率值配料自動(dòng)控制系統(tǒng)助手的研究

  生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀水泥生料配料控制是水泥生產(chǎn)中最重要的環(huán)節(jié)之一。生料質(zhì)量好壞直接影響熟料的產(chǎn)量和質(zhì)量。目前我國絕大多數(shù)水泥廠的生料配料控制的模式如下:

  1) 回轉(zhuǎn)窯廠, 尤其是 2000t/d 以上的新型干法回轉(zhuǎn)窯廠, 大都配備了生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng), 即 QCS系統(tǒng),但走訪了解許多廠后發(fā)現(xiàn), 大多數(shù)水泥廠并沒有真正實(shí)現(xiàn)率值自動(dòng)控制功能, 即只利用了其先進(jìn)的X熒光檢測、配料秤實(shí)時(shí)監(jiān)控的檢測監(jiān)視功能與配料秤中控控制的集中控制功能, 而關(guān)鍵的“率值自動(dòng)控制”, 即計(jì)算機(jī)利用X熒光檢測的結(jié)果, 自動(dòng)計(jì)算進(jìn)行配料秤的反饋控制的功能, 大多沒有投用, 而是繼續(xù)由人工控制。據(jù)了解,不投用的原因是投用后效果不好, 因?yàn)樵锨闆r千變?nèi)f化, 由計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制時(shí)容易失控,還不如人工根據(jù)經(jīng)驗(yàn)控制的生料率值合格率高。因此, 只在原料質(zhì)量非常穩(wěn)定時(shí)才投用, 而原料情況一旦出現(xiàn)波動(dòng),就改由人工控制。試生產(chǎn)期間就投運(yùn)的還幾乎沒有。

  2)立窯水泥廠大都采用鈣鐵控制, 但鈣鐵控制方法只有在原料中的 SiO2 和 Al2O3 含量比較穩(wěn)定的前提下,才可保證出磨生料成分的穩(wěn)定。如果原料中的SiO2 和 Al2O3 含量波動(dòng)較大, 即使出磨生料的鈣鐵煤指標(biāo)完全合格, 也難保出磨生料率值的合格。在實(shí)際生產(chǎn)中, 許多采用鈣鐵控制的水泥生料, 雖然出磨生料鈣鐵滴定值合格率很高,但其每天平均樣的率值卻波動(dòng)很大。由于生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)的優(yōu)越功能,許多較先進(jìn)的立窯廠也裝備了生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng),但據(jù)了解, 其使用情況與回轉(zhuǎn)窯廠一樣。2 生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)助手的開發(fā)ZRS 率值配料自動(dòng)控制系統(tǒng)助手從數(shù)學(xué)模型開始,在實(shí)際生產(chǎn)中邊應(yīng)用、邊完善。以下結(jié)合某新建的2500t/d 生產(chǎn)線的應(yīng)用情況談該軟件的開發(fā)。

  2.1、情況的判斷是率值配料自動(dòng)控制的前提一般來講, 生料成分波動(dòng)時(shí), 有以下幾種原因:
  1)原料成分波動(dòng);
  2)配料秤波動(dòng);
  3) 原料水分波動(dòng), 如該廠采用濕排粉煤灰, 控制水分 15%~20%;
  4)測定誤差。

