高硫生料對(duì)煅燒及水泥強(qiáng)度的影響

1 問題的提出

  很長(zhǎng)一段時(shí)間,我廠熟料中C3S含量偏低,熟料和水泥早期強(qiáng)度均不理想。熟料在燒成過程中結(jié)窯、煉邊現(xiàn)象也非常嚴(yán)重。立窯燒燒停停,產(chǎn)量很低。

2 原因分析

  我廠采用的是煤矸石全代粘土的生料配制方案,煤矸石的含硫量較高,且化學(xué)成分及熱值波動(dòng)較大;燒成用煤屬高硫煤。因此,生料化學(xué)成分難控制,熟料含硫量高。我們采用固定煤矸石、煤炭、石灰石等幾種主要原燃材料的基地、進(jìn)烘干機(jī)前的料場(chǎng)預(yù)均化以及多庫(kù)搭配等手段解決原燃材料成分和熱值波動(dòng)等問題。雖然有一定效果,但問題最終未根本解決。為此,我們將思路集中在傳統(tǒng)的配料方案上。
  

1)由于生料中硫的含量較高,在熟料燒成過程中硫?qū)Z取部分CaO生成CaSO4,而飽和系數(shù)控制在0.93±0.01,這使CaO的配入量相對(duì)較少。
  

2)生料中熔劑成分配量較高,熟料熱耗按5016kJ/kg配制,再加上SO3的礦化作用,致使燒成過程中液相量過高,熟料中致密性死燒料塊過多,立窯中部通風(fēng)受阻,還原氣氛嚴(yán)重。
  

3)配煤過多,煤燃燒時(shí)間拉長(zhǎng),熟料冷卻不好,特別是致密性大塊熟料。

3 調(diào)整配方

  我們將三個(gè)率值設(shè)計(jì)為:
  KH:0.98±0.01;n:2.1±0.1;P:1.2±0.1。
  原燃材料、生料化學(xué)成分分析見表1、表2。

表1 原燃材料化學(xué)及工業(yè)分析
  Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO St,ad A ad Qnet,ad/(kJ/kg)
石灰石 41.71 1.08 0.04 0.28 53.27    
  56.67 12.32 15.03 9.57 1.23 5.83 24.39 28 411
煤矸石   54.03 19.31 14.32 10.48 0.60 7.96 75.68 4 719
黃砂 2.39 83.10 5.47 2.41 3.67    
表2 生料、熟料化學(xué)成分及礦物組成
  Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO C3S C2S C3A C4AF KH n P
生料 40.1 12.54 3.14 2.58 40.62     0.98 2.19 1.22
熟料 20.90 5.24 4.30 67.70 66.8 9.5 6.6 13.1  

  新設(shè)計(jì)方案于1997年8月中旬正式實(shí)施。生料磨出后,我們?cè)谏a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)取樣與過去生料進(jìn)行了對(duì)比分析,見表3~5。我廠生料SO3含量多在2.6%~3.0%之間。

表3 調(diào)整前后生料全分析率值
  Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO KH n P
調(diào)整前 40.04 12.48 3.64 2.75 38.86 0.91 1.95 1.32
調(diào)整后 38.48 12.86 2.83 2.77 41.41 0.99 2.30 1.02
表4 調(diào)整前后熟料化學(xué)成分及礦物組成
時(shí)間 Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO fCaO C3S C2S C3A C4AF KH n P
調(diào)整前 4.78 19.48 5.39 4.38 60.60 4.9 36.27 28.48 6.90 13.32 0.92 1.99 1.23
調(diào)整后 1.12 20.62 4.57 5.01 65.31 4.6 52.50 19.51 3.61 15.23 0.97 2.15 0.91
表5 調(diào)整前后熟料主要物理性能對(duì)比
篩余/% 凝結(jié)時(shí)間/(h:min) 抗折強(qiáng)度/MPa 抗壓強(qiáng)度/MPa
初凝 終凝 1d 3d 28d 1d 3d 28d
調(diào)整前 4.8 1:05 2:05 4.0 5.5 8.9 15.6 27.3 57.9
調(diào)整后 7.0 1:50 2:50 4.6 6.4 9.6 20.3 36.5 60.6

  從前述各表數(shù)據(jù)看,我們將飽和比作了較大幅度提高,礦物組成也相應(yīng)發(fā)生了很大變化,液相量有所降低,熟料的1d、3d強(qiáng)度有了明顯的提高。

4 外摻石膏對(duì)水泥強(qiáng)度的影響

  在生產(chǎn)實(shí)踐中,我們發(fā)現(xiàn)熟料中帶入的SO3在水泥水化過程中有惰性作用,對(duì)促進(jìn)水泥各齡期強(qiáng)度的發(fā)揮有一定影響。于是,在實(shí)際生產(chǎn)中外摻少許石膏,其結(jié)果見表6。

表6 外摻對(duì)比試驗(yàn)
試樣編號(hào) 配方/% 比表面積
/(m2/kg)
安定性 凝結(jié)時(shí)間
/(h:min)
抗折強(qiáng)度
/MPa
抗壓強(qiáng)度
/MPa
熟料 沸騰爐渣 石灰石 石膏 硬石膏 激發(fā)劑 初凝 終凝 1d 3d 28d 1d 3d 28d
J-1 98.5   1.5   306.1 合格 0:57 1:27 3.4 5.6 10.0 15.7 28.4 65.0
J-2 83.5 15   1.5 318.6 合格 0:59 1:32 4.1 6.6 10.5 15.1 33.1 64.4
J-3 83.5 15   1.5   306.1 合格 0:57 1:34 3.8 6.6 10.3 17.1 32.8 63.6
J-4 83.5 15   1.5   304.0 合格 0:50 1:36 3.9 5.8 10.2 17.4 31.5 64.0
J-5 90   10   324.7 合格 0:55 1:58 3.2 5.8 10.4 14.3 29.4 65.0

  從表6數(shù)據(jù)看(我廠抗折強(qiáng)度數(shù)據(jù)與省質(zhì)檢站數(shù)據(jù)對(duì)比偏高),在水泥中外摻1%~1.5%的石膏比不摻效果要好得多。盡管在水泥中外摻了活性較差的沸騰爐渣15%,其強(qiáng)度發(fā)揮也很理想。

5 結(jié)論

1)從我廠生產(chǎn)實(shí)踐證明,煅燒高硫生料把飽和比提高到0.95~0.98較為適合。同時(shí),要注意適當(dāng)降低熔劑礦物含量,這對(duì)提高熟料產(chǎn)質(zhì)量有好處。
  

2)熟料中帶入的SO3,由于多種原因,在水泥水化過程中作用不是十分積極。從我廠實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出:高硫熟料在水泥粉磨時(shí)外摻少許石膏,會(huì)對(duì)水泥強(qiáng)度,特別是早期強(qiáng)度的提高產(chǎn)生積極作用。不過,由于熟料中SO3含量已經(jīng)很高,在外摻石膏時(shí)需特別慎重,以防SO3超標(biāo)。

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