環(huán)狀天平計(jì)重系統(tǒng)的原理和調(diào)試

  1、工作原理

  粉研轉(zhuǎn)子秤控制計(jì)量系統(tǒng)由定量供給裝置(喂料機(jī))、環(huán)狀天平計(jì)重機(jī)(天平秤)、送料鎖氣裝置(鎖風(fēng)閥)和控制單元(控制柜內(nèi)嵌FUC-276控制器)4部分組成。

  物料從煤粉倉(cāng)進(jìn)入喂料機(jī)后,穩(wěn)定地喂到下面的天平秤稱(chēng)重計(jì)量,然后再通過(guò)鎖風(fēng)閥進(jìn)到煤粉輸送管道里,被氣力輸送到窯頭或分解爐。

  1)喂料機(jī)的一個(gè)作用是隔離倉(cāng)內(nèi)煤粉向下流動(dòng)的沖力,使物料在喂料機(jī)里面充分穩(wěn)流,平緩和可控。另一個(gè)作用是通過(guò)變頻器按需要的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)喂料量,由于其內(nèi)部為3層的盤(pán)式給料結(jié)構(gòu),能夠有效的調(diào)整和控制煤粉流量。

  2)天平秤通過(guò)負(fù)荷傳感器檢測(cè)出秤內(nèi)物料的質(zhì)量信號(hào)W(模擬量0~20mV),通過(guò)測(cè)速傳感器(脈沖發(fā)生器PG)檢測(cè)出天平秤的轉(zhuǎn)速信號(hào)r送到FUC-276控制器后計(jì)算出實(shí)際流量Pv,實(shí)際流量Pv與設(shè)定流量值Sv相比較,其差值經(jīng)PID調(diào)節(jié)輸出操作量(My)DC4-20mA或DC0-10V,分2路分別控制喂料機(jī)和天平秤的變頻器,通過(guò)變頻器同步控制2臺(tái)設(shè)備的轉(zhuǎn)速,從而實(shí)現(xiàn)下料量的控制和計(jì)量。

  3)該系統(tǒng)在天平秤與氣力輸送環(huán)節(jié)中間安裝有2只鎖風(fēng)閥,該鎖風(fēng)閥采用了特殊的結(jié)構(gòu)和特選的耐磨密封材料,可在較長(zhǎng)的周期內(nèi),阻止和減少輸料氣體從下部進(jìn)入計(jì)重機(jī)和喂料機(jī),避免干擾計(jì)量和供給精度。設(shè)計(jì)的排氣口可以釋放微量泄漏的空氣(在工藝設(shè)計(jì)中,將其接入收塵系統(tǒng))。

  轉(zhuǎn)子秤有2種計(jì)量模式:重量模式和容積模式,重量模式是控制器通過(guò)負(fù)荷傳感器檢測(cè)出物料實(shí)際質(zhì)量(W)后與秤轉(zhuǎn)速相乘得出的流量,目的是反映出真實(shí)流量,作為計(jì)量的結(jié)果和控制的依據(jù)。容積模式是控制器將預(yù)先設(shè)定的BD值(容重t/m3)乘以檢測(cè)出的容積流量(m3/h)來(lái)作為料量動(dòng)態(tài)測(cè)量值,通過(guò)PID調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速控制。一般情況都采用重量模式運(yùn)行,只是在某些特殊情況下如傳感器有故障時(shí)才采用容積模式運(yùn)行。

  2、安裝和調(diào)校

  2.1  安裝

  1)轉(zhuǎn)子秤屬精密的計(jì)量和控制設(shè)備,要安裝在穩(wěn)定無(wú)震動(dòng)的基礎(chǔ)平臺(tái)上,若有震動(dòng)會(huì)直接影響負(fù)荷傳感器的受力。

  2)機(jī)架安裝要保證水平,尤其天平秤的水平度直接關(guān)系到稱(chēng)量的精度。天平秤水平基準(zhǔn)面水平度控制在0.01-0.02mm/m;定量供給裝置的水平基準(zhǔn)面水平度可控制在0.02-0.05mm/m。