  這幾種原因一般同時(shí)存在, 但有時(shí)某一種起主要作用, 判斷清楚起主要作用的原因, 即可采取措施。分析其內(nèi)在規(guī)律,根據(jù)檢測的數(shù)據(jù)判斷導(dǎo)致波動(dòng)的主要原因, 調(diào)整時(shí)兼顧到三個(gè)率值, 從數(shù)理統(tǒng)計(jì)上是有規(guī)律可循的, 但計(jì)算繁瑣,在很短的時(shí)間內(nèi)靠手工是難以做到的?!奥手蹬淞献詣?dòng)控制系統(tǒng)助手”程序, 將繁瑣的計(jì)算、判斷由計(jì)算機(jī)來完成,在瞬間即可完成計(jì)算, 從各個(gè)角度給出數(shù)據(jù)信息, 根據(jù)這些信息來判斷和決策, 從而使操作人員心中有數(shù),再加上經(jīng)驗(yàn)、感覺和現(xiàn)場綜合情況, 調(diào)整時(shí)就得心應(yīng)手, 使生料質(zhì)量大幅度提高。如果是配料秤波動(dòng)或原料水分波動(dòng)( 原料水分變化, 就相當(dāng)于干基物料配比發(fā)生了變化, 與配料秤波動(dòng)的表觀特征相同), 相對應(yīng)的反算配比系數(shù) Pi 與特征成分對應(yīng)的綜合波動(dòng)系數(shù) ξR 點(diǎn)將發(fā)生同方向波動(dòng); 如果是測定誤差, 則只有有偏差的 Pi與 ξR 點(diǎn)將發(fā)生同方向波動(dòng), 而其它點(diǎn)正常; 如果是原料成分波動(dòng),則變化成分對應(yīng)的 ξR 點(diǎn)將發(fā)生波動(dòng),其規(guī)律可根據(jù)具體原料成分分析,Pi 與 ξR 曲線排除了調(diào)整配比的影響, 其原料成分的變化情況、波動(dòng)周期, 配料秤的工作狀況可一目了然。

  2、 該廠配料初期, CaO 持續(xù)偏高而 Al2O3 持續(xù)偏低, 操作人員狠減石灰石, CaO 終于降至預(yù)定目標(biāo), 但說不清楚CaO 從哪來; 加粉煤灰到不可思議的比例,Al2O3 仍然偏低。將數(shù)據(jù)輸入本軟件后, 從 Pi 曲線可明顯看出,P 石灰石徘徊在 1.08 到 1.09 之間, 而 P 粉煤灰徘徊在0.39到 0.41 之間, 說明石灰秤大而粉煤灰秤小, 由石灰石的配比乘以 1.1 就與理論配比相接近了, 筆者建議將粉煤灰的配比提高到預(yù)定配比的 2.2~2.5 倍, 誰也不敢, 因?yàn)榕淞铣右呀?jīng)反復(fù)標(biāo)定,都認(rèn)為不可能有如此大的偏差, 最后決定進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定, 限于條件, 采用在皮帶秤穩(wěn)定工作時(shí)測定秤上兩點(diǎn)的時(shí)間差而后突然停機(jī),稱量兩點(diǎn)間的物料質(zhì)量進(jìn)行標(biāo)定, 結(jié)果秤的系數(shù)為 0.42。有關(guān)人員檢查后認(rèn)為傳感器配置不正確,換傳感器重新標(biāo)定后,由程序計(jì)算的 P 粉煤灰接近 0.7,但仍然達(dá)不到 1 左右, 最后只能就此運(yùn)行, 將程序中粉煤灰的配料秤系數(shù)設(shè)定為0.7。

  2.2、 確定數(shù)學(xué)模型是率值配料自動(dòng)控制的基礎(chǔ)盡管各單位在推出率值配料自動(dòng)控制時(shí), 對核心程序的計(jì)算方法保密,但不外乎有幾種模式: ①利用補(bǔ)差法, 即根據(jù)目標(biāo)值與測定值的差值, 進(jìn)行各原料的增減, 使下一周期達(dá)到目標(biāo)值;②利用反推法, 假定質(zhì)量穩(wěn)定的原料其成分不變, 將生料成分的變化視為某種原料的成分變化所致,反推其變化后的值進(jìn)行重新核定配比, 以求達(dá)到目標(biāo)值; ③PiD 調(diào)節(jié)法, 即假定原料成分的變化是隨機(jī)的, 符合正態(tài)分布規(guī)律,用PiD 調(diào)節(jié)原理, 選定合適的參數(shù)進(jìn)行反饋調(diào)節(jié); ④模糊法。這幾種方法各有所長, 補(bǔ)差法最實(shí)用, 也符合人的思維習(xí)慣,其難點(diǎn)在于要求下一周期的物料與上一周期的物料保持不變或能預(yù)測下一周期的物料變化。反推法本身就是近似假定, 有一定誤差,原料穩(wěn)定時(shí)尚可, 不穩(wěn)定時(shí)誤差就偏大, 還有其本身也要求下一周期的物料與上一周期的物料保持不變。PiD調(diào)節(jié)法的前提是理想假定, 實(shí)際操作中很難選取到合適的參數(shù), 即使一段時(shí)間參數(shù)選取比較合適,原料情況一變,參數(shù)就又需要重新摸索, 并且調(diào)整間隔大導(dǎo)致調(diào)節(jié)周期太長。模糊法的控制理論較復(fù)雜,并且模糊因子的選定也需反復(fù)在實(shí)踐中摸索。

