2500t/d生料制備下料系統(tǒng)的改進(jìn)
我廠生產(chǎn)線(2500t/d水泥熟料)生料制備下料系統(tǒng)配用了四臺(tái)定量給料機(jī)(電子皮帶秤),分別計(jì)量石灰石、砂巖、鐵粉及粉煤灰等原料。在生產(chǎn)期間,鐵粉秤、粉煤灰秤常出現(xiàn)堵塞、沖料等現(xiàn)象,生料質(zhì)量不穩(wěn)定,熟料煅燒質(zhì)量差。為穩(wěn)定下料系統(tǒng)的正常運(yùn)行,我們成功地對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)。
1、鐵粉給料系統(tǒng)存在的問題及解決措施
1.1鐵粉庫(kù)下料裝置的改進(jìn)
1.1.1存在的問題
鐵粉庫(kù)下料溜子是由10mm厚的鐵板卷制而成,在溜子內(nèi)設(shè)有無阻下料器,型號(hào)是KYWZ2500。該下料器在1號(hào)線投入使用時(shí),效果不太好,故障率多,主要是內(nèi)部錐形齒輪經(jīng)常斷齒。2005年2號(hào)線投產(chǎn)時(shí),使甩了改進(jìn)后的同型號(hào)無阻下料器,同樣是效果不好,內(nèi)部錐形齒輪壽命還是較短,而且維修特別麻煩,需要采取空倉(cāng)等措施。由于無阻下料器時(shí)好時(shí)壞,加之鐵粉流動(dòng)性差,給下料造成了困難。
1.1.2解決措施
將鐵粉庫(kù)下料溜子內(nèi)部的無阻下料器拆下,內(nèi)部攪拌裝置全部清除。在下部圓錐溜子的外側(cè)中部,焊上兩根14號(hào)槽鋼,槽鋼的長(zhǎng)度為6001/1I/1,然后在槽鋼上面固定一臺(tái)振動(dòng)機(jī)(型號(hào):’YZS-VB 1076-W,功率0.75 kW,振動(dòng)力10kN),見圖1所示。振動(dòng)機(jī)的電源接中控室控制,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)因鐵粉溜子堵塞,定量給料機(jī)報(bào)警時(shí),中控及時(shí)開啟振動(dòng)機(jī)的電源進(jìn)行振打。此裝置保證了鐵粉庫(kù)下料的暢通。
1.2鐵粉秤下料溜子的改進(jìn)
原鐵粉秤下料溜子設(shè)計(jì)為階梯狀。由于鐵粉有一定粘性,在階梯處容易積料,為此我們對(duì)鐵粉秤的下料溜子也進(jìn)行了改進(jìn),將階梯狀溜子去掉,改成直溜板。改進(jìn)前后的溜子見圖2所示。
2、粉煤灰給料系統(tǒng)存在的問題及解決措施
原粉煤灰秤下料系統(tǒng)布置設(shè)計(jì)比較簡(jiǎn)單,由兩臺(tái)設(shè)備組成,見圖3所示。一臺(tái)設(shè)備是φ400×400剛性葉輪給料機(jī)(配合手動(dòng)閥門控制粉煤灰的流量),另一設(shè)備是D1220型定量給料機(jī)。
2.1存在的問題
(1)鋼性葉輪給料機(jī)引起的沖料。鋼性葉輪給料機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)是由三片輪葉回轉(zhuǎn)下料,由于輪葉的邊緣與機(jī)殼存在間隙,而粉煤灰的流動(dòng)性較好,當(dāng)葉輪與機(jī)殼磨損間隙較大時(shí),引起煤粉灰的沖料,。
(2)定量給料機(jī)引起的沖料。定量給料機(jī)屬于皮帶型電子秤,由環(huán)形皮帶輸送粉煤灰。環(huán)形皮帶密封f生差,當(dāng)發(fā)生葉輪給料機(jī)沖料時(shí),粉煤灰在皮帶上也發(fā)生沖料,造成粉塵四溢,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境非常差。
2.2下料系統(tǒng)裝置的改進(jìn)
為防止粉煤灰沖料,我們對(duì)下料系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。
(1)將原來的鋼性葉輪給料機(jī)更換為單管喂料機(jī),并在單管喂料機(jī)的尾部增設(shè)溢流箱。當(dāng)庫(kù)內(nèi)粉煤灰沖料時(shí),單管喂料機(jī)的螺旋葉片和溢流箱可有效地防止粉煤灰在下料系統(tǒng)的沖料。
(2)將原定量給料機(jī)更換為DZC-60轉(zhuǎn)子計(jì)量秤。DZC-60轉(zhuǎn)子計(jì)量秤是全封閉的,在工作中,有效地防止了粉煤灰的揚(yáng)塵和漏料。改后的粉煤灰下料裝置見圖4,設(shè)備技術(shù)參數(shù)見表l。表1粉煤灰下料裝置改進(jìn)前后的設(shè)備參數(shù)項(xiàng)目設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)功率(kW)改進(jìn)前鋼性葉輪給料機(jī)定量給料機(jī) φ400×400 D1 220 53 m3/h3.2~32 t/h4
3、改進(jìn)后的使用情況
2500們生料制備鐵粉及粉煤灰下料系統(tǒng)在2005年10月經(jīng)過以上改進(jìn)后,有效地防止了物料的堵塞及沖料,保證了定量給料機(jī)的計(jì)量,改善了庫(kù)底的衛(wèi)生環(huán)境。同年,我們又在1號(hào)水泥生產(chǎn)線對(duì)鐵粉秤下料系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。對(duì)于1號(hào)線粉煤灰下料系統(tǒng)的改進(jìn)正在籌備中。
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