須顧忌,微量元素對(duì)窯筒體的危害
我們?cè)诖蟾阊h(huán)經(jīng)濟(jì)、綜合利用的同時(shí),對(duì)由此引入的有害元素的“有害”,必須有所顧忌!??!
由原燃材料帶進(jìn)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的諸多微量元素,除對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行有重要影響外,對(duì)燒成的關(guān)鍵設(shè)備——回轉(zhuǎn)窯的影響,也不得不引起重視,主要是對(duì)窯筒體的腐蝕。對(duì)窯筒體構(gòu)成腐蝕傷害的微量元素主要是氯、硫、磷。
硫是鋼材的有害元素,能降低鋼的延展性和韌性,在鍛造和軋制時(shí)造成裂紋,通常要求硫含量<0.055%,優(yōu)質(zhì)鋼要求<0.040%。但這是鋼材生產(chǎn)中的控制指標(biāo),至于在鋼材的使用中,硫的腐蝕先在鋼材表面形成FeS2密實(shí)層,然后再逐層深入,速度相對(duì)較慢,F(xiàn)eS2能增加鋼材的熱脆性。
磷的腐蝕也是從表層開始逐層深入的,速度相對(duì)較慢。但磷是影響鋼材低溫冷脆的主要元素,能增加鋼材的冷脆性,降低焊接性和塑性,使冷彎性能變壞。所以,在鋼材的生產(chǎn)過程中也給予了嚴(yán)格控制,通常要求鋼中含磷量<0.045%,優(yōu)質(zhì)鋼要求更低些。
氯離子則不同,由于Cl-具有離子半徑小穿透能力強(qiáng)的特點(diǎn),能夠進(jìn)入鋼材內(nèi)部進(jìn)行深層次的破壞,“不僅自己深入敵后,還要找一個(gè)K+做夫人生產(chǎn)KCl,建立根據(jù)地、擴(kuò)大地盤”。KCl又是相對(duì)疏松的多孔片層,滲透在鋼材中的KCl相當(dāng)于人肌體內(nèi)的癌細(xì)胞,會(huì)大幅度的降低鋼材質(zhì)量,變得很脆很易碎裂。
需要注意的是,鋼材的脆性破壞,不論是冷脆還是熱脆,都會(huì)降低鋼材的延展性和韌性,由于在加載后無明顯變形,破壞前無預(yù)兆,這種破壞是鋼材內(nèi)部實(shí)質(zhì)性的,破壞事件在窯筒體不是太薄的情況下即能發(fā)生,不易被提前發(fā)現(xiàn),因此脆性破壞的危險(xiǎn)性很大。
1.窯筒體的腐蝕離我們并不遙遠(yuǎn)
微量元素,特別是硫、磷、氯對(duì)窯筒體的腐蝕,除了使窯筒體變薄強(qiáng)度降低以外,還會(huì)降低鋼材的塑形、增大鋼材的脆性,有可能導(dǎo)致窯筒體的脆性破壞。這不是危言聳聽,實(shí)際上,有害成分對(duì)窯筒體的腐蝕案例已不在少數(shù),只是缺乏詳細(xì)的分析和公開報(bào)道而已。
新疆水泥廠,Φ3.0m×45m、700t/d預(yù)分解窯,1981年6月投產(chǎn),每次換磚都能發(fā)現(xiàn)0.2mm~0.7mm厚的腐蝕層,1987年大齒輪處筒體出現(xiàn)700mm長(zhǎng)的裂縫。經(jīng)測(cè)定,大齒輪前后900mm寬度上的平均厚度只有14mm,裂縫處最薄只有6.5mm,整個(gè)窯筒體都有不同程度的蝕薄,而窯筒體的原厚度為25mm;
新疆水泥廠,Φ3.0m×48m、800t/d預(yù)分解窯,1983年投產(chǎn)后,一直存在窯筒體腐蝕現(xiàn)象,1989年窯過渡帶大齒輪附近出現(xiàn)窯筒體開裂;
冀東水泥廠,Φ4.7m×74m、4000t/d預(yù)分解窯,1983年11月投產(chǎn),1985年發(fā)現(xiàn)窯筒體有腐蝕現(xiàn)象,1988年2月發(fā)現(xiàn)窯筒體距窯口31.6m處冒灰,檢查發(fā)現(xiàn)有多條裂縫;
柳州水泥廠,Φ4.5m×68m、3200t/d預(yù)分解窯,1986年投產(chǎn)后,每次檢修都發(fā)現(xiàn)過渡帶窯筒體有嚴(yán)重腐蝕,腐蝕層厚1mm~2mm;
珠江水泥廠,Φ4.7m×75m、4000t/d預(yù)分解窯,1989年2月投產(chǎn),每次換磚都發(fā)現(xiàn)距窯口三四十米處筒體,有嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象;
新疆水泥廠,Φ4.0m×43m、2000t/d預(yù)分解窯,1992年投產(chǎn),2008年1月發(fā)生自二檔輪帶至窯尾節(jié)處窯體斷裂、窯尾節(jié)掉下窯臺(tái)的重大事故,也與硫、磷的腐蝕有關(guān)。
特別在2013年以后,又相繼發(fā)生了安陽湖波、泉興中聯(lián)、衛(wèi)輝春江、焦作千業(yè)等窯筒體脆性碎裂的惡性事故,現(xiàn)場(chǎng)可謂慘不忍睹。
從碎裂的現(xiàn)場(chǎng)來看,好像那窯筒體根本就不是用鋼材卷制的、而是陶瓷材質(zhì)的,不是金屬的斷裂或撕裂、而是脆性非金屬體的潰散,如圖01-01、圖01-02、圖01-03所示。
圖01-01 安陽湖波20130102窯筒體碎裂現(xiàn)場(chǎng)
