(3) 取消外排料:生產初期為了減少外排料,停磨時盡量降低外循環(huán)量,經多次實踐,后來我們在現場將翻板置入磨位置,取消了自動外排,每次停磨時降低臺時產量30t,5min后停磨 (原料從配料站到入磨需100s),即便外排料進入磨腔,開磨時磨機負荷、外循環(huán)量均能達到設計要求。這樣不僅徹底解決了外排混合料對原料配料的影響,而且對磨機產量影響不大,也能夠節(jié)能降耗。結合我公司實際情況,停磨前臨時降產量杜絕外排混合料較為經濟,若其它公司磨機離石灰石均化堆場較近,停車次數少,外排混合料運至石灰石均化堆場,原料對配料影響也不會很大。翻板在停磨時自動外排還是符合磨機運行要求的。
9 生料旋風筒漏水的克服
立磨旋風分離器頂部在長期運轉中被磨透多個小孔洞,雨水通過這些孔洞進入生料輸送系統(tǒng),被雨水浸濕的部分濕料造成旋風分離器和生料輸送長斜槽的堵塞。立磨正常運行時,即使有雨水進入生料輸送系統(tǒng),在大量成品生料的熱量蒸發(fā)下也能將雨水蒸干,而不會導致堵塞現象;生料庫存特別高或點檢沒有結束時,中控將入磨熱風閥門打開50%,有80℃左右熱風通過立磨旋風分離器,將漏進雨水蒸發(fā),也可暫時克服生料旋風筒因漏水而導致錐部堵塞的現象。
10 增濕塔濕底的預防
余熱發(fā)電投用之前,當回轉窯剛止料,立磨停車,增濕塔噴水降溫,在增濕塔出口氣溫低于180℃時易濕底。后來分析認為,此時窯尾高溫氣體中沒有回灰料,部分噴水被熱氣流蒸發(fā)帶出,但一部分沒有蒸發(fā)掉的水汽落入增濕塔底部而濕底,將回灰提升機和輸送長斜槽積堵。操作員采取的預防措施是:打開袋收塵器入口冷風閥門20%,水泵間斷開停,既確保袋收塵器入口溫度在180~200℃,又確保了入增濕塔水汽全部被熱氣流蒸發(fā)帶走。
11 尾排風機液力耦合器溫度高的處理
2008年12月下旬,尾排風機液力耦合器溫度偏高(80℃),原因是熱交換器需要清洗,因接近年度大修,需要采取臨時措施,現場在熱交換器上淋水,稍微有效,但不太明顯。中控采取了加大液力耦合器轉速(52%→82%), 減小尾排風機入口閥門開度(95%→82%),在確保調整前尾排風機的拉風量和負荷率的情況下,解決了液力耦合器溫度高的問題。
12 尾排風機軸承溫度異常升高的急救
尾排風機前軸承溫度異常升高,45℃→62℃→83℃→52℃,中控推測信號隔離器損壞,要迅速解除溫控連鎖,通知電工檢查后將隔離器換新,軸承溫度恢復至45℃正常。此操作避免了因溫控連鎖導致循環(huán)風機、高溫風機停機而造成的生料磨、大窯的停車事故。
13 旋風筒內筒掛片掉落的協調
2009年8月27日19:00時,中控室操作參數顯示預熱器北列C3旋風筒錐體負壓大幅度地頻繁波動,波動量由-2500 Pa ~ -3200 Pa降低到-1350 Pa甚至更小。中控迅速將預熱器分料閥由南50%、北50%分料改為南70%、北30%分料,并通知巡檢工檢查預熱器北列C3筒錐體,及時清堵、打空氣炮,并進行錐體環(huán)形反吹。當時懷疑C3內筒掛片有一部分掉落(隨后檢修得到證實),因為考慮到第三天計劃檢修,通過采取相應的措施,沒有止料,一直維持正常生產到第三天檢修。
14 高溫風機進風口塌料