  本軟件采用補(bǔ)差法, 同時(shí)同步用反推法進(jìn)行比對參考, 并且采用了“模糊判斷”法, 將出磨檢測成分及率值進(jìn)行模糊判斷, 參照人的思維習(xí)慣, 分為“合適”、“合格范圍內(nèi)偏高”、“合格范圍內(nèi)偏低”、“偏高”、“偏低”、“太高”和“太低”等, 在自動(dòng)控制模式中根據(jù)模糊判斷結(jié)果分不同策略處理, 人工控制模式中模糊判斷結(jié)果僅以特定符號顯示提供參考, 不參與計(jì)算。

  2.3 、預(yù)測下一周期的物料變化是率值配料自動(dòng)控制的難點(diǎn)

  假定下一周期的物料與上一周期的物料保持不變, 也是一種預(yù)測。據(jù)了解, 不少率值配料自動(dòng)控制系統(tǒng)采用滾動(dòng)平均法來預(yù)測,這也符合一般正態(tài)分布的理論。不過筆者進(jìn)行了計(jì)算機(jī)模擬試驗(yàn), 發(fā)現(xiàn)在正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)據(jù)中, 采用滾動(dòng)平均來預(yù)測下一個(gè)數(shù)據(jù),其預(yù)測誤差的標(biāo)準(zhǔn)偏差確能縮小, 但在按照正態(tài)分布的“有條件隨機(jī)數(shù)據(jù)”中, 采用此法來預(yù)測下一個(gè)數(shù)據(jù),其預(yù)測誤差的標(biāo)準(zhǔn)偏差有時(shí)能縮小, 但更多的時(shí)候是加大, 滾動(dòng)的周期越長, 越接近于原始數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差。這里“隨機(jī)數(shù)據(jù)”和“有條件隨機(jī)數(shù)據(jù)”, 是這樣定義的:

  隨機(jī)數(shù)據(jù): 是指在一個(gè)區(qū)間內(nèi), 數(shù)據(jù)是完全按照正態(tài)分布規(guī)律隨機(jī)出現(xiàn)的。如石灰石中的 CaO, 波動(dòng)區(qū)間為 45~52,在這個(gè)區(qū)間內(nèi), 下一個(gè) CaO 的測定值是按照正態(tài)分布規(guī)律隨機(jī)出現(xiàn)的, 與上一個(gè)測定值沒有聯(lián)系。

  有條件隨機(jī)數(shù)據(jù): 是指在一個(gè)區(qū)間內(nèi), 數(shù)據(jù)的變化是有條件的, 與上一個(gè)數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)。首先, 數(shù)據(jù)變化的方向是有條件隨機(jī)出現(xiàn)的,但變化幅度卻是集中在一個(gè)更小的區(qū)間內(nèi)按小區(qū)間正態(tài)分布規(guī)律隨機(jī)出現(xiàn)。

