水泥回轉(zhuǎn)窯無煙煤煅燒技術(shù)的研究開發(fā)與應用

合肥水泥研究設計院于1996年開始對水泥回轉(zhuǎn)窯無煙煤煅燒技術(shù)進行研究開發(fā),1997年與福建省大田縣水泥廠合作,在該廠日產(chǎn)600t熟料5級旋風預熱器窯生產(chǎn)線上進行了工業(yè)性試驗研究,經(jīng)過2年多的努力取得了圓滿成功。 

1 研究內(nèi)容 

  我國常規(guī)回轉(zhuǎn)窯燒成系統(tǒng)中所用的燃料一般是煙煤,揮發(fā)分含量20%~35%,由于揮發(fā)分含量較高,煤粉在較低的溫度時開始燃燒,待揮發(fā)分基本燃燒完后固定碳開始燃燒。在回轉(zhuǎn)窯中煙煤燃燒形成了較長的火焰。無煙煤(揮發(fā)分較低小于10%)燃點較高,反應活性差,在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)燃燒的特點是煤粉從燃燒器噴嘴噴出一段時間后才開始燃燒,燃燒過程較短,熱力強度非常集中,火焰形狀短而粗。 
  

研究表明,在回轉(zhuǎn)窯內(nèi),燃燒是由顆粒邊界層的擴散速度控制的。因而燃盡時間與粒徑的平方呈正比。當反應溫度上升時,反應速率將呈指數(shù)關系增加。從上述分析可以看出,若想在為煙煤設計的回轉(zhuǎn)窯燃燒系統(tǒng)中使用無煙煤,必須使碳粒燃盡的速率小于燃燒粒子在熱流場中運動的速率,才可能獲得穩(wěn)定的燃燒火焰。因此,需解決以下問題: 
  1)為了盡快點燃無煙煤和縮短燃燒時間,應降低煤粉細度。 
  2)采取相應措施,提高窯頭燃燒空氣溫度。 
  3)采取措施,形成穩(wěn)定的火焰。 

1.1 降低煤粉細度 
  

對于國產(chǎn)600t/d五級旋風預熱器窯生產(chǎn)線煤粉制備設備,一般采用Φ2.2m×4.7m風掃式煤磨,產(chǎn)量6~7t/h,煤粉細度8%~12%(0.08mm孔篩余)。根據(jù)國外的研究成果,無煙煤煤粉細度不能超過揮發(fā)分含量的0.5~0.6倍,若采用常規(guī)方式制備無煙煤,產(chǎn)量將大幅下降,電耗將大幅上升。為此我院根據(jù)該廠擬使用的無煙煤揮發(fā)分很低(揮發(fā)分含量3.67%)和易磨性差等情況,專門研制開發(fā)了無煙煤細磨機,磨機規(guī)格為Φ2.2m×5.8m。該磨機增加了細磨、選粉、分離的能力,減少了倉內(nèi)過粉磨現(xiàn)象。磨機設有2個研磨倉,一倉采用球形研磨體,主要是承擔破碎和粗磨功能;二倉采用特制的鋼段,主要承擔細磨作用,在一倉和二倉之間采用新型篩分隔倉板,原煤進入一倉粉磨,通過篩分隔倉板時,粗顆粒返回一倉、細顆粒進入二倉。在粉磨過程中從磨頭通入熱風,煤在磨內(nèi)邊烘干邊粉磨。 

1.2 提高窯頭燃燒空氣溫度 
  

1)對冷卻機進行改進。窯頭空氣溫度的高低主要取決于冷卻機冷卻效率。與日產(chǎn)600t熟料新型干法窯配套的大多數(shù)是單筒冷卻機,該冷卻機具有投資省、運行可靠、故障率低、冷卻熟料的氣體全部入窯無需余風收塵等優(yōu)點,缺點是受到冷卻效率影響,入窯空氣溫度(二次風溫)較低,不能滿足無煙煤燃燒的需要,因此,必須對其改進。采用新型弧形揚料板,減少冷卻氣流“短路”現(xiàn)象,提高熟料與空氣的換熱面積;對筒內(nèi)各區(qū)域長度進行優(yōu)化;改進耐火磚區(qū)和高溫揚料區(qū)的材質(zhì)和布置,提高高溫段熟料冷卻效果;對冷卻機實施變頻無級調(diào)速,根據(jù)系統(tǒng)工況調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,從而達到調(diào)整入窯二次風溫的目的。 
  

