國內(nèi)首條高摻電石渣干磨干燒新型干法水泥生產(chǎn)線的設計及調(diào)試

1  前言 

      博匯實業(yè)有限公司是淄博市最大的民營上市企業(yè),集團固定資產(chǎn)約55億元,年銷售額約65億元。目前的主要產(chǎn)品是造紙和化工,離子膜燒堿工程年產(chǎn)26萬噸電石,每年產(chǎn)生約30萬噸(干基)電石渣。如何充分合理地利用電石渣,使之變廢為寶造福于社會和企業(yè),已成為博匯集團決策者日夜焦慮的問題,集團公司組織科技人員對濕法回轉(zhuǎn)窯、帶壓濾系統(tǒng)的半濕法回轉(zhuǎn)窯、濕磨干燒、小型五級旋風預熱器窯以及電石渣摻量15%干磨干燒生產(chǎn)工藝進行調(diào)查、比較和研究,最終決定委托合肥水泥研究設計院對淄博寶生環(huán)保建材有限公司綜合利用電石渣生產(chǎn)水泥進行設計,要求使用高摻電石渣干磨干燒生產(chǎn)工藝,每年消耗掉30萬噸(干基)電石渣。 

     合肥水泥研究設計院十分注重各種工業(yè)廢渣在水泥生產(chǎn)中的綜合利用,一直致力于使用電石渣生產(chǎn)水泥的綜合技術與裝備的開發(fā)研究,并在成功采用電石渣摻量15%干磨干燒工藝生產(chǎn)水泥的基礎上,又專門成立了高摻電石渣干磨干燒新型干法水泥生產(chǎn)線科研開發(fā)課題組,進行了大量的試驗研究、理論分析和技術方案論證,深入研究用60~70%高比例電石渣配料生產(chǎn)水泥熟料的特點,設計的國內(nèi)首條1200t/d高摻電石渣干磨干燒新型干法水泥生產(chǎn)線,采用電石渣預烘干、立磨烘干、新型干法預分解窯煅燒等一系列節(jié)能環(huán)保綜合技術,于2005年8月8日一次點火成功并生產(chǎn)出合格熟料,目前系統(tǒng)阻力 ≤5200 Pa,熟料熱耗 ≤760×4.18 kj / kg,出預熱器廢氣溫度320-360℃,電石渣摻量達50%以上,實現(xiàn)了穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn),達到國內(nèi)目前最高水平。 

2  高摻電石渣生產(chǎn)水泥新型干法生產(chǎn)工藝 

       2.1  電石渣漿的脫水、壓濾及預烘干 

      含水90%左右電石渣液通過料漿泵送到2-Ф24m濃縮池中,經(jīng)濃縮后的電石渣液含水80%左右。目前國內(nèi)比較經(jīng)濟、成熟、可靠的料漿過濾方式主要有兩種:真空吸濾和板框壓濾;真空過濾脫水能力相對較弱,濾餅水分較高,一般大于50%[ 1 ];帶隔膜板框壓濾的脫水能力較強,料餅水分較低,壓濾后的濾餅水分含量一般在40%[ 1 ]以下。高水分電石渣在生產(chǎn)中需要熱耗較高,經(jīng)濟上不合算,同時給電石渣的輸送、儲存帶來困難,因此采用帶隔膜板框壓濾進行電石渣過濾脫水,可以排出濾餅顆粒間的微離水份;根據(jù)電石渣漿過濾性能試驗,壓濾機的規(guī)格型號確定為XMZ500/1500,過濾面積500m2,過濾總容積10.16m3,濾室的厚度30mm,壓濾后濾餅水分設計值為36%[ 1 ]。實際生產(chǎn)中料餅的水分最好狀態(tài)為25%,一般能保證在35%左右。 

      電石渣漿采用機械脫水后水分一般在28~36%范圍內(nèi)波動,給電石渣的輸送、儲存和準確配料帶來困難,因此必須對電石渣進行預烘干;由于電石渣屬于高濕含量輕質(zhì)廢渣,烘干處理難度非常大,需要解決以下技術難題: 

