普通袋式除塵器選用的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)
1 原理分析
傳統(tǒng)濾料的過(guò)濾屬于深層過(guò)濾,在除塵過(guò)程中,首先是微細(xì)粉塵進(jìn)入織物的間隙,在袋壁附著形成一粉塵過(guò)濾層,隨著粉塵層增厚,通風(fēng)阻力增大,含塵氣體擠沖相對(duì)較大的過(guò)濾間隙導(dǎo)致破袋,機(jī)械振打、脈沖及循環(huán)反吹僅能暫時(shí)清除附著于袋壁外層的粉塵,不能完全清除進(jìn)入織物深部間隙的顆粒。進(jìn)入濾袋間隙形成粉塵過(guò)濾層的粉塵薄厚主要取決于濾袋兩面的空氣吸濾負(fù)壓,負(fù)壓高,過(guò)濾風(fēng)速大,袋壁粉塵過(guò)濾層厚;過(guò)濾層增厚,又導(dǎo)致吸濾負(fù)壓進(jìn)一步增大,這樣直至達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)。加大除塵器規(guī)格,增大過(guò)濾面積,大大地降低了過(guò)濾風(fēng)速,系統(tǒng)阻力大為減小,袋壁的粉塵過(guò)濾層厚度變薄,其過(guò)濾阻力與排風(fēng)機(jī)負(fù)壓在低阻力、薄過(guò)濾層狀況下達(dá)到平衡。由于過(guò)濾風(fēng)速低、阻力小,氣體較均勻地穿過(guò)濾層,不易引起擠沖孔隙的情況,因此濾袋壽命被大大地延長(zhǎng),收塵壓損大幅度下降。
2 使用舉例
筆者設(shè)計(jì)的永安市曹巖水泥廠Φ2.4m×11m水泥開流磨除塵系統(tǒng),磨機(jī)產(chǎn)量22~24t/h,產(chǎn)品細(xì)度≥360m2/kg。系統(tǒng)配用單級(jí)普通袋除塵器,設(shè)計(jì)考慮最大風(fēng)量為11000m3/h,再增加提升機(jī)和輸送設(shè)備約4000m3/h除塵風(fēng)量,總計(jì)15000m3/h,原設(shè)計(jì)考慮配用300m2過(guò)濾面積袋除塵器,考慮投資及運(yùn)行費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)性后,改為400m2過(guò)濾面積的袋除塵器,濾袋為普通“208”滌綸布,最大處理能力24000m3/h,仍配用4-72-11№8D風(fēng)機(jī),風(fēng)量20332m3/h,風(fēng)壓1960Pa,電動(dòng)機(jī)功率18.5kW。該系統(tǒng)于1999年10月正式投入運(yùn)行,至2000年6月份未出現(xiàn)異常情況,趁停機(jī)開蓋觀察,未發(fā)現(xiàn)破袋及粘袋現(xiàn)象,其濾袋使用壽命為一般配置袋除塵器的3倍以上;除塵器進(jìn)出口壓損為700~1000Pa,比普通配置除塵器減小了1/4以上。
增大除塵器規(guī)格后,設(shè)備投資約增加30%,但濾袋壽命較原來(lái)提高了3倍以上,因此按少用濾料費(fèi)用折算,最多4年就可抵消增加的除塵器設(shè)備投資。由于壓損降低,如果風(fēng)機(jī)同樣采用變頻調(diào)節(jié)取代閥門調(diào)節(jié),則系統(tǒng)電耗較正常配置可下降3kWh以上。按每年節(jié)電20000kWh計(jì),只需2年左右時(shí)間即可收回增加的設(shè)備投資及變頻器費(fèi)用。
在生產(chǎn)使用中,平時(shí)制作一些與袋口形狀相似的蓋板,當(dāng)個(gè)別濾袋出現(xiàn)破損時(shí),只須在其相應(yīng)袋口上加上蓋板,阻斷其氣體通路,不必立即停機(jī)更換破損濾袋,不影響設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
適當(dāng)增大實(shí)際使用袋除塵器規(guī)格,在生產(chǎn)使用及經(jīng)濟(jì)上具有一定合理性,但無(wú)限增大除塵設(shè)備規(guī)格肯定會(huì)產(chǎn)生相反的作用,因?yàn)榇龎m器過(guò)濾阻力損失不可能因除塵器規(guī)格無(wú)限擴(kuò)大而降低。實(shí)際需處理風(fēng)量與袋除塵器規(guī)格最佳匹配的平衡點(diǎn)須通過(guò)理論分析和具體的生產(chǎn)實(shí)踐總結(jié)才能得到。
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