2)采用新型燃燒器將一次風量可降到7%,減少了入窯冷空氣量。 

1.3 調(diào)整火焰形狀 
  無煙煤燃燒的特點是火焰較短,熱力集中。我們選擇四通道燃燒器,煤風、旋流風和軸流風的風速依次控制為17~20m/s、170m/s和200m/s左右,中心風、旋流風、軸流風的風壓分別控制在8.5~19kPa。由于內(nèi)外通道風速、壓力相差較大,使得火焰對高溫二次風的卷吸能力增強,碳粒燃燒完全,煤粉離開燃燒器噴嘴后迅速燃燒,形成的火焰熱流場穩(wěn)定。此外燃燒器外套管超出燃燒器噴嘴,可在其火焰根部產(chǎn)生熱氣流的再循環(huán),避免空氣過分擴散,使火焰形狀更佳。 

2 應用情況 

  1998年,該項目進行了無煙煤各項性能試驗,對有關工藝和設備進行了改進,1999年1月,進行點火調(diào)試工作,并于當月實現(xiàn)3d達標。燒成系統(tǒng)主機設備規(guī)格見表1,無煙煤工業(yè)分析見表2。 

表1 主機設備規(guī)格

序號

設備名稱

規(guī)格

1

回轉(zhuǎn)窯

Φ3.2m×52m

2

預熱器

五級

3

增濕塔

Φ5m×26m

4

單筒冷卻機

Φ3.2m×36m

5

燃燒器

四通道(ROTAFLAM)

6

煤磨

Φ2.2m×5.8m 功率280kW

7

電除塵器

CDPK55/3

8

高溫風機

W6-39-3No20.5

表2 無煙煤工業(yè)分析

Mad

Aad

Vad

FCad

Qnet.ar/(kJ/kg)

0.67

20.89

3.67

74.73

26052

  根據(jù)該廠的原料情況,通過原料易磨性試驗確定生料配料率值為:
  KH=0.90±0.02 n=2.4±0.1 P=1.4±0.1

2.1 煤粉細度控制穩(wěn)定
  為進一步降低成本,擬采用離廠區(qū)2公里處的無煙煤,該煤揮發(fā)分含量僅有3.6%,易磨性差,根據(jù)要求煤粉細度應控制R903%~5%以內(nèi)。實際煤粉細度穩(wěn)定控制在R902%~3.5%,磨機產(chǎn)量6~6.5t/h,出磨煤粉水分在1%~1.5%。

2.2 入窯空氣溫度得到較大提高
  在正常情況下,二次風溫達到850℃以上,遇到不正常窯情,可通過調(diào)節(jié)冷卻機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)入窯風溫。

2.3 燃燒器運行可靠
  在投產(chǎn)初期,由于未能掌握ROTAFLAM燃燒器規(guī)律以及噴嘴火點位置不理想,經(jīng)常造成“刷磚”掉窯皮,影響了窯運轉(zhuǎn)率,縮短了耐火磚使用壽命。經(jīng)燃燒器制造商和院廠技術(shù)人員幾個月反復調(diào)試摸索,總結(jié)出一套控制參數(shù),保證了燃燒器正常使用。燒成帶窯皮致密、均勻、強度高。

2.4 窯系統(tǒng)各項指標達到設計要求
  在試生產(chǎn)期間,當月即實現(xiàn)72h達標,從2000年1月至2001年4月,系統(tǒng)運行一直良好,各項指標見表3。

表3 生產(chǎn)線主要技術(shù)指標

時間

產(chǎn)量
/(t/d)

熟料標號
/MPa

熟料熱耗
/(kJ/kg)

fCaO
/%

72h(達標考核)

621

57.9

3786

1.69

2000-01~2001-04(實際生產(chǎn))

606

64.3

3743

<1.50

3 結(jié)論

  通過技術(shù)改造,在SP窯上用無煙煤代替煙煤煅燒熟料是可行的,根據(jù)大田廠實際運行情況,窯頭溫度控制在800℃以上,可滿足正常煅燒要求。

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