2500t/d窯筒體出現孔洞原因及處理

  安徽潤基水泥1號窯2008年8月8號下午,窯中巡檢工在例行巡檢時發(fā)現窯筒體30m處有冒煙冒灰現象。表象觀察30m窯筒體有一處小拇指大小孔洞在冒煙帶點鐵銹灰,·用高溫測溫槍紅外線點測321℃;排除了高溫引起的穿孔。放慢窯速仔細觀察用
焊條能伸進去40mm左右,判斷窯筒體孔洞應該在二個擋磚圈之間的槽溝里。初步處理用壓縮空氣從側面吹入孔洞。鑒于一個小孔沒有盲目作停窯處理;督促班長和窯操作人員密切監(jiān)控、發(fā)現變化及時上報。

  通過幾天的觀察發(fā)現窯筒體穿孔部位有擴大趨勢,繼續(xù)嚴密監(jiān)控。2008年8月14號中午,燒成當班長又發(fā)現窯筒體30m處原穿孔處的約對稱位置有一個新的螺絲孔大小的孔洞;后窯止料換輔傳仔細檢查穿孔部位,從孔洞里掏出來很多氧化物;并發(fā)現30m處窯筒體一圈多處有氧化掉皮現象;用小鐵錘輕敲穿孔處明顯有擴大;輕敲30m那一圈聽聲音判斷有多處偏薄;在清掃30m那一圈的氧化層時發(fā)現在新穿孔100mm處又發(fā)現一個大拇指大小的孔洞。我們決定按常規(guī)冷窯后進窯檢查處理。

  2008年8月16號下午開窯門進窯檢查。首先檢查30m處的硅莫磚的厚度,用鋼針插進去測約170mm一180mm左右;明確排除窯磚問題;而且此處窯筒體從未受過高溫。8月17號上午筑爐隊進窯打30m處磚,拿掉了五環(huán)磚。發(fā)現擋磚圈槽內氧化很嚴
重,一層一層的氧化層;三處穿孔位置邊緣很薄只有10mm左右;此處窯筒體厚度為28mm。整圈內槽有多處偏薄5mm—8mm。

  ——窯筒體生產廠家專家分析其主要原因
  (1)由于擋磚圈處硅莫磚有約一年半未更換,造成擋磚圈和槽內縮小、氧化比較嚴重。

  (2)二圈擋磚圈槽內鹽棉沒有了。大量的氧化物和少量的硅莫磚顆粒、熟料粉長期在槽內往復運動,對此處窯筒體造成嚴重的磨損,導致窯筒體變薄甚至穿孔。

  ——我公司分析持有不同意見
  (1)主要原因:該處窯筒體材質有瑕疵。

  (2)次要原因:窯筒體頻繁上竄、下竄對此處產生的扭矩比較大,加速了此處窯筒體(本身就有瑕疵)的磨損和穿孔。

  ——窯筒體生產廠家專家和我公司機械主管商t處理方案
  (1)把兩個擋磚圈槽內的氧化層清理干凈,并用磨光機打磨其表面的銹斑。

  (2)把氧化嚴重的擋磚圈更換,并重新校正二圈擋磚圈的高度和圓弧度。

  (3)對多處偏薄和三處穿孔的窯筒體用CO2氣體保護焊進行堆焊。

  (4)用鹽棉和高溫膠泥拌和填充好。

  (5)用砌割好的硅莫磚重新砌好。

 

來源:中國水泥

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