  有條件隨機(jī)出現(xiàn), 是指上一個(gè)測定數(shù)據(jù)接近于中值時(shí),增加或減少是隨機(jī)的, 接近于邊界值時(shí), 增加或減少就不是隨機(jī)的, 而是更傾向于向中值靠攏,其變化的方向遵循大區(qū)間正態(tài)分布規(guī)律。如石灰石中的CaO, 波動(dòng)區(qū)間為 45~52, 上一個(gè)測定數(shù)據(jù)為 48.5,下一個(gè)測定數(shù)據(jù)不會(huì)在 45~52 范圍內(nèi)按照大區(qū)間正態(tài)分布規(guī)律隨機(jī)出現(xiàn), 而是在 48.5 基礎(chǔ)上, 增加或減少是隨機(jī)的,但增加或減少的幅度會(huì)集中到一個(gè)更小的區(qū)間, 如, 下一個(gè)測定數(shù)據(jù)是在 48.5±0.8范圍內(nèi)按照小區(qū)間正態(tài)分布規(guī)律隨機(jī)出現(xiàn)的, 其概率非常大, 遠(yuǎn)比完全按照大區(qū)間正態(tài)分布的 σ原則遵循的概率大的多, 而突破48.5±0.8, 在45~47.7 和 49.3~52 范圍內(nèi)出現(xiàn)的概率非常小。再如上一個(gè)測定數(shù)據(jù)為 47,下一個(gè)測定數(shù)據(jù)是在 47+0.8 范圍內(nèi)隨機(jī)出現(xiàn)的概率較大, 47- 0.8 范圍內(nèi)出現(xiàn)的概率較小, 而突破47±0.8,在 45~46.2 和 47.8~52 范圍內(nèi)出現(xiàn)的概率更小。

  有條件隨機(jī)數(shù)據(jù)的實(shí)質(zhì)是: ①如連續(xù)測定物料成分,組成一個(gè)數(shù)據(jù)組集合{X=x1,x2,x3……}, 相鄰兩數(shù)據(jù)的差也組成一個(gè)數(shù)據(jù)組集合 {ΔX=x2- x1,x3-x2,x4- x3……}, ΔX 比 X 更接近于正態(tài)分布, 且 ΔX 的標(biāo)準(zhǔn)偏差小于 X的標(biāo)準(zhǔn)偏差。②出現(xiàn)大幅度突變的可能性較小。

  筆者發(fā)現(xiàn), 水泥廠經(jīng)過處理的原料, 其成分的波動(dòng)更符合“有條件隨機(jī)數(shù)據(jù)”。按照這一規(guī)律來預(yù)測下一周期物料的變化,將有效縮小預(yù)測的偏差。

  2.4 、確定檢測成分對應(yīng)的物料配比是率值配料自動(dòng)控制的重點(diǎn)

  水泥廠按時(shí)、定點(diǎn)取樣, 及時(shí)調(diào)整配比, 循環(huán)往復(fù), 按說確定檢測樣品成分對應(yīng)的物料配比不存在問題,但事實(shí)并非如此。原因有三: 

  一是從取樣、檢測到反饋調(diào)整配比有一個(gè)時(shí)間差; 

  二是從配料秤入磨到出磨取樣, 有一時(shí)間滯后;

  三是窯灰干擾, 如果樣品中包含窯灰不必說, 如果樣品中不包含窯灰, 也受其干擾,因?yàn)橐徊糠治锪匣烊肓烁G灰而沒有包含在樣品中(新型干法窯大都采用生料磨與窯系統(tǒng)共用電除塵器)。

