南方水泥低熱值煤在生產(chǎn)中的應用
摘要:低熱值、劣質(zhì)燃料在水泥生產(chǎn)中的使用會產(chǎn)生熟料煅燒困難、窯系統(tǒng)運行不穩(wěn)定以及能耗上升等問題。如何使用低熱值和劣質(zhì)燃料,降低生產(chǎn)成本,保持窯系統(tǒng)穩(wěn)定運行并保證熟料產(chǎn)、質(zhì)量是很多水泥企業(yè)需要解決的問題。該文根據(jù)相關實踐,在技術改造、設備選用、工藝參數(shù)調(diào)整、過程控制等方面進行了探討,提出了相應方法。
1 前 言
燃料質(zhì)量不僅影響水泥熟料煅燒的產(chǎn)量、質(zhì)量,而且直接關系到水泥生產(chǎn)成本的高低。當前水泥產(chǎn)能快速發(fā)展,能源緊缺問題日益突出,煤炭價格逐年上漲,充分利用新型干法分解窯爐技術利用低熱值、劣質(zhì)燃料是水泥工業(yè)面臨的重要課題之一。
低熱值、劣質(zhì)燃料具有高灰份、低揮發(fā)份、固定碳含量低、燃點高、燃燒速度慢等特點,在水泥生產(chǎn)中的使用會產(chǎn)生熟料煅燒困難、窯系統(tǒng)運行不穩(wěn)定以及能耗上升等問題。如何使用低熱值和劣質(zhì)燃料,降低生產(chǎn)成本,保持窯系統(tǒng)穩(wěn)定運行并保證熟料產(chǎn)、質(zhì)量是很多水泥企業(yè)需要解決的問題。本文根據(jù)南方水泥的相關實踐,在技術改造、設備選用、工藝參數(shù)調(diào)整、過程控制等方面進行探討,提出如下具體方法。
2 采用風掃磨進行粉磨,降低煤粉細度
煤粉的燃盡時間正比于顆粒直徑的二次方,煤粉燃燒時,煤粉細度越小,煤粉比表面積越大,煤粉與空氣中氧氣的接觸面積也越大,可降低燃點,燃燒也就更容易。在使用低熱值和劣質(zhì)煤時,降低煤粉細度尤為關鍵(建議控制在≤2%)。低熱值和劣質(zhì)煤灰分高(>35%),矸石含量大,易磨性差,若采用立輥磨進行粉磨,吐渣現(xiàn)象嚴重,很難達到所需細度,而采用風掃磨(管磨)則能保證細度達到要求。選用風掃磨時要充分考慮煤磨的能力,現(xiàn)代化大型風掃煤磨由于系統(tǒng)簡單,技術可靠,運轉(zhuǎn)率高,配合高效選粉機調(diào)節(jié)靈活方便等優(yōu)點被普遍采用,而且規(guī)格日趨大型化,此也是針對粉磨低熱值劣質(zhì)及無煙煤的要求。風掃煤磨系統(tǒng)烘干能力一定要和粉磨能力相匹配,即根據(jù)原煤易磨性和水份增縮粉磨倉和烘干倉長度,否則將制約系統(tǒng)產(chǎn)量,在原煤水份大的情況下,盡量提高入磨溫度和出磨溫度,出磨溫度控制在75~80℃。
3 提高二、三次風溫,保證煤粉燃燒起火溫度
煤粉燃燒時,煤粉周圍的空氣溫度越高,煤粉燃燒越容易。新型干法窯外分解窯爐煤粉主要分入窯頭和分解爐內(nèi)燃燒,窯頭和分解爐的助燃空氣和空氣溫度均由篦冷機的二、三次風提供,而二、三次風溫的高低直接影響煤粉燃燒的速度和燃燼率。決定二、三次風溫高低的關鍵是篦冷機冷卻的熱交換效率,重視篦冷機的操作,增加篦冷機熱端料層厚度,控制各段篦下壓力,保證篦冷機風機風門開度合理,加風先加高溫段風量,后加低溫段風量(減風則相反),在降低出篦冷機熟料溫度的同時提高二、三次風溫。一般要求出篦冷機的二次風溫在1100~1200℃,三次風溫≥950℃較為合理。篦冷機的技改一定要和窯爐系統(tǒng)結合起來考慮。目前新型步進式模塊化篦床加中置輥式破碎機的篦冷機系統(tǒng),較好地解決了二、三次風溫的問題。
4 熱分解系統(tǒng)改造,保證煤粉和物料停留時間
低熱值和劣質(zhì)煤易燃性差,燃燒和燃盡需用時間比正常煙煤要長,控制不當容易出現(xiàn)煤粉在分解爐內(nèi)燃燒不盡,部分煤粉到五級筒內(nèi)再燃燒的現(xiàn)象,導致五級筒和分解爐溫度倒掛,分解爐縮口和C4筒下料閥的結皮積料和塌料現(xiàn)象,直接影響預熱器系統(tǒng)的安全(尤其是2006年前的生產(chǎn)線分解爐容積較小,物料在爐內(nèi)停留時間只有不到3秒),因此,要對預熱器分解系統(tǒng)進行必要改造。
