(chǎn)量已達10t/h。
3.2 原有煤粉制備系統(tǒng)的在線改造
以湖南DJ水泥廠為例,該廠有3臺濕法華新窯,各有1套煤粉制備系統(tǒng)且可以互相串用。煤粉制備系統(tǒng)流程如圖1。
煤磨規(guī)格為Φ2.5m×3.9m,裝球量為25t,電動機功率320kW。煙煤入磨水分約12%,煤粉篩余值平均約13%,產(chǎn)量約10t/h。在對無煙煤進行易磨性試驗和其它有關試驗、對系統(tǒng)進行詳細了解和研究后,我們確定采用以下技術(shù)措施:
1)工藝流程改造。如圖2所示,取消了原循環(huán)風機和循環(huán)風管,棄用旋風筒,代之以高濃度煤磨袋式除塵器,廢氣全部經(jīng)除塵器由系統(tǒng)內(nèi)唯一的排風機排入大氣。使流程大為簡化,操作更加方便。
2)磨內(nèi)改造。采用新型分級襯板,提高粉磨效率,降低平均球徑。既不降低磨機有效容積,又不會形成使煤粉易于留存的死角,還能使研磨體沿軸向合理分級,使大球多聚集于進料端。采用小球加強細磨能力,結(jié)合小磨試驗結(jié)果,設計出最佳級配。
3)采用高效選粉機。用CMS-30煤磨選粉機代替Φ2.5m粗粉分離器,提高了分離效率,減輕了磨機負擔。同時使煤粉細度控制變得方便、穩(wěn)定。
改造完成后,在無煙煤占60%、煙煤占40%、原煤水分約11%的情況下,產(chǎn)量可達13t/h以上,煤粉細度為5%,水分<1.5%。目前該廠停了1臺煤磨,僅用2臺煤磨供應3臺窯用的煤粉還有富余。
4 結(jié)論
回轉(zhuǎn)窯水泥廠因地制宜采用廉價的無煙煤或劣質(zhì)煤來煅燒熟料,有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。其關鍵技術(shù)之一是煤粉制備工藝及設備。無煙煤具有燃燒性能差和易磨性差的特點,在相同的粉磨細度下,無煙煤所需的粉磨時間大于煙煤;而采用小研磨體在多數(shù)情況下可有效地提高粉磨效率。通過研究,開發(fā)了適合不同情況的無煙煤煤粉制備工藝和裝備。對于老廠在線改造,可通過理順工藝流程、磨內(nèi)改造、采用高效分離器等措施來滿足要求;對于新建生產(chǎn)線,則采用無煙煤細磨機更為合理,選用前需對煤的各種性能進行全面了解,才能取得最佳效果。Φ2.2m×5.8m無煙煤細磨機可以為600t/d、700t/d生產(chǎn)線配套,Φ2.4m×6.5m磨機可為1000~1500t/d新型干法生產(chǎn)線配套。
在水分低于10%情況下,這種煤磨也非常適合于粉磨煙煤,可大幅度降低電耗,并且細度穩(wěn)定。Φ2.2m×5.8m煤磨配華新窯或1000t/d新型干法線還有富余,Φ2.4m×6.5m煤磨可配1500~2000t/d新型干法線。
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