  第三個(gè)原因可通過出磨生料與入窯生料的對比解決,前兩個(gè)原因大都解決的不理想,因?yàn)闇髸r(shí)間與取樣、調(diào)整的時(shí)間很難同步。某廠采用了如下的方法解決, 先通過密集取樣試驗(yàn), 實(shí)測磨內(nèi)滯后時(shí)間為47min,  然后改取樣、檢測、調(diào)整周期為 2h/次, 取樣后下一小時(shí)放空不取樣, 第二小時(shí)開始, 連續(xù)取樣1h。這樣雖有效解決了檢測樣品成分對應(yīng)的物料配比問題, 但延長了調(diào)整周期, 好在該廠預(yù)均化設(shè)施完善, 入磨原料穩(wěn)定。本軟件中有效解決了這一問題。解決的方法是設(shè)定各個(gè)時(shí)間段的實(shí)際配比對樣品的影響系數(shù), 程序根據(jù)各影響系數(shù)進(jìn)行模擬運(yùn)算,計(jì)算出“樣品成分對應(yīng)的物料配比”。影響系數(shù)與磨內(nèi)停留時(shí)間、取樣、調(diào)整的時(shí)間有關(guān)。該廠是中卸磨,根據(jù)磨內(nèi)物料存量和磨機(jī)產(chǎn)量經(jīng)計(jì)算機(jī)模擬, 滯后時(shí)間也恰巧為47min,據(jù)此設(shè)定實(shí)際配比對樣品的影響系數(shù)。根據(jù)調(diào)整結(jié)果看,證實(shí)該方法很好地解決了這一問題。比較特殊的情況是, 一段時(shí)間由于粉煤灰水分超標(biāo), 頻繁堵料,造成實(shí)際配比與設(shè)定配比嚴(yán)重不符, 由生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)視功能和累計(jì)功能可確定實(shí)際配比,將實(shí)際配比輸入“助手程序”,下一周期反饋調(diào)節(jié)仍可正常進(jìn)行, 并且結(jié)果理想。

  本軟件還考慮了生料樣品中摻窯灰與不摻窯灰兩種狀態(tài), 可選擇出磨生料中含窯灰, 也可選擇不含窯灰。筆者建議樣品中應(yīng)包含窯灰。

  2.5、測定誤差對率值配料自動(dòng)控制的影響也是必須考慮的問題所有測定方法, 無論化學(xué)分析還是儀器分析都有誤差,但誤差須在一定范圍內(nèi), 誤差太大必有影響。該廠配置的是熒光分析儀, 但壓片機(jī)是手動(dòng)的。這無疑加入了人為影響因素,加壓速度、壓力大小、保壓時(shí)間都會(huì)對熒光分析儀的檢測結(jié)果有影響。實(shí)踐證明, 對SiO2 的測定影響最大。經(jīng)檢測,同一壓片反復(fù)測定, 檢測的結(jié)果在誤差范圍內(nèi), 但同一樣品, 經(jīng)不同的人壓片或同一人重復(fù)壓片, SiO2的檢測結(jié)果誤差就超出允許范圍。除采取措施規(guī)范操作、與已知樣頻繁比對等措施外, 一旦出現(xiàn)意料之外的數(shù)據(jù),按率值控制必然成問題。為此, 本軟件設(shè)定了幾種模式, 按率值控制模式和按成分控制模式。一旦出現(xiàn)個(gè)別意料之外的數(shù)據(jù), 比如SiO2 異常, 就可采用按成分控制模式, 將SiO2 交由人工控制, 憑經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場情況綜合分析決定其保持不變還是適當(dāng)增減,其它幾種成分仍按常規(guī)由程序自動(dòng)計(jì)算, 這樣就保證了反饋調(diào)整仍然受控, 下一周期 4 種成分的增減量仍按預(yù)定方案調(diào)整,只是SiO2 的測定值只做參考, 下一周期再做驗(yàn)證。考慮到一部分人的操作習(xí)慣, 喜歡微調(diào)某一種或兩種原料繼續(xù)觀察,本軟件也設(shè)定了這種模式, 將微調(diào)的方案輸入程序, 立刻就能得出結(jié)果, 操作人員可根據(jù)結(jié)果重新改變微調(diào)方案, 直到滿意,改“粗算”為“精算”。

