回轉(zhuǎn)窯長度對窯內(nèi)傳熱的影響
2011-04-02 00:00
水泥回轉(zhuǎn)窯內(nèi)傳熱過程和窯型關(guān)系是一個復雜的問題。不論采用何種方法進行熱工計算,特別是使用熱工模擬的方法,如果不了解窯內(nèi)熱工因素和窯型的關(guān)系,都不容易計算的準確。
探討一下窯長變化后窯內(nèi)熱工因素的變化。該回轉(zhuǎn)窯是由直徑2.3、3.4、2.3×50m的燒成帶擴大的濕法窯改造而成。窯前端3.5m是一Solo型直聯(lián)的冷卻機,實際有效長度只有52.5m。窯尾采用自然通風。經(jīng)過改建將窯尾接長10m,使有效窯長增為62.5m,并將自然通風改為機械通風。
該窯由前水泥研究院和廠方合作做過一次測定和熱工計算。隨后經(jīng)過生產(chǎn)上的努力,在鏈條懸掛上作了改進,使窯的熱耗有了降低,但是沒有根本的變化。經(jīng)過接長窯體得改建以后,窯的熱工制度有了明顯的改進,廠方又做了熱工測定?,F(xiàn)將此三部分數(shù)據(jù)列舉。經(jīng)過改建后,窯尾廢氣溫度、熱耗、料耗、飛灰損失都有明顯下降,而產(chǎn)量只有很小的改變。從相應的熱平衡數(shù)據(jù)進一步來對比。經(jīng)過改建后變化最大的是廢氣帶出帶出熱量,只相當于原來的38.3%, 比廢氣溫度降低的幅度還大(廢氣溫度相當于原來的38.3%,比廢氣溫度降低的幅度還大,廢氣溫度相當于原來的50.5%),這是由于熱耗下降以后,廢氣量也明顯的下降,由4.01m3/kg(標準狀態(tài))下降到3.23m3/kg(標準狀態(tài))。另一個大幅度下降的量是窯灰?guī)ё叩臒崃浚?