  3)天平秤進(jìn)出口與喂料機(jī)和鎖風(fēng)閥的軟連接,是保證計(jì)量裝置不受上下設(shè)備的影響,保持自由懸浮狀態(tài)的前提,應(yīng)保證同心度,防止產(chǎn)生扭曲和中心位移,影響檢測(cè)精度。

  4)安裝過(guò)程中要防止有水和異物(如螺釘、螺帽等)進(jìn)入秤體內(nèi)。

  2.2 調(diào)校

  轉(zhuǎn)子秤調(diào)校分靜態(tài)調(diào)校和動(dòng)態(tài)調(diào)校,其具體步驟基本一樣。靜態(tài)調(diào)校是指設(shè)備電動(dòng)機(jī)在停止運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下的調(diào)校,用于對(duì)負(fù)載傳感器進(jìn)行粗調(diào)。動(dòng)態(tài)調(diào)校是先手動(dòng)設(shè)定變頻器使天平秤在60Hz(接近實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài))恒速狀態(tài)下進(jìn)行的調(diào)校,用于對(duì)負(fù)載傳感器進(jìn)行精調(diào)。調(diào)試前應(yīng)重點(diǎn)檢查刀口與支架、刀口兩邊的限位螺釘是否調(diào)整合適;安裝支架和秤體是否水平;傳感器鏈條張緊度是否合適(保證預(yù)拉力在15N左右)等。確認(rèn)檢查無(wú)誤后,按說(shuō)明書(shū)操作步驟要求,進(jìn)行調(diào)校。

  靜態(tài)和動(dòng)態(tài)調(diào)校一般重復(fù)做3次,以防止出現(xiàn)人為的操作誤差。系統(tǒng)全部調(diào)校完畢后取下校正砝碼即可開(kāi)車(chē)運(yùn)行。

  3、調(diào)試過(guò)程

  3.1  噴石灰石粉

  根據(jù)工藝防火要求,事先磨制數(shù)噸惰性的石灰石粉儲(chǔ)存在煤粉倉(cāng)內(nèi),通過(guò)倉(cāng)下的出料口閘門(mén)和轉(zhuǎn)子秤,石灰石粉被分別喂人輸送管道噴往窯頭和窯尾,以便檢查整個(gè)系統(tǒng)管道連接有無(wú)焊接漏縫及漏風(fēng)現(xiàn)象,并使管道中的彎角凹處等部位,先積存一些惰性的石灰石粉,防止煤粉沉積有可能造成的爆炸。

  3.2  收塵系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)壓的確定

  調(diào)試生產(chǎn)過(guò)程中,系統(tǒng)工作正常時(shí)風(fēng)壓基本在lO-13kPa。當(dāng)管道中出現(xiàn)煤粉存積堵塞時(shí),系統(tǒng)管道壓力會(huì)逐步達(dá)到30kPa以上;而當(dāng)管道中的放風(fēng)閥打開(kāi)過(guò)大時(shí),管道壓力就會(huì)降得過(guò)低(4kPa左右),風(fēng)速過(guò)低也會(huì)使煤粉存積堵塞。

  隨著投料量的增加,需要確保系統(tǒng)溫度穩(wěn)定,則應(yīng)提高用煤量,曾經(jīng)出現(xiàn)提高設(shè)定量后秤顯示值(反
饋量)也增加,但溫度就是升不上去的現(xiàn)象。停車(chē)檢查秤參數(shù)時(shí),發(fā)現(xiàn)運(yùn)行模式誤設(shè)為“容積”模式,秤所顯示出的喂煤量為虛流量數(shù)字。另外,調(diào)試過(guò)程中曾擔(dān)心煤粉倉(cāng)倉(cāng)壓不穩(wěn),將煤粉倉(cāng)出料口閘板僅開(kāi)10%,影響了煤的正常下料。