系統(tǒng)改造措施有:窯尾各級下料管撒料裝置改造,提高窯尾預熱器的換熱效率,降低C1筒的出口溫度。下料管也需做相應調(diào)整,并對C4筒入爐物料分料進行必要改造。通過延伸分解爐上升管道或分解爐擴徑,增加分解爐有效容積,調(diào)整分解爐煤粉燃燒器位置(下移),達到提高分解爐的氣體停留時間(4.5秒以上為宜)和分解爐主燃燒區(qū)內(nèi)的燃燒溫度,縮短煤粉的燃盡時間,確保分解爐內(nèi)煤粉完全燃燒,提高入窯物料的分解率。
系統(tǒng)的密封堵漏也必須重視。系統(tǒng)漏風致冷風摻入,首先造成預熱器系統(tǒng)溫度、風速和分離效率降低,總用風量加大,被迫采取提高高溫風機轉(zhuǎn)速來滿足窯內(nèi)正常煅燒,從而使高溫風機負荷增大、電耗增加;其次是減少了由篦冷機進入窯內(nèi)的二次風量;篦冷機的漏風則降低了二、三次風溫,使窯頭煤粉不完全燃燒或火焰變長,造成窯內(nèi)結圈、結蛋,篦冷機堆“雪人”等。
系統(tǒng)漏風點除窯門罩、窯頭、窯尾密封及篦冷機檢查門、檢修門外,還有預熱器各級下料翻板閥的內(nèi)漏風及各級檢修門、孔等部位。
使用低熱值煤時,必須保證風煤混合充分,窯尾的O2含量要控制適當偏高,C1筒出口的O2含量較使用正常煙煤時高1%,約在5~6%,保證氧化氣氛,減少或避免還原氣氛對熟料煅燒及產(chǎn)質(zhì)量的影響。C1~C4出口溫度在滿足物料分解換熱狀況下偏低控制,防止結皮產(chǎn)生。C5出口溫度控制在<900℃,比使用煙煤時高10~20℃。
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5 選擇大推力窯頭燃燒器 保證火焰形狀控制符合煅燒要求
現(xiàn)代新型干法窯外分解系統(tǒng)窯頭采用多通道煤粉燃燒器,這種燃燒器需要兩種風:一種是煤風,用于煤粉輸送;另一種是凈風,用于控制調(diào)節(jié)火焰形狀和強度,為煤粉燃燒提供足夠的動量或推力。凈風按照在煤風的外面和內(nèi)部又可以分為內(nèi)風和外風。煤鳳和凈風風之和稱為一次風。
理想的煤粉燃燒器,要能產(chǎn)生足夠高的火焰溫度,火焰溫度穩(wěn)定,保證風煤混合均勻,燃燒完全,減少CO生成,降低一次風量,最關鍵是能方便地調(diào)節(jié)火焰形狀符合熟料煅燒需要。
新型大推力燃燒器能利用內(nèi)軸流風和內(nèi)旋流風二者的風速和風壓調(diào)節(jié)配合,形成由煤粉燃燒器里圈噴射出來的氣體形成不同的旋轉(zhuǎn)速度和擴散的角度,便于根據(jù)煤質(zhì)的變化情況對火焰的長度和形狀進行無級調(diào)整,得到需要的火焰形狀,調(diào)節(jié)可以利用內(nèi)軸流風和內(nèi)旋流風的閥門大小改變風壓進行調(diào)整,也可以通過改變內(nèi)軸流風的開度大小和內(nèi)旋流風的縫隙大小來改變風速調(diào)整,火焰形狀大小可以在煤質(zhì)變化時保持窯內(nèi)煅燒需要的形狀。同時還可以對外軸流風的風量和風壓進行調(diào)整來保證火焰形狀符合要求。
所以要適應低熱值和劣質(zhì)煤燃燒應該采用低一次風量大推力的新型窯頭燃燒器,更換窯頭一次風機,提高一次風機風壓。一次風率(煤風+凈風)以小于7%為宜,其中煤風約占30%,凈風約占70%。
6 加強過程控制與操作
要保證低熱值煤的正常使用,加強過程控制與操作很有必要,應從如下幾點著手改進:
(1)加強原煤的均化,低熱值和劣質(zhì)煤普遍存在礦點多,來源雜等情況,為此,減少煤質(zhì)波動顯得尤為重要,水泥企業(yè)應采用煤預均化堆場。