      1、解決喂料及防堵問題。壓濾后的電石渣呈“牙膏”狀態(tài),輸送過程中無法儲存和喂料計量,不易送入烘干機內(nèi),落入烘干機后易出現(xiàn)堆料和粘堵現(xiàn)象。 

      2、電石渣烘干時需要克服蒸發(fā)速率低、料溫下降快及周圍環(huán)境濕含量過大的缺點。 

      3、利用電石氣燃燒作為烘干熱源難度大。電石氣是電石爐生產(chǎn)電石產(chǎn)生的廢氣,電石氣主要含CO、CH4等可燃氣體,易爆炸;電石氣本身有400~600℃溫度,含有200mg/Nm3灰塵,焦油含量大,不易輸送和利用。 

      4、電石渣烘干后廢氣濃度高,對收塵設備產(chǎn)生粘堵和腐蝕。 

      我們做了電石渣含水15%時的物理性能,根據(jù)實驗結果,確定電石渣烘干終水分控制在15%左右,在電石渣的輸送、儲存過程中不會發(fā)生粘堵,可以準確配料;年產(chǎn)6萬噸電石的電石爐每小時可以產(chǎn)生2500×104kJ電石氣,折合標準煤855公斤,能滿足烘干機熱量需求,這樣不但利用了電石氣的熱能,而且節(jié)省了一套電石氣處理系統(tǒng),對電石廠來說節(jié)省了大量的投資;在電石氣輸送工藝布置上,采用強力送風,縮短輸送路徑和時間,防止管道結焦粘堵;壓濾后的電石渣其塑性、粘性均在表觀大幅度降低,具有一種類似水泥漿體 “假凝”現(xiàn)象的物理性質(zhì)[2 ],經(jīng)儲存風干后和采用防堵措施,解決了喂料及粘堵現(xiàn)象;供熱系統(tǒng)提供900~1100℃持續(xù)高溫煙氣,選擇長徑比較大的烘干機,安裝強化蒸發(fā)裝置,使電石渣在其有效烘干區(qū)域內(nèi)有充裕的干燥強度和時間[3 ];系統(tǒng)選用能處理高濃度粉塵、抗結露、防腐蝕袋收塵器進行收塵,使其達標排放;系統(tǒng)設計能力為46t/h。實際生產(chǎn)中系統(tǒng)運行穩(wěn)定,單機能力為26-30t/h。 

     2.2  原料烘干及粉磨 

     立式磨集粉磨、烘干、分級和氣力輸送于一體,特點是粉磨效率高、電耗低、烘干能力大、產(chǎn)品細度易于調(diào)節(jié)、粒度均齊、化學成分容易控制、噪音低、揚塵少、系統(tǒng)工藝流程簡單、設備布置緊湊、占地面積小、土建費用低等,特別是能充分的利用窯尾廢氣進行烘干,利用率達到90%。電石渣的主要化學成分是Ca(OH)2,其顆粒微細,10~40微米顆粒占90%左右,是一種含CaO純度(65%左右)較高、化學成分又比較穩(wěn)定的工業(yè)廢渣,水分為15%左右的電石渣顆粒小于5mm,需要粉磨的量微乎其微,但要充分的利用立磨烘干能力強、均化效果好的優(yōu)勢。本工程生產(chǎn)采用電石渣、粘土、石灰石、硫酸渣、砂巖五組份配料,需要研磨的物料約占37.7%,根據(jù)入磨物料綜合水分為11~13%的要求和原料易磨性實驗,我院專為粉磨電石渣研制的HRM1900/2200立式磨,保證磨機具有45~60t/h生料的研磨能力和80~90t/h生料的烘干能力。當水分為10~12%入磨混合料在磨輥的快速碾壓下,物料被粉碎并且向磨盤邊沿風環(huán)處拋灑,被70~90m/s的高速風環(huán)氣流帶起,產(chǎn)生強烈的熱交換,水分沒有來得及蒸發(fā)的大塊物料會再次沉落,反復帶起、沉落,充分進行熱交換,高速氣流在磨腔內(nèi)流速很快降低,形成強烈的紊流場,特別適合于電石渣微細顆粒的烘干;粉狀物料隨氣流一起上升通過磨機上殼體進入分離器的分級區(qū),在分離器轉(zhuǎn)子葉片的作用下,其中的粗粉落回磨盤與新喂入的物料一起重新粉磨,合格的細粉隨氣流一起出磨,經(jīng)高效旋風收塵器收集后,與增濕塔和窯尾電收塵器收集的粉塵混合,由輸送設備送入均化庫內(nèi)均化儲存。出磨的廢氣匯入窯尾電收塵器進行除塵后達標排放。 

