臨時補掛窯皮的不同方法及效果

  我公司2 號3 000t/d 生產線于2007 年底投產,設計年產熟料為100 萬t。本文針對一次筒體溫度出現(xiàn)高溫現(xiàn)象所采取的補救措施談一些看法。

  1 出現(xiàn)的問題及原因分析
  2008 年7 月份進行大檢修后, 由于當時耐火磚備用不足,以及對窯內耐火磚損耗量預測偏差,導致20~25m 處不到10cm 厚的耐火磚無法進行更換。在8月初投料后,整體窯皮掛得較平穩(wěn),因此,筒體溫度也都較正常。8 月5 日出現(xiàn)液壓擋輪故障后,8 日投料時, 由于生料成分波動較大(KH 在0.980~1.020 之間),導致20~25m 處窯皮大量掉落,筒體溫度由原來的200℃一直上升,最高可達420℃。為了保護窯筒體不因高溫變形,中控室采取了臨時補掛窯皮的措施。

  2 兩種不同的臨時補掛窯皮方法和效果
  2.1 第一次采用的方法
  對窯進行降溫,適當降低預熱器系統(tǒng)溫度,并且將投料量由220t/h 降到180t/h 左右,減少窯頭用煤,窯速由3.5r/min 左右下降到2.8r/min, 電流由500A左右降低至300A 左右。由窯頭觀察,窯內由明亮變成暗紅,經過三四個小時后,20~25m 處補掛上一層虛薄的窯皮,筒體溫度也在不斷下降。這種操作方法雖然暫時降低了筒體溫度,但在此后的操作過程中馬上暴露了弊端: ①窯投料量一直控制在180t/h 左右,無法提高;②窯皮不牢固,隨時可能脫落;③由于不敢提窯溫,因此,熟料燒不透,黃心料和飛砂料多,升重普遍在1100g/L 左右;④操作員操作難度大。因此,隨著生料成分的波動以及煤粉質量的變化,在維持不到兩個班后,20~25m 處窯皮再度脫落,筒體溫度再次上升到420℃,而且還有上升的趨勢。于是,采用了另一種
方法。

  2.2 第二次采用的方法
  適當提高窯內填充率(16%左右),適當拉長燒成帶,將此高溫段納入燒成帶進行補掛窯皮,具體措施是:①調整頭尾煤細度,尾煤細度正??刂疲?.0%左右),將頭煤細度控制在2.5%~3%之間,適當加大系統(tǒng)抽風,C1出口壓力由-5200Pa 提高到-5500Pa,將燒成帶后移; ②將窯速控制在2.9~3.0r/min 之間,投料量控制在210t/h 左右, 預熱器系統(tǒng)溫度正??刂?,將窯電流控制在400~500A 之間。由于生料波動大,這種操作方法對操作員要求較高, 應有良好的預見性,將窯溫穩(wěn)定。

  采用這種方法幾個班后,20~25m 處窯皮慢慢補掛起來,在運行兩三天后,投料量也恢復到了220t/h;筒體溫度一直在360℃左右, 并且有好轉的趨勢,窯皮也較完整。

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