  3、生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)助手的應(yīng)用效果

  使用該軟件后, 該廠試生產(chǎn)期間, 生料成分就得到充分保證, 正常情況, 經(jīng)“助手程序”計(jì)算后調(diào)整配料,一個(gè)班率值合格數(shù)可達(dá)到 6~7 個(gè), 而完全由人工憑經(jīng)驗(yàn)控制, 一個(gè)班率值合格數(shù)最多有 3 個(gè)。如出現(xiàn)堵料等不正常情況,經(jīng)“助手程序”的幫助, 可排除堵料因素判斷需不需要調(diào)整配比, 率值很快能恢復(fù)正常。其中有一段時(shí)間, 由于熒光分析儀的原因,SiO2 測定數(shù)據(jù)波動(dòng)異常, 在“助手程序”上采用按成分調(diào)整模式, SiO2 由人工憑經(jīng)驗(yàn)加快速測硅結(jié)果綜合判斷,雖然熒光分析的表觀檢測率值合格率不高, 但有效地控制了其它三成分穩(wěn)定, 成分合格率保持在 80%以上。并在調(diào)整時(shí)可消除對SiO2 的擾動(dòng), 綜合樣的化學(xué)分析結(jié)果也證明 SiO2 符合要求。

  4、 生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)助手的拓展助手程序還輔以了配料計(jì)算功能, 方便快捷。并另有配料計(jì)算精算系統(tǒng), 可模擬實(shí)際情況,在計(jì)算出的配比基礎(chǔ)上, 可以馬上模擬計(jì)量秤計(jì)量波動(dòng)、原料成分波動(dòng)、原料水分波動(dòng)和燃料熱值波動(dòng)等實(shí)際情況,直接測算出各種波動(dòng)對配料結(jié)果的單獨(dú)影響與綜合影響, 模擬測算迅速、快捷、精確量化, 從中可以分析影響的主要因素,及時(shí)采取對應(yīng)措施?!爸殖绦颉毖邪l(fā)成功后, 以此為模式, 又開發(fā)出了適用于立窯系統(tǒng)的率值配料自動(dòng)控制系統(tǒng)助手,即使立窯廠沒有配置率值配料自動(dòng)控制系統(tǒng), 該系統(tǒng)助手對人工控制也有極有效的幫助作用。即使只有 Ca、Fe 滴定,也可使用本系統(tǒng)。在經(jīng)驗(yàn)操作模式下, 對未測定的 Si、Al 成分, 調(diào)整配比時(shí)可進(jìn)行保持相對穩(wěn)定或相對定量增減, 避免調(diào)整Ca、Fe 引起 Si、Al 擾動(dòng)。推廣過程中, 某立窯水泥廠包括煤、復(fù)合礦化劑有 10種原料, 經(jīng)改進(jìn), 已經(jīng)適應(yīng)了10種原料系統(tǒng)的需求。

  5、 結(jié)束語

  “助手程序”是在工廠已經(jīng)配置生料率值自動(dòng)控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)的, 是一個(gè)完全獨(dú)立的 “專家系統(tǒng)”, 可以單獨(dú)設(shè)置一臺電腦,也可以裝載在率值自動(dòng)控制系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上, 單獨(dú)運(yùn)行。它與現(xiàn)有“率值自動(dòng)控制系統(tǒng)”的核心程序相比, 其特點(diǎn)是,可根據(jù)實(shí)際情況選擇計(jì)算模式, 有“率值控制自動(dòng)計(jì)算”模式、“成分控制自動(dòng)計(jì)算”模式,“率值手動(dòng)控制計(jì)算”模式、“成分手動(dòng)控制計(jì)算”模式及“微調(diào)配比手動(dòng)計(jì)算”模式,可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況與操作者的思維習(xí)慣選擇,各計(jì)算模式間可快速切換, 再加上 Pi 與 ξR 曲線與“模糊判斷”、在計(jì)算過程中充分的人機(jī)交流, 使操作者既可依賴系統(tǒng)的 “自動(dòng)計(jì)算”, 也可充分干涉系統(tǒng)的計(jì)算過程, 使之按照自己的思維進(jìn)行計(jì)算, 不再有“失控”的感覺。對于回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng),它設(shè)置了“包含窯灰”與“不包含窯灰”的情況; 對于立窯系統(tǒng), 它設(shè)置了從 3 組分配料到包括煤、礦化劑在內(nèi)的10組分配料, 基本上涵蓋了各種情況。本系統(tǒng)如果與成分測定儀器連接, 與中控或配料秤控制柜連接,就可構(gòu)成完整的率值配料自動(dòng)控制系統(tǒng), 這還有待于繼續(xù)完善。

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