圖01-02 泉興中聯(lián)20150117窯筒體碎裂現(xiàn)場(chǎng)
圖01-03 衛(wèi)輝春江20151121窯筒體碎裂現(xiàn)場(chǎng)
出事的幾臺(tái)窯都不是剛投產(chǎn)的新窯,都已有幾年的運(yùn)行時(shí)間、都過了質(zhì)保期,很難說是設(shè)備制造廠選材不當(dāng)造成的;隨著石灰石資源的減少、隨著廢礦廢渣的使用,很難排除原料中有害成分對(duì)窯筒體的腐蝕影響,鋼材在使用中變質(zhì)的可能性較大。遺憾的是,由于各種原因大部分事故缺乏系統(tǒng)的分析資料。
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2.難得的窯筒體碎裂事故分析
某水泥公司2007年02月投入生產(chǎn)、規(guī)格φ4.8×74m、能力5000t/d預(yù)分解窯,是最近發(fā)生的一起窯筒體碎裂事故,而且受到了該公司的高度重視。他們本著對(duì)事故的“三不放過”原則,進(jìn)行了比較系統(tǒng)的事故分析和事故處理,對(duì)水泥行業(yè)有一定的借鑒作用。
2015年10月25日至11月11日停窯檢修(主要是環(huán)保治理);12月05日16:00再次停窯(環(huán)保治理),停窯前回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行平穩(wěn)、未見異常現(xiàn)象;12月08日在距窯口26m前后挖補(bǔ)了372塊較薄的耐火磚。
2015年12月11日,大約07:15,值班人員在聽到一聲巨響后,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯筒體發(fā)生了碎裂!加固排險(xiǎn)后的現(xiàn)場(chǎng)如圖02-01所示。
圖02-01 加固排險(xiǎn)后的回轉(zhuǎn)窯筒體碎裂現(xiàn)場(chǎng)
窯筒體開裂分布在長(zhǎng)約44m的筒體尾段上,主要有三條主線:
① 二擋輪帶至窯中42m處,有一道長(zhǎng)約7.5m的縱向裂紋A,其窯尾端被一道環(huán)向裂紋B截?cái)?,如圖02-02所示、參見三維模擬圖02-04;
② 裂紋B繞筒體螺旋回轉(zhuǎn)延伸、穿過大齒圈通往三擋輪帶,并在回轉(zhuǎn)窯主電機(jī)的上方出現(xiàn)了較大的張口,可見到窯內(nèi)的耐火磚有明顯的松動(dòng)和位移,有個(gè)別磚已經(jīng)脫落出窯外,如圖02-02所示、參見三維模擬圖02-04;
③ 在大齒圈頂部,還有一道縱向裂紋C,延伸至窯尾末端,如圖02-03所示、參見三維模擬圖02-04。
圖02-02 縱向裂紋A、環(huán)向裂紋B現(xiàn)場(chǎng)圖
圖02-03 貫穿窯尾的縱向裂紋C現(xiàn)場(chǎng)圖
圖02-04 窯筒體開裂分析三維模擬圖
2.1現(xiàn)場(chǎng)勘察分析:
從現(xiàn)場(chǎng)勘查和分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點(diǎn),參見以下勘查分析圖02-05、勘查分析圖02-06、勘查分析圖02-07:
①本次窯筒體開裂事故,基本定性為快速脆性開裂;
② 本次窯筒體開裂方向,整體上從窯頭向窯尾擴(kuò)散;
③ 本次窯筒體開裂源,起裂于窯中間區(qū)域的頂部和側(cè)上方區(qū)域。
圖02-05 現(xiàn)場(chǎng)勘查分析圖一
圖02-06 現(xiàn)場(chǎng)勘查分析圖二
圖02-07 現(xiàn)場(chǎng)勘查分析圖三
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2.2宏觀斷口分析:
從斷口的宏觀分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點(diǎn),參見以下宏觀斷口分析圖02-08、宏觀斷口分析圖02-09、宏觀斷口分析圖02-10:
① 斷裂源處為點(diǎn)腐蝕斑;
② 裂紋產(chǎn)生后向外表面和兩側(cè)擴(kuò)散;
③ 筒體內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,局部有點(diǎn)腐蝕斑。
圖02-08 宏觀斷口分析圖一
圖02-09 宏觀斷口分析圖二
圖02-10 宏觀斷口分析圖三
2.3微觀斷口分析:
從斷口的微觀分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點(diǎn),參見以下微觀斷口分析圖02-11、微觀斷口分析圖02-12、微觀斷口分析圖02-13:
① 裂紋源區(qū)有較多的腐蝕產(chǎn)物,并含有高腐蝕性介質(zhì)S和CI-;
② 擴(kuò)展區(qū)以解理脆性斷口為主;
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