出磨煤粉水分大的解決措施

   我公司為4500t/d生產線,由洛陽水泥工程設計研究院設計,其煤磨為Φ3m×(6.5+2.5)m風掃磨。自2008年6月點火投產后,出磨煤粉水分偏大,一般為5%左右,最高時達7%左右,嚴重制約著生產。通過采取降低原煤水分和煤粉內水的方法,出磨煤粉水分下降至4%左右,后經年底大修改造煤磨系統(tǒng)后,徹底解決了出磨煤粉水分高的問題。

  1  出磨煤粉水分大的后果
  
1)由于水分較大,造成煤粉倉內部煤粉經常結拱,煤粉流動性較差,導致尾煤秤經常不下煤,煤磨操作員不得不控制低倉位來維持生產,煤磨無停機檢修時間;當尾煤不下煤時,煤磨巡檢工不停地敲打尾煤秤負壓管和下料管,額外增加工人的勞動強度。窯操作員不得不減產,降低窯速,增加頭煤用量頂火逼燒,嚴重影響回轉窯的熱工制度和熟料的質量。

  2)煤粉燃燒時,先蒸發(fā)水分,增加了熱耗;另外水分大煤粉容易黏結,造成粒度較大,煤粉有不完全燃燒現(xiàn)象,窯尾煙室結皮嚴重;由于水分大,煤粉燃燒速度較慢,火焰不集中,較難煅燒出高質量的熟料,還容易長窯口圈,影響窯內通風。

  3)煤磨進口風溫很高,達360℃,影響煤磨的安全運行;煤磨進口負壓較大,于11月份將篦冷機至煤磨的熱風管道拉扁。改造前煤磨的運行參數(shù)見表1。

表1  改造前煤磨運行參數(shù)

煤磨

袋除塵器

排風機

入磨風
溫/℃

入磨壓力/Pa

出磨風
溫/℃

出磨壓
力/Pa

進口溫
度/℃

錐斗溫
度/℃

電流
/A

風門開
度/%

360

-1450

60

-2850

60

53

255

65

  2  原因分析
  
1)由表l煤磨運行參數(shù)可知,煤磨入口風溫達360℃,出磨風溫只有60℃較低(正常煤磨進口風溫290℃,出磨風溫65℃左右);煤磨入口負壓較大(正常為-700Pa),系統(tǒng)阻力較大。煤磨排風機閥門開到100%,系統(tǒng)負壓更大,煤磨袋除塵器防爆閥經常被排風機拉破,造成漏風,形成惡性循環(huán)。分析認為,入口風溫已夠,主要是風量不夠,煤粉難以被烘干。

  2)篦冷機至煤磨的熱風管道拐彎點較多,增加了阻力,見圖1。

圖1  改造前篦冷機至煤磨熱風管道布置

  3  改造方案
  
最終確定了兩種改造方案。
  
方案一:篦冷機至煤磨的熱風管加粗,由Φ800mm改為Φ1000mm,通過增加通風面積來增加風量。另外拐彎處制作彎管,避免直角拐彎,降低系統(tǒng)阻力,見圖2。

圖2  改造后篦冷機至煤磨熱風管道布置

  方案二:在煤磨熱風管道磨機進口處增加一臺變頻風機。確保煤磨烘干水分所需的風量。

  考慮到煤磨電耗,最終確定采用方案一。

  4  改造后的效果
  
改造后,煤磨進口壓力降低至-750Pa,進口風溫在290℃時出磨風溫達65℃左右,具體參數(shù)見表2。

表2  改造后煤磨運行參數(shù)

煤磨

袋除塵器

排風機

入磨風
/

入磨壓力/Pa

出磨風
/

出磨壓
/Pa

進口溫
/

錐斗溫
/

電流
/A

風門開
/%

290

-750

65

-2600

60

62

249

100

  出磨水分由原先的5%降低至1.5%。在原煤水分較大時,進口風溫提高到330℃,出磨風溫控制在68℃,出磨煤粉水分也能降下來;磨機排風機的電流降低6A左右,磨機臺時產量由原來的22t/h提高到24t/h,降低了電耗;煤粉倉可以高倉位控制,磨機可以停機檢修,尾煤秤下煤順暢,回轉窯熱工制度趨于穩(wěn)定;煤粉燃燒速度加快,火焰集中,提高了熟料強度;所有因煤粉水分大所引起的一系列問題得到徹底解決。煤磨系統(tǒng)各項參數(shù)均優(yōu)于設計要求,此次改造取得了成功。

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2024-12-26 00:08:16