(2)調(diào)整窯頭、分解爐(即頭、尾)煤的比例,適當提高頭煤用量和適當減少尾煤用量,在穩(wěn)定控制煤粉細度的前提下使頭煤快速充分燃燒,消除窯內(nèi)還原氣氛,提高窯前清晰度,加快分解爐煤粉燃燒。同時合理控制入分解爐上下分料比例,逐步增加下部分料,防止溫度過高產(chǎn)生結皮,保證分解爐的熱工制度穩(wěn)定。
(3)注意調(diào)整燃燒器各參數(shù)
當二次風溫達到1100℃以上及低熱值和劣質(zhì)煤煤粉的細度很細時,頭煤比例增加易出現(xiàn)黑火頭過短,燒成帶縮短,窯前筒體溫度升高等現(xiàn)象,此時燃燒器內(nèi)旋流風適當變小,強化外軸流風,控制火焰形狀,提高火焰溫度,消除頭煤增加后煤粉燃燒不完全現(xiàn)象。燃燒器定位適當,以防止煤粉過細存在爆燃情況而造成窯前3~7米處溫度偏高,導致主窯皮不穩(wěn)定和損壞耐火磚。
(4)生料控制和配料方案
煤料對口是熟料煅燒的基礎,在使用低熱值和劣質(zhì)煤時,生料細度要適當降低,主要控制0.2mm篩余<1%,同時熟料三率值控制在:KH:0.90~0.92;SM:2.6~2.7;IM:1.5±0.1;從而確保窯況穩(wěn)定和熟料產(chǎn)質(zhì)量、熱耗處于正常水平。石灰石最好采用預均化堆場進行均化,以保證生料成分均勻。
(5)耐火材料的改進
低熱值和劣質(zhì)煤在燃燒中因細度細,窯頭易形成集中火焰和爆燃,使燒成帶縮短,主窯皮不穩(wěn)定,因此燒成帶應適當減少鎂磚長度,過渡帶稍長,應選用抗熱震穩(wěn)定性好,抗炸裂、抗剝落的剛玉磚替代。
7 案例介紹
筆者公司一條2500t/d熟料線,于2005年10月投產(chǎn),一直使用煙煤,標準煤耗、熟料綜合電耗等經(jīng)濟技術指標不甚理想,為降低燒成熱耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭能力,經(jīng)前期充分調(diào)研論證,于2012年4月份針對使用低熱值煤對該線燒成系統(tǒng)進行了節(jié)能優(yōu)化改造,主要改造內(nèi)容如下:
(1)煤磨由立磨改為管磨;
(2)分解爐擴容,鵝頸管加長,總?cè)莘e增加 800 立方米;
(3)篦冷機高溫段增加擋墻,前面四臺充氣梁風機加大,確保穩(wěn)定厚料層,提高二、三次風溫;
(4)新建了Φ80米石灰石預均化堆場及堆取料機;
(5)改進原煤堆場堆取料機;
(6)窯內(nèi)應用新型低導熱磚;
(7)加強了分解爐的保溫;
(8)窯頭應用大推力燃燒器;
(9)優(yōu)化自動化及控制系統(tǒng);
改造后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,不但克服了原煤雜、熱值低(小于5000大卡)的不利因素,而且各項技術指標均超過設計指標,實現(xiàn)了百分之百使用低熱值無煙煤;熟料標煤耗由改造前的119kg/t下降到108kg/t以下;熟料28天抗壓強度由59MPa提高到61.5MPa;熟料綜合電耗由61.5kWh/t下降到58.5kWh/t;為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。
8 結束語
隨著能源資源的逐漸減少和環(huán)境污染的日益加劇,如何高效利用低熱值和劣質(zhì)燃料,降低對優(yōu)質(zhì)煤炭的依賴度,已是水泥工業(yè)必須面對的課題。實踐證明,只要對關鍵環(huán)節(jié)進行合理改造,通過科學控制和規(guī)范操作,現(xiàn)代新型干法窯完全能夠使用低熱值和劣質(zhì)燃料進行熟料煅燒,保證優(yōu)質(zhì)低耗高產(chǎn)。
編輯:王欣欣
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