      2.3  預分解系統(tǒng) 

      電石渣配料生產(chǎn)水泥熟料時,必須充分考慮預熱器、分解爐的結構;電石渣的摻入量越大,對預熱器、分解爐的結構設計影響也越大,900℃以下時電石渣配料與常規(guī)生料的差異如下: 

      1、系統(tǒng)內(nèi)主要的化學反應及發(fā)生反應的溫度區(qū)域不同:電石渣的主要化學成分是Ca(OH)2,當溫升至450~550℃左右,Ca(OH)2開始分解;生成的CaO有可能會吸收煙氣中的CO2生成難分解的CaCO3,直至850℃以上的高溫區(qū)域,CaCO3分解的逆向反應才得到完全抑制,分解過程得以加速[4 ]。 

      2、 熟料的形成過程不同:采用電石渣配料的生料與普通生料發(fā)生分解反應溫度區(qū)域不同,分解反應提前在預熱器中發(fā)生;電石渣配料的生料不論呈Ca(OH)2狀態(tài)或呈分解后的CaO狀態(tài),均有可能吸收CO2的現(xiàn)象,并在高溫段實現(xiàn)二次分解,重新生成CaO[4 ]。 

      3、熟料形成熱不同:電石渣在原料中占63.5 %時所配生料的熟料形成熱為1025kJ/kg,約為普通生料的熟料形成熱的3/5。 

      4、電石渣顆粒較細,脫水較早,預分解系統(tǒng)出口廢氣成分中水分體積比占23%左右,在旋風筒和分解爐錐部易于產(chǎn)生粘附堵塞[ 5 ]。 

      經(jīng)過對系統(tǒng)綜合分析和熱平衡計算,燒成熱耗確定為3100~3360kJ/kg,其中蒸發(fā)生料的物理水耗熱35kJ/kg,熟料形成熱1024kJ/kg,廢氣溫度按340℃考慮時,廢氣帶走熱700kJ/kg。入窯物料分解率按90~95%設計。我們對原料按JC/T735-88生料易燒性實驗方法進行了易燒性測試,原料配料為兩組,其配比見表1,熟料的礦物組成見表2,熟料的游離氧化鈣含量分析見表3;在此原料配合比的情況下說明易燒性能很好,均能燒出較少的游離鈣,在1450℃的煅燒溫度時均出現(xiàn)融熔狀態(tài)。 

表1 原料的配比

表2 熟料的礦物組成

表3 原料煅燒后的熟料游離氧化鈣含量分析

針對煅燒電石渣原料的特性,結合已經(jīng)應用過的經(jīng)驗,研制開發(fā)低阻型、高分離效率、顯著防堵的新型低壓損S型結構、3R大包角型式蝸殼、偏錐新型五級旋風預熱器,分解爐采用旋流、噴騰、懸浮原理,使燃料有充分的燃燒時間,物料與燃料充分混合,在爐內(nèi)有較長的停留時間,燃料在較低溫度的SC室大量燃燒,全爐系統(tǒng)沒有產(chǎn)生局部高溫的條件,因而系統(tǒng)結皮堵塞現(xiàn)象少,預分解系統(tǒng)關鍵部位采用特殊的襯料,研制出RBH5/1300型預分解系統(tǒng)。 