現象:我公司純低溫余熱發(fā)電試運行中出現了高溫風機進風口頻繁塌料的故障。塌料時高溫風機電流急劇升高,轉速由882 r/min直線下降到750r/min,甚至613 r/min,進風口負壓由7200Pa減小到6000Pa左右,負荷電流由正常的185A瞬間上升至290 A?,F場能夠聽到高溫風機發(fā)出沉悶的響聲,能看到灰塵向高溫風機殼外溢出,數秒后增濕塔下面的回灰螺旋輸送機向外冒灰。塌料的原因是SP爐灰斗積灰較多,排灰不暢。
中控操作迅速做以下調整:
(1)為了防止預熱器因塌料造成堵塞,視情況適當減小入窯生料喂料量;
(2)為了防止高溫風機電流長時間超限而跳閘停車,適當關小其進風口閥門,待塌料結束后恢復正常;
(3)立刻通知窯頭巡檢人員暫時遠離窯口和篦冷機一段,防止發(fā)生溢出灰塵燒傷事故;
(4)因進磨熱風風量減小,原料立磨應減小喂料量,適當降低選粉機的轉速,避免進風減小引起振動值過大而停車。待高溫風機塌料結束后,及時恢復選粉機的轉速,防止出磨生料細度偏粗影響窯的煅燒。
15 紅窯的急救
現象:紅窯是指窯內窯皮或耐火磚喪失,而使該處窯筒體直接與熱氣流接觸而發(fā)生筒體被燒紅的現象。2008年10月31日19∶25時窯筒體40 m處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420℃。原因分析:此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;窯速過高,部分窯皮掉落。
補掛措施及相應的操作:
(1)降低窯速:窯速由4.3r/min降低到2.9r/min;
(2)降低產量:入窯生料量由425t/h降至385t/h;
(3)高溫風機轉速控制在860r/min左右;
(4)掌握好用煤量:窯頭用煤量在11.0~11.4t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在860℃左右;
(5)窯頭燃燒器進入窯內300mm;
(6)現場架一根氣管用壓縮空氣對準暗紅的窯筒體吹冷。
效果:20∶45窯筒體40m處紅窯情況明顯好轉,筒體掃描溫度顯示為387℃。22∶10降至365℃,23∶00降至330℃,現場已看不見紅色。通過采取以上措施,窯筒體40 m處紅窯現象消失,窯皮補掛結實,然后逐步提高窯速,當班恢復了正常生產。
16 篦冷機破碎機跳停的處理對策
篦冷機破碎機故障跳停,中控迅速停止篦冷機三段篦床,防止三段上的
熟料繼續(xù)向前推將熟料破碎機壓死。接著通知巡檢工檢查,發(fā)現篦冷機破碎機卡有幾塊較大的窯皮。現場用風鎬和大錘處理。此時減慢二段篦床速度(16次/min→9次/min)和一段篦床速度(12次/min→7次/min)、適當減慢窯速、減小入窯生料投料量。處理15 min后篦冷機正常運行,沒有為此停窯而影響生產。
17 煤磨在選粉機故障下運行
2009年4月13日18∶00時,煤粉倉內儲量高,煤磨停機避讓用電高峰期,22∶00時開車,選粉機因電氣故障不能啟動,電氣工作人員檢查30 min無果。考慮到煤粉倉內儲量較少,頭倉10t,尾倉12 t。為了確保回轉窯正常喂煤,中控迅速解除煤磨系統(tǒng)連鎖,改變常規(guī)操作方法,調節(jié)通風機閥門開度45%→30%,開啟磨機后,降低喂煤量38 t/h→25 t/h,通風機負荷為14 A (正常為18 A),這樣,利用通風機拉風量選粉,既保證了煤粉細度,又確保了回轉窯用煤量。運行至23∶00時,選粉機電氣故障排除,煤磨操作系統(tǒng)恢復正常。
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