  3.3  收塵系統(tǒng)的工藝布置和運(yùn)行

  計(jì)量和喂料時(shí),要求在微負(fù)壓條件下工作,因此合理配置計(jì)量系統(tǒng)的收塵設(shè)施,并保證其正常運(yùn)行是保證整個(gè)計(jì)量系統(tǒng)正常工作的重要條件。

  起初,秤體設(shè)置的收塵管道有部分不合理,負(fù)壓不足影響了轉(zhuǎn)子秤的正常工作,為此把原收塵管道進(jìn)行了改造。 

  第一步,把垂直管道改細(xì),由Φ219mm改為Φ159mm,以提高管道收塵風(fēng)速。另外,考慮到窯頭、窯尾轉(zhuǎn)子秤在調(diào)試階段不會(huì)同時(shí)工作,因此對(duì)原2臺(tái)秤合并的收塵管道,采取分開(kāi)布置的方式,并采用軟管(Φ100mm)分別直接接至袋除塵器的進(jìn)風(fēng)管上(原袋除塵器的收塵管道是經(jīng)由煤粉倉(cāng)后再與轉(zhuǎn)子秤收塵管連接),改造之后系統(tǒng)可以保持一段時(shí)間的負(fù)壓,但時(shí)間不長(zhǎng)系統(tǒng)還會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎龎?,表現(xiàn)為轉(zhuǎn)子秤軟連接向外膨脹。拆開(kāi)轉(zhuǎn)子秤收塵管底部的法蘭蓋檢查,管道內(nèi)積煤粉很多。運(yùn)行時(shí)又拆開(kāi)收塵管上部與風(fēng)量調(diào)節(jié)閥連接處法蘭檢查,不斷向外冒灰,正壓現(xiàn)象比改造前還大,原因是煤粉倉(cāng)內(nèi)進(jìn)料時(shí)產(chǎn)生的大量粉塵返回到收塵管內(nèi)。

  第二步,把通人煤粉倉(cāng)的管道用插板堵住,使袋除塵器僅收2臺(tái)轉(zhuǎn)子秤收塵管的粉塵。開(kāi)始運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)同樣可以保持負(fù)壓狀態(tài),幾天后又出現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)壓不足現(xiàn)象,檢查袋除塵器風(fēng)機(jī)出口的排風(fēng)量很小,除布袋已被厚厚的煤粉糊死,灰斗內(nèi)也積滿(mǎn)煤粉,究其原因是煤粉水分太大。全面清理布袋和灰斗內(nèi)的煤塵并嚴(yán)格控制煤粉水分,系統(tǒng)重新投入運(yùn)行,管道中可以保持負(fù)壓狀態(tài)。

  第三步,為控制收塵風(fēng)量和風(fēng)速,便于檢查和清理收塵管,在垂直收塵管道的底部加裝了手動(dòng)蝶閥。

  經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行,窯尾轉(zhuǎn)子秤的收塵系統(tǒng)又逐步形成正壓,出現(xiàn)喂煤量跟不上設(shè)定量值的情況,只能達(dá)到5-6t/h。起初懷疑是輸送煤管堵塞,但檢查管道風(fēng)壓并不高(在10-13kPa正常范圍內(nèi)),羅茨風(fēng)機(jī)電流也在正常的86A左右,說(shuō)明系統(tǒng)阻力不大。于是懷疑可能鎖風(fēng)閥密封毛氈破損,部分煤粉通過(guò)鎖風(fēng)閥進(jìn)入了收塵管道。于是拆去鎖風(fēng)閥上面的均壓倉(cāng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)鎖風(fēng)閥毛氈密封完整無(wú)損,收塵管的斜管部分內(nèi)卻全部堵滿(mǎn)煤粉。斜管堵塞是由于煤粉水分過(guò)大黏附管壁,逐漸造成收塵風(fēng)量減少,管道底部的粉塵不能及時(shí)向上帶走,隨著時(shí)間越積越多,堵到一定高度就使斜管中的粉塵逐漸積存、堵塞。因此徹底清除收塵斜管,同時(shí)嚴(yán)格控制煤粉水分在規(guī)定范圍之內(nèi),并要求崗位工定時(shí)檢查除塵器布袋、適時(shí)振打收塵管道,清理積灰,采取上述措施后,收塵管堵塞問(wèn)題得到了徹底的解決。

