對回轉窯液壓擋輪設計的幾點看法及調試經驗
我廠液壓擋輪系統(tǒng)采用某設計院設計的NC-14型油泵站。在監(jiān)理安裝和調試過程中,筆者總結了一些經驗,并對其設計有幾點看法,在此提出,供商榷。
1 液壓擋輪系統(tǒng)工作原理
其工作原理如圖1所示。
圖1 液壓擋輪系統(tǒng)油路
1.油箱;2.電加熱器;3.電接點溫度計;4.電動機;5.軸向柱塞泵;6、19.單向閥;7.精濾油器;8.單聯(lián)底板塊;9.測壓墊塊;10.壓力表開關;11.溢流閥;12.測點塊;13、15.調速閥;14.安全閥;16.電磁換向閥;17.壓力表;18.粗濾油器;20、22、23.截止閥;21.電接點壓力表
正常工作狀態(tài)上行時電磁閥處于A位,向油缸供油,通過調速閥15控制上行速度;下行時電磁閥處于中位,靠閥體泄漏保壓下行。該油站還設計了下限位置的報警和停機,上限位置的泄壓下行、報警和停機5個安全控制位置。調速閥13控制處于B向閥時的泄壓下行速度,泄壓下行到安全位置后會自動轉為保壓下行。
2 對原設計的幾點看法
1)正常狀態(tài)該油站靠泄漏來實現下行,而泄漏量跟閥體密封性能和系統(tǒng)壓力等外界因素有關,從而使窯的下行速度不易控制,較為被動。若簡化控制,取消保壓下行,直接由B向閥泄壓,跟上行時一樣靠調速閥調節(jié)油量來控制下行速度,可以爭取主動,易于控制。
2)回油路上截止閥20的使用值得商榷,如遇誤關死,極易造成高壓油路爆炸,不如不設為好。
3)精濾油器7開機狀態(tài)不能實現清堵,若在其兩端加設兩只閥門,可解決此問題。
4)油站配置的調速閥調速范圍是0~10L/min,而調完后的穩(wěn)定流量是0.02~0.05L/min,誤差大,不易調節(jié)。若選用較為匹配且直觀的調速閥,則使調速控制簡單方便。
5)原設計行程開關壓板倒角如圖2所示。從A壓到B可下行3.5mm,而我廠觸點起作用后能繼續(xù)下壓的距離只有2mm左右。如安裝不好,工作時會壓壞觸點,且觸點的作用點也難以確定,這給安裝帶來了一定難度。若采用圓倒角效果可能會好一些(如圖3所示),倒角大小可憑經驗定。
圖4 行程開關壓板寬度
7)在安裝過程中我們發(fā)現油站進出油口未設標志。如進出油路裝反,回油腔誤進高壓油后內六角聯(lián)接螺栓極易被崩斷,釀成大禍。
另外,設計單位對調試程序說明相當概括,易引起調試人員誤解。
3 調試經驗
1)按照液壓擋輪常規(guī)調試法先調好溢流閥11和安全閥14的壓力,確認正常后,鎖死鎖緊螺母。
2)關死截止閥22、23,把調速閥13、15旋至最小值,然后微開一角度(如半圈),啟動油泵5、A向閥,再次確認溢流閥正常,打開截止閥22,對油缸供油,進行初調。
此時可能會出現以下“不正?!爆F象:
①長時間不見活塞桿動作,無壓力顯示,檢查油泵5和管路都正常。這很有可能是進油腔未充滿油,而調速閥流量又小,充滿油腔時間較長。等充滿了油,壓力自然會上來。
②長時間不見活塞桿動作,而一動作便速度很快,這并不一定是調速閥流量過大所致。因為油泵給活塞桿逐漸施壓過程克服靜摩擦力需花一點時間,而推動后又很快往前沖,這是由克服靜摩擦向滑動摩擦過渡的結果,如伸出5mm以后速度仍然很快,則必須立即關掉截止閥22(不到迫不得已,最好不用截止閥23泄壓,這樣可始終保證進油腔充滿油,節(jié)省調試時間)。
3)每隔5min量一次窯體上行距離(1mm左右),觀察一段時間,根據實際情況決定是否調整。
調速時最好關掉截止閥22,停掉供油泵5,打開B向閥對管路進行泄壓,并對調速閥上次位置進行標記,再調較為可靠。因為高壓油開著時很難調,調速也不準。
4)如靠保壓來實現下行目的,可能會出現這樣的不正?,F象:窯下行速度很慢,甚至幾天才能下來,調節(jié)調速閥13根本不起作用。這時可檢查系統(tǒng)壓力是否足夠,因為調速閥13只有在泄壓狀態(tài)才起作用,控制不了保壓下行速度。托輪調整很有可能是造成系統(tǒng)壓力小的原因。
5)機旁調節(jié)正常后,可投入自控。為防止保壓下行觸點失靈,泄壓下行觸點起作用而造成窯體下行過速的事故,可有意識地關小截止閥22,以便泄壓時可作為臨時節(jié)流閥用。當壓板快壓到保壓下行觸點時,調試者可到電磁閥開關旁觀察,如從A位換到中位,說明調試成功;如換到B向閥泄壓,則需迅速關掉B向閥,處理壓板或觸點故障后再調。
6)調試過程一定要多觀察托輪止推圈間隙的松緊變化,油勺上油情況,窯尾有無磕碰,大齒輪嚙合情況,發(fā)現異常及時暫停調試,查明原因。
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