預(yù)分解窯系統(tǒng)用無煙煤粉的制備
近年,我國南方地區(qū)以無煙煤作為燃料的預(yù)分解窯煅燒獲得成功。由于無煙煤具有揮發(fā)分低(只有3%~6%,最大不超過8%),著火點高的特點,因此為了滿足窯煅燒的需要,要求煤粉細度細、含水量低,這給煤粉制備提出更高、更苛刻的要求,下面以建福廠為例,介紹無煙煤粉的制備過程,僅供同類廠礦企業(yè)參考。
1999年初,建福廠3號預(yù)分解窯改燒無煙煤,在提高窯二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫、噴火嘴改進及分解爐加長的同時,保證煤粉細度達到窯頭≤5%,分解爐≤3%,水分≤1.2%,合格率≥85%的指標(biāo)。為此該廠花巨資設(shè)計安裝了一條新的煤粉生產(chǎn)線,以滿足生產(chǎn)的需要。
1 工藝流程
1.1 工藝流程
煤粉制備系統(tǒng)工藝流程圖見圖1。
圖1 煤粉制備系統(tǒng)工藝流程
1.磨頭倉;2.喂料秤;3.FU拉鏈機;4.雙翻板閥;5.熱風(fēng) 爐;6.風(fēng)掃磨;7.一級粗粉分離器;8.二級粗粉分離器;9.旋風(fēng) 除塵器;10.防爆袋除塵器;11.風(fēng)機;12.螺旋輸送機;13.窯頭煤粉倉,14.分解爐煤粉倉
1.2 設(shè)計說明
設(shè)計上是圍繞成品煤保質(zhì)保量為原則,以窯的耗煤量10t/h為基數(shù),選擇帶烘干倉的風(fēng)掃磨,規(guī)格Φ2.8m×(5.75+2.25)m,生產(chǎn)能力13t/h;為了保證細度需要,決定采取二級選粉,安裝2臺Φ2.8m的粗粉分離器,1臺K2500/355型的旋風(fēng)除塵器,并采用MDC47-16型防爆袋除塵器進行煤粉收塵,還設(shè)計了循環(huán)風(fēng)管。煤排風(fēng)機規(guī)格為M5-29-11№16D全壓7956~8652Pa,風(fēng)量48359~39567m3/h。由于煤磨系統(tǒng)距窯體較遠(400m左右),所以使用熱風(fēng)爐提供煤磨的熱源。
2 生產(chǎn)情況
2.1 磨機球配
根據(jù)進磨原煤粒度≤30mm以及磨機廠方提供的配比數(shù)據(jù)為參考,實際級配情況見表1。
球徑/mm | Φ70 | Φ60 | Φ50 | Φ40 | Φ30 | Φ25 | Φ20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量/t | 2 | 3.35 | 4.44 | 6.12 | 7.26 | 7.93 | 4.61 |
注:平均球徑=36.85mm,球總重G=35.71t,填充率φ=24.68%。
2.2 操作參數(shù)
為了保證原煤進磨的粒度,設(shè)計1臺HSZ-100的環(huán)錘式破碎機,對原煤先進行破碎,實際操作參數(shù)見表2。
項目 | 參數(shù)控制范圍 | 調(diào)節(jié)辦法 |
---|---|---|
進磨溫度/℃ | 300~350 | 調(diào)節(jié)好冷熱風(fēng)閘板 |
出磨溫度/℃ | 90~95 | 1.調(diào)節(jié)喂料量及煤 2.排風(fēng)機開度 |
進袋除塵器溫度/℃ | 85~90 | |
磨頭負壓/kPa | 0.15~0.30 | 1.調(diào)整煤排風(fēng)機開度 2.調(diào)節(jié)兩級粗粉分 離器葉片、內(nèi)筒及撞擊錐體的位置 3.調(diào)節(jié)煤喂料量 |
磨尾負壓/kPa | 0.40~0.80 | |
一級粗粉分離器出口負壓/kPa | 1.40~2.00 | |
二級粗粉分離器出口負壓/kPa | 2.20~2.80 |
2.3 出現(xiàn)的問題及注意事項
1)原煤水分M水≤8%。如果M水≥10%時,磨頭倉喂料管堵塞嚴(yán)重,造成喂料不穩(wěn),質(zhì)量波動大,產(chǎn)量降低,生產(chǎn)不能正常。所以要求原煤M水≤8%非常重要。
2)循環(huán)風(fēng)管的使用,在細度能得到保證時循環(huán)風(fēng)管盡量不開啟,因為循環(huán)風(fēng)管里的氣體濕度大,雖然其對粗粉分離器選粉效率有益,但對降低煤粉水分卻不利,同時,對磨機的產(chǎn)量影響較大,因為打開循環(huán)風(fēng)管,磨機內(nèi)風(fēng)量減少,產(chǎn)量大幅降低。
3)調(diào)節(jié)細度注意事項:磨機級配合理;2臺粗粉分離器在保持葉片開度、錐體適當(dāng)位置不變時,調(diào)節(jié)內(nèi)筒高度,一級回粉細度控制在20%~30%,二級回粉細度控制在10%~15%,根據(jù)旋風(fēng)除塵器所收煤粉細度(控制1.5%~2.0%)調(diào)節(jié)好二級粗粉分離器回粉進入成品倉的比例。防爆袋除塵器所收煤粉(細度0.5%~1%)盡量進分解爐煤粉倉。通過一段時間的摸索,各比例達到均衡,保證兩倉的質(zhì)量要求,同時也使生產(chǎn)處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。
4)保證水分合格辦法:保持熱風(fēng)爐出口溫度600~700℃,調(diào)整好冷風(fēng)閘門控制熱風(fēng)進磨溫度300~350℃,出磨溫度90~95℃,進防爆袋除塵器溫度85℃左右,便可保證成品煤水分≤1.2%的要求。
3 結(jié)束語
近一年的實踐表明,煤粉制備系統(tǒng)生產(chǎn)基本正常。據(jù)統(tǒng)計成品煤粉的細度合格率≥98%,水分合格率≥91%,同時磨機產(chǎn)量≥13t/h,為全廠預(yù)分解窯無煙煤成功煅燒提供了很好的前提條件。
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