3  生產(chǎn)調(diào)試 

       3.1  電石渣中有害成分的處理 

       在項目設計階段,對寶生公司的電石渣、粘土和砂巖、石灰石進行了化學成分全分析,根據(jù)廠方多次送來的樣品分析電石渣的氯離子均達0.11%以上。其化學成分全分析見表4,經(jīng)和化工廠工程技術人員探討,認為是離子膜燒堿工程生產(chǎn)過程中使用循環(huán)水的原因,對送來非使用循環(huán)水的電石渣樣也進行了氯離子分析,其結果與其它來樣的氯離子一樣,含量仍在0.123%,電石渣中的氯離子基本上是以不溶于水的化合物形式存在。有的氯離子會在高溫下有部分揮發(fā),為降低物料的氯離子含量,我們分析了不同溫度對電石渣氯離子濃度的影響見表5,可以看出隨著溫度的升高,氯離子揮發(fā)量有所增加,但由于電石渣樣品的氯離子絕對含量高,經(jīng)過600℃溫度后電石渣的氯離子含量仍較高;由于原料中的氯離子會在回轉(zhuǎn)窯和分解爐內(nèi)循環(huán)富集造成預熱器結皮堵塞,因此保證生料中氯離子含量小于0.015%是十分必要的[ 6 ]。

表4電石渣化學成分全分析

表5不同煅燒溫度對電渣氯離子濃度的影響

  經(jīng)過對離子膜燒堿工程生產(chǎn)線的排查,最后確定是電石生產(chǎn)用水帶入氯離子,離子膜燒堿工程生產(chǎn)用水取自于300米深層承壓水,300米地下水氯離子含量1307mg/l,而500米地下水氯離子含量136mg/l,因此確定離子膜燒堿工程生產(chǎn)改用500米深層承壓水,補充20%處理水,斷開其它設備、工藝用循環(huán)水,降低電石渣氯離子濃度,原、燃料的化學成分分析見表6, 煤的工業(yè)分析見表7。 

表6 原、燃料的化學成分分析

表7 煤的工業(yè)分析

       3.2  配料設計 

       根據(jù)燒窯操作工的培訓情況,初期按電石渣15%的配料方案進行設計,經(jīng)過一段時間煅燒摸索,掌握一定經(jīng)驗后,將電石渣的配料以15%比例逐漸提高,直到滿足預熱分解窯煅燒的要求;原料配比見表8,生、熟料的化學成分見表9,熟料的礦物組成見表10。 

表8 原料配比

表9 生、熟料的化學成分

表10 熟料的礦物組成

       3.3  原料烘干及粉磨 

       原料立式磨HRM1900/2200是在HRM1900基礎上專為烘干粉磨電石渣而研制的產(chǎn)品,系統(tǒng)未設熱風爐,利用窯尾廢氣作為熱源;系統(tǒng)于2005年7月28日開始調(diào)試,由于是首次烘干粉磨電石渣配料,對擋料圈高度、吐渣、系統(tǒng)參數(shù)等缺乏經(jīng)驗,經(jīng)過不斷的摸索,控制好入磨原料粒度、入磨原料綜合水分、喂料量、吐渣及系統(tǒng)用風等環(huán)節(jié),調(diào)整好擋料圈的高度對立式磨的運行至關重要;在正常情況下,磨內(nèi)的料層厚度大約30~60mm,此時磨機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),磨音柔和,外循環(huán)料量基本保持不變;料層太薄,磨機震動大;料層太厚,磨機負荷大而粉磨效率降低,嚴重時也會造成劇烈震動。由于生產(chǎn)初期,硅質(zhì)原料全部用砂巖配料,造成立式磨運行半月后,磨輥部分磨蝕,產(chǎn)量開始下降,在電石渣摻量為30%時,磨機產(chǎn)量只有60t/h(0.08mm篩余12-14%),影響系統(tǒng)運轉(zhuǎn);對原料進行易磨性測試見表11,其粉磨功指數(shù)為18.20Kwh/t,說明砂巖非常難以研磨,用眼睛觀察,砂巖結晶度完好而且含量多,后改成粘土和砂巖共同配料,系統(tǒng)于2005年8月22日正常平穩(wěn)運行,產(chǎn)量穩(wěn)定在76t/h以上,生料系統(tǒng)平均電耗19kWh/t;對于不同的原料配料與立式磨HRM1900/2200的產(chǎn)量關系見表12,立式磨HRM1900/2200的主要操作及控制參數(shù)見表13。  

表11 原料易磨性測試

表12 原料配料與立磨的主要產(chǎn)量關系

表13 立式磨HRM1900/2200的主要操作及控制參數(shù)

      3.4  燒成系統(tǒng) 

