5000t/d生產(chǎn)線煅燒高鎂熟料的生產(chǎn)實(shí)踐
2010-03-01 00:00
我公司2×5 000t/d生產(chǎn)線I期于2004年底投產(chǎn),石灰石礦山其一屬奧陶紀(jì)馬家溝組地層(OM),北庵莊段中薄層灰?guī)r、云斑灰?guī)r中夾白云質(zhì)灰?guī)r,而且由于受較多斷層影響,接觸東黃山段白云巖較多,造成石灰?guī)r礦層結(jié)構(gòu)復(fù)雜。我公司自開(kāi)始生產(chǎn)即搭配使用高鎂石灰石,在生產(chǎn)過(guò)程中,注意總結(jié)工藝操作、熟料質(zhì)量等方面的經(jīng)驗(yàn),并采取了積極有效的措施,取得了較好的效果。
1 高鎂石灰石的應(yīng)用情況
原材料化學(xué)分析見(jiàn)表l,熟料質(zhì)量見(jiàn)表2和表3。
表1 原材料的化學(xué)成分分析(%)
項(xiàng)目 |
Loss |
SiO2 |
A12O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
低鎂石灰石 |
42.08 |
3.31 |
0.88 |
0.75 |
50.06 |
2.21 |
0.19 |
0.09 |
高鎂石灰石 |
41.96 |
3.46 |
0.86 |
0.69 |
49.02 |
3.35 |
0.17 |
0.08 |
砂巖 |
3.76 |
68.43 |
13.29 |
4.64 |
1.89 |
1.35 |
1.57 |
0.53 |
頁(yè)巖 |
12.13 |
50.83 |
14.63 |
6.08 |
7.80 |
2.46 |
3.77 |
0.58 |
鐵礦石 |
1.35 |
56.33 |
2.53 |
30.55 |
2.10 |
3.45 |
0.31 |
0.24 |
表2 調(diào)整前熟料化學(xué)成分、率值及礦物組成
方案 |
化學(xué)成分/% |
率值 |
礦物組成/% | |||||||||||
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
fCaO |
KH |
n |
p |
C3S |
C2S |
C3A |
C4AF | |
配方l |
0.20 |
21.54 |
4.98 |
3.52 |
64.98 |
3.16 |
0.81 |
0.914 |
2.53 |
1.41 |
57.42 |
18.45 |
7.23 |
10.70 |
配方2 |
0.26 |
21.44 |
4.98 |
3.36 |
64.86 |
3.70 |
1.26 |
0.918 |
2.57 |
1.48 |
56.36 |
18.96 |
7.50 |
10.2l |
配方3 |
0.31 |
21.32 |
4.96 |
3.46 |
64.60 |
4.36 |
1.55 |
0.920 |
2.53 |
1.43 |
55.19 |
19.51 |
7.28 |
10.52 |
3 調(diào)整前熟料物理性能
方案 |
80μm篩余/% |
比表面積(m2/kg) |
標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量/% |
SO3
/% |
凝結(jié)時(shí)間 |
抗折強(qiáng)度
/MPa |
抗壓強(qiáng)度/MPa | |||
初凝 |
終凝 |
3d |
28d |
3d |
28d | |||||
配方2 |
2.3 |
353 |
23.6 |
2.3 |
105 |
150 |
6.2 |
9.0 |
32.5 |
62.6 |
配方3 |
2.3 |
350 |
23.6 |
2.2 |
100 |
145 |
6.0 |
8.9 |
32.1 |
61.9 |
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,隨著MgO含量的升高,出窯熟料結(jié)粒明顯增大,而且大小不均勻,飛砂嚴(yán)重,黃塊較多;大粒熟料外觀顏色發(fā)黑,但破碎后多數(shù)黃心,結(jié)構(gòu)疏松,f-CaO嚴(yán)重偏高,升重值大幅度下降,熟料質(zhì)量明顯降低。同時(shí)工藝上表現(xiàn)為窯內(nèi)通風(fēng)不暢,因強(qiáng)加煤而造成還原氣氛明顯,長(zhǎng)厚窯皮、結(jié)大球,窯況明顯惡化,窯內(nèi)熱工制度很不穩(wěn)定,多次出現(xiàn)因大料塊和結(jié)大蛋而停篦冷機(jī)處理。并出現(xiàn)預(yù)熱器堵塞等連鎖反應(yīng),給窯穩(wěn)定操作帶來(lái)了很大困難,熟料產(chǎn)量大幅度降低,熟料質(zhì)量受到嚴(yán)重影響,熟料MgO含量從3.2%提高到4.8%,3d抗壓強(qiáng)度下降了0.9MPa,28d抗壓強(qiáng)度下降了2.6MPa。
2 MgO對(duì)熟料燒成和質(zhì)量影響的原因分析
在近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐中,我們總結(jié)和驗(yàn)證了熟料MgO含量對(duì)熟料煅燒和質(zhì)量的影響。
如果熟料MgO含量偏高(<3.2%),熟料煅燒時(shí),MgO有一部分與熟料礦物結(jié)合成固溶體并存在于中間相中,多余的MgO則如同提高了Fe2O3的含量,可降低液相出現(xiàn)的溫度并增加液相量,降低液相的表面張力,從而促進(jìn)C2S對(duì)CaO的吸收,有利于煅燒。
如果熟料MgO含量較高(3.2%~4.2%),液相表面張力大幅度下降,含4%MgO時(shí)的表面張力為0.51N/m,迫使其煅燒溫度要比正常溫度低,煅燒范圍要比正常窄,不利于f-CaO的吸收和晶體發(fā)育。表現(xiàn)在熟料外觀結(jié)粒細(xì)小,飛砂嚴(yán)重。同時(shí),在煅燒方面表現(xiàn)為易燒性好,但燒結(jié)范圍變窄,操作難度大。
如果熟料MgO含量過(guò)高(>4.2%),熟料出現(xiàn)結(jié)球嚴(yán)重,窯電流平均達(dá)450A以上,頻繁出現(xiàn)結(jié)大球,冷卻破碎之后的熟料大多數(shù)為黃塊,窯頭飛砂嚴(yán)重。我們采取常規(guī)的降鐵措施,現(xiàn)象不但沒(méi)有扭轉(zhuǎn),反而更加惡劣,反常規(guī)調(diào)整,卻有效果。從資料[1]得知,MgO含量>4.2%時(shí),熟料液相黏度增加,使阿利特結(jié)晶困難,從而使結(jié)粒變大,窯內(nèi)極易結(jié)圈、結(jié)蛋。
綜上分析,我公司熟料強(qiáng)度偏低的根本原因是出窯熟料MgO含量偏高,而配料方案和煅燒操作又沒(méi)有及時(shí)或有效地作出適應(yīng)性的調(diào)整,從而造成不正常窯況的出現(xiàn)和熟料強(qiáng)度的降低。
3 采取措施
3.1 控制石灰石中MgO含量
為了使?