  4、使用中應(yīng)注意的問(wèn)題

  4.1  煤粉水分必須嚴(yán)格控制

  由于客觀原因煤粉水分達(dá)不到<1%工藝要求時(shí),為確保整個(gè)計(jì)量輸送系統(tǒng)正常運(yùn)行,防止管道堵塞,至少也要控制在2%范圍內(nèi)。

  4.2  確保系統(tǒng)中有足夠的負(fù)壓和風(fēng)量

  收塵管道系統(tǒng)壓力應(yīng)保持在-0.5--2kPa之間,防止產(chǎn)生正壓。要經(jīng)常檢查天平秤軟連接處,通過(guò)其膨脹或縮癟來(lái)判斷有無(wú)負(fù)壓,正壓較大時(shí),可適當(dāng)調(diào)節(jié)收塵管上蝶閥開(kāi)度或清理管道積灰。

  為了保證系統(tǒng)始終具有足夠的收塵風(fēng)量,要定期檢查袋除塵器內(nèi)的布袋,防止由于水分過(guò)大被糊死。

  本除塵器風(fēng)量為2000-3500m3/h,從實(shí)際情況來(lái)看不富裕,今后在設(shè)計(jì)選型時(shí),應(yīng)考慮型號(hào)加大一些,以增加風(fēng)量來(lái)可靠地保持系統(tǒng)始終暢通。

  4.3  嚴(yán)格按規(guī)程啟停順序操作鎖風(fēng)閥和羅茨風(fēng)機(jī)

  如果鎖風(fēng)閥停止,羅茨風(fēng)機(jī)開(kāi)啟后風(fēng)總是吹鎖風(fēng)閥體上某個(gè)葉片上的密封毛氈,久而久之容易將該毛氈損壞,影響密封效果。而鎖風(fēng)閥轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),葉輪上的密封毛氈是均勻地被風(fēng)吹過(guò),這樣毛氈就不容易損壞。

  因此,必須按以下順序進(jìn)行鎖風(fēng)閥和羅茨風(fēng)機(jī)的啟停操作,即喂煤時(shí),先啟鎖風(fēng)閥,再啟羅茨風(fēng)機(jī);停煤時(shí),先停羅茨風(fēng)機(jī),后停鎖風(fēng)閥。

  4.4  長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)要排空轉(zhuǎn)子秤和煤粉倉(cāng)內(nèi)的煤粉

  煤粉在秤體內(nèi)結(jié)露,不但會(huì)影響下次開(kāi)車(chē),還可能產(chǎn)生自燃隱患。因此長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)時(shí)一定要排空轉(zhuǎn)子秤和煤粉倉(cāng)內(nèi)的煤粉。

  5 、結(jié)束語(yǔ)

  輸送和計(jì)量控制煤粉這種又輕流動(dòng)性又強(qiáng)的介質(zhì),轉(zhuǎn)子秤確實(shí)是比較適用的設(shè)備。通過(guò)解決該系統(tǒng)調(diào)試中的收塵管道堵塞問(wèn)題后,該秤運(yùn)轉(zhuǎn)正常。由于生產(chǎn)中在線實(shí)物標(biāo)定轉(zhuǎn)子秤確有困難,我們通過(guò)標(biāo)定煤粉倉(cāng)來(lái)測(cè)算“轉(zhuǎn)子秤”的精度,也就是煤粉倉(cāng)減少的量應(yīng)為2臺(tái)轉(zhuǎn)子秤計(jì)量后噴出的量,從實(shí)際生產(chǎn)來(lái)看其控制和計(jì)量精度可以穩(wěn)定在2%左右,能夠滿(mǎn)足系統(tǒng)的要求。

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