      燒成系統(tǒng)于2005年8月8日點火烘窯,8月12日燒出合格熟料;8月12日至8月20日生料配料采用編號A,電石渣摻量為15%,燒成系統(tǒng)運行初期生料投料量控制在1600t/d左右,約合熟料產(chǎn)量1000t/d左右(生料理論料耗1.46),隨著操作人員操作水平的提高,在設備運轉(zhuǎn)良好的條件下,產(chǎn)量逐漸增加;8月21日至8月底生料配料采用編號B,電石渣摻量為30%,燒成系統(tǒng)生料投料量在1600t/d左右,約合熟料產(chǎn)量1100t/d左右(生料理論料耗1.40);2005年9月初生料配料采用編號C,電石渣摻量為45%,燒成系統(tǒng)生料投料量在1800t/d以上,燒成系統(tǒng)產(chǎn)量達1200t/d以上(生料理論料耗1.36),最高產(chǎn)量達1360t/d,熟料標號達58Mpa以上,熟料燒成熱耗3180kJ/kg(760kCal/kg),熟料f-CaO、升重合格率>85%;試生產(chǎn)期間燒成系統(tǒng)的實際操作參數(shù)見表14~16。 

表14 燒成系統(tǒng)喂料量及轉(zhuǎn)速

 

表15 燒成系統(tǒng)風溫分布(℃)

表16 燒成系統(tǒng)壓力分布(Pa)

       預分解系統(tǒng)從試生產(chǎn)初期發(fā)生3#筒下料管堵塞過一次,經(jīng)處理后沒有再發(fā)生堵塞現(xiàn)象,整個系統(tǒng)運行平穩(wěn);在2005年8月26日發(fā)現(xiàn)窯尾煙室、分解爐錐部和縮口結皮,大部分比較疏松呈綠色夾層,易于清理,靠近襯料處結皮致密呈黑色,內(nèi)部夾層呈綠色,經(jīng)對結皮、生料取樣進行有害成分分析見表17,發(fā)現(xiàn)氯離子和三氧化硫嚴重超標;一般情況下,生料的最低共熔溫度為1250℃,當CaSO4、K2SO4、Na2SO4和氯化物共同存在時,最低共熔溫度可接近700℃[ 6 ],這是造成窯尾煙室、分解爐錐部和縮口結皮的重要原因。將增濕塔供水由300米深井水改用500米深層承壓水,窯尾煙室、分解爐錐部和縮口結皮的幾率大為減少。

表17 有害成分分析

 

      3   結束語 

      本項目是國內(nèi)首條高摻電石渣干磨干燒新型干法水泥生產(chǎn)線,以電石渣為水泥工業(yè)生產(chǎn)原料,可以節(jié)省石灰石資源,減少CO2的排放和能源的消耗,減輕環(huán)境的污染;本項目與帶壓濾系統(tǒng)的濕法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)工藝相比節(jié)煤46%,與濕磨干燒生產(chǎn)工藝相比節(jié)煤20%,即使加上電石渣的預烘干用劣質(zhì)煤的能耗,其熟料的綜合熱耗也不超過3900kJ/kg。本項目的順利投產(chǎn)否定了不能用預分解系統(tǒng)煅燒高摻電石渣生料的觀點,為我國建材行業(yè)和化工行業(yè)的節(jié)約能源、保護環(huán)境開創(chuàng)了廣闊的前景,對石灰石資源的二次利用具有深遠的示范意義和實際推廣價值。 

參 考 文 獻 

[1]張平洪,周明,朱大來. 電石渣首次在新型干磨干燒生產(chǎn)線的成功利用 水泥工程. 2004.3 

[2]丁奇生, 張平洪.  電石渣配料在新型干法水泥熟料生產(chǎn)中的研究.  中國水泥. 2005.6 

[3]揚剛. 淺談高濕含量輕質(zhì)廢渣的烘干處理問題.  水泥科技. 2004.5 

[4]潘炯.  濕磨干燒技術在廢渣治理中的應用.  水泥. 2002.3 

[5]黃少文,張志忠. 小型五級旋風預熱器窯對電石渣生料的適應性探討. 水泥. 2002.8 

[6]陳全德等編著《水泥預分解技術與熱工系統(tǒng)工程》 中國建材工業(yè)出版社. 1998

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