塔牌龍門公司對篦冷機風機改造效果良好
我公司有兩條5000t/d生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8×74m,篦冷機規(guī)格為NC39325型。一線篦冷機從2006年7月投產(chǎn)后冷卻效果一直不理想,出篦冷機熟料溫度高達200℃,特別在夏季生產(chǎn),熟料溫度更高,而且堆“雪人”現(xiàn)象時有發(fā)生。二線篦冷機在設計時優(yōu)化工藝配置,熟料冷卻效果較好,熟料溫度基本在100~150℃左右。2010年5月窯系統(tǒng)檢修時對一線篦冷機冷卻風機進行改造。技改后一線出篦冷機熟料溫度降低約50℃,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,現(xiàn)將改造情況介紹如下,供大家參考。
1 存在問題
一線篦冷機15臺冷卻風機是按原設計配套的,在回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量不斷提高的情況下,達到5500t/d以上運行時,篦冷機的冷卻能力明顯不足。在生產(chǎn)中,操作上不斷對料床、熟料結(jié)粒的調(diào)整優(yōu)化,將15臺篦冷風機全速運行,且閥門開度基本100%的情況下,仍無法滿足熟料冷卻要求。出窯熟料溫度仍高達200℃左右,尤其是在夏季生產(chǎn),熟料溫度更高;按生產(chǎn)設計技術(shù)要求出窯熟料溫度應該是環(huán)境溫度加65℃,合理的熟料溫度應該是90℃~100℃,熟料實際比設計高100℃;還有大量的熱量被熟料帶走未被回收利用,造成能量的浪費,增加了熟料的煤耗。
對于設置有窯頭AQC爐余熱發(fā)電的系統(tǒng),對篦冷機的冷卻效率要求更高,不但要提高二次風和三次風的風溫,而且AQC爐的廢氣溫度和風量要足夠。由于篦冷機冷卻效果不好,冷卻空氣不能與熟料充分進行熱交換,大量的熱量隨熟料被帶走,不但增加了回轉(zhuǎn)窯的煤耗。而且降低了廢氣中的熱焓,余熱發(fā)電量也相應降低。一線余熱發(fā)電設計能力為7000kW/h,平均發(fā)電量約6000 kW /h,很難達到6500 kW /h以上運行,噸熟料發(fā)電量只有23~24 kW /t,長期處于較低負荷運行,沒有達到能源綜合利用,造成能源巨大浪費。
2 原因分析
熟料的冷卻很大程度上取決于急冷效果,即篦冷機一段高溫回收區(qū)的淬冷,在高溫回收區(qū)采用充氣梁和阻力篦板,改善了冷卻風的分布,增強熟料急冷。當一室、二室的篦下室靜壓即一段篦床的料層厚度增加到一定程度時,冷卻風機的電流相應降低,有時料層越高風機的電流越容易降低,熟料的溫度也相應提高,當窯的產(chǎn)量越高此類現(xiàn)象越常出現(xiàn),由此,冷卻效率差的原因主要是由于冷卻風機風量偏小,風壓不足,造成前段高溫回收區(qū)Ⅰ、Ⅱ室冷卻能力偏小,急冷作用減小,篦冷機冷卻效率降低。這就是熟料溫度高的主要原因。
3 技改方案
增加篦冷機高溫回收區(qū)的冷卻風量,可以使熟料在高溫段急冷,提高冷卻效率,提高二、三次風和廢氣的溫度。根據(jù)一線運行情況,2#窯篦冷機一段冷卻風機風量在設計時配風比1#窯增大50%,其中1#窯篦冷機一段篦床的總風量為215400 m3/h,2#生產(chǎn)線總風量為323100 m3/h,風壓保持不變,生產(chǎn)中已取得明顯效果。對比兩線的風量及冷卻效果,決定增加1#窯篦冷機一段篦床冷卻風機的風量,為了增強冷卻風的穿透能力以提高厚料層操作的穩(wěn)定性,增大冷卻風機的風壓。綜合現(xiàn)場實際,本次改造只更換高溫回收區(qū)Ⅰ、Ⅱ室充氣梁充氣篦板的冷卻風機共6臺,更換風機具體參數(shù)如表1所示。
表1 更換風機具體參數(shù)
4 技改效果
技改后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,一線回轉(zhuǎn)窯的熟料急冷增強,提高了篦冷機的冷卻能力,出篦冷機熟料溫度降低50℃左右,出磨水泥磨溫度也相應降低,避免了因溫度高而影響水泥品質(zhì)變化, 2010年下半年水泥磨未再因出磨水泥溫度高而停機。AQC爐風溫得到穩(wěn)定提高,由以前的350℃提高到400℃,增加了余熱發(fā)電量,現(xiàn)在發(fā)電機基本是滿負荷運轉(zhuǎn),噸熟料發(fā)電量達到27~28kW /t, 在熟料電耗、煤耗不增加的情況下,下半年比上半年平均噸熟料余熱發(fā)電平均噸熟料供電量增加約3.31 kW /t,見表2。本次技改有效降低能耗,大大提高了綜合能源利用,創(chuàng)造良好的社會效益。
表2 2010年一線回轉(zhuǎn)窯燒成電耗及噸熟料供電量統(tǒng)計表
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com