賈華平:水泥球磨機(jī)用陶瓷研磨體使用現(xiàn)狀、注意事項(xiàng)、發(fā)展前景

中國水泥網(wǎng) · 2016-11-21 16:16 留言

  陶瓷研磨體在水泥球磨機(jī)的應(yīng)用,是一項(xiàng)剛剛起步尚未成熟的技術(shù)、是一項(xiàng)一哄而起市場(chǎng)混亂的技術(shù)、是一項(xiàng)使大部分水泥人迷茫、觀望的技術(shù)。

  對(duì)于陶瓷研磨體,我們首先來建立兩個(gè)觀念:1)理論上講得通的技術(shù)在實(shí)踐中不一定都能成功,但理論上講不通的技術(shù)在實(shí)踐中成功的概率極??;2)任何在某一方面越是突出的技術(shù),其適應(yīng)的范圍就越是窄,所需要的條件就越是多。所以,我們有必要先談?wù)勌沾裳心ンw應(yīng)用于水泥球磨機(jī)上的理論依據(jù)和使用條件。

 一、陶瓷研磨體的節(jié)電原理和使用效果

  鋼球的密度約為7.6~7.8g/cm3左右,現(xiàn)用陶瓷研磨體的密度一般為3.6~3.8g/cm3,密度約減輕了一半。密度小了一半、在球磨機(jī)填充率不變的情況下,研磨體的重量就輕了一半,球磨機(jī)的負(fù)荷勢(shì)必減小、電流勢(shì)必下降,如果球磨機(jī)的粉磨效率不變、磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量不減 或少減,粉磨電耗勢(shì)必降低。

  球磨機(jī)是靠研磨體的沖擊和磋磨做功的,研磨體重量輕了其沖擊力和磋磨力勢(shì)必要減小,粉磨效率和磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量能不降低嗎?這就成為輕質(zhì)研磨體能否節(jié)電的關(guān)鍵問題。

  球磨機(jī)對(duì)入磨物料承擔(dān)著粉碎和研磨兩大功能,粉碎(主要在一倉)依賴于沖擊、研磨(主要在二倉、或三倉)依賴于磋磨,實(shí)現(xiàn)兩大功能的機(jī)理是不同的。

  兩大功能被封閉在一個(gè)流程內(nèi)分先后完成,流程能力取決于兩者的短板,要想發(fā)揮出流程的最大能力,就必須根據(jù)入磨物料的粒度和易碎性、易磨性,分別進(jìn)行單項(xiàng)功能供需平衡和兩大功能的等效平衡。

  在目前不改變球磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的情況下,對(duì)磨內(nèi)研磨體的簡(jiǎn)單置換,研磨體重量輕了沖擊力和磋磨力勢(shì)必小了,而且兩者減小的程度不同,沖擊力減小的更多些。這就會(huì)導(dǎo)致粉碎功能的供需失衡、以及兩大功能的等效失衡,兩種失衡的疊加勢(shì)必導(dǎo)致臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的大幅度下降。

  如果不想改變磨內(nèi)結(jié)構(gòu)建立新的平衡,沖擊力小了就會(huì)導(dǎo)致粉碎能力供給側(cè)不足,但可以從需求側(cè)調(diào)整,通過降低入磨物料的粒度來實(shí)現(xiàn),就是加強(qiáng)對(duì)入磨物料的預(yù)粉碎。

  好在大部分的水泥粉磨系統(tǒng)配置有輥壓機(jī),而且輥壓機(jī)的效率比球磨機(jī)高許多,這是一種正能量的利用。

所以,強(qiáng)調(diào)使用陶瓷研磨體的粉磨系統(tǒng)必須前置有輥壓機(jī)、而且輥壓機(jī)最好是閉路系統(tǒng)。

  在輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)上應(yīng)用陶瓷研磨體,由于輥壓機(jī)閉路系統(tǒng)的存在,使球磨機(jī)的入磨粒度大幅度減小、并得到有效控制。由此對(duì)球磨機(jī)粉碎功能的需求大幅度降低,使球磨機(jī)的粉磨功能更多的依賴于研磨功能,只要球磨機(jī)的研磨功能不降低,就有節(jié)電的可能性。

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  至于研磨功能的供需失衡,主要是增加供給側(cè)的調(diào)整。

  1)通過增大研磨倉的填充率彌補(bǔ)研磨功能的下降;

  2)通過減小一倉的平均球徑,將部分粉碎功能轉(zhuǎn)化為研磨功能。

  好在研磨功能的下降不是很大,填充率的增加無須太多,一般增大10%左右,就可以恢復(fù)到原有的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量上。

  事實(shí)上,目前多數(shù)企業(yè)在使用陶瓷研磨體后,填充料只增加了6%左右,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有所下降是必然的。實(shí)際上,在采用陶瓷研磨體之后,球磨機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和傳動(dòng)系統(tǒng),產(chǎn)生了約50%研磨體的 富余能力,可以承受約60%的研磨體填充率。

  為了使陶瓷研磨體在沖擊力減小的情況下,不減小或少減小研磨功能,強(qiáng)調(diào)了陶瓷研磨體 在高韌性陶瓷結(jié)構(gòu)中,微晶礦物存在的必要性。在這方面陶瓷研磨體比金屬研磨體更有潛力。

  具有強(qiáng)磨削能力的微晶礦物,能強(qiáng)化對(duì)物料的磋磨作用、加大對(duì)物料的研磨能力,更適合輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的功能需求。由于陶瓷研磨體的微晶礦物具有僅次于金剛石的硬度,不但研磨體的消耗低,而且研磨體的功能不會(huì)受到磨蝕的影響,這是金屬研磨體所不具備的。

  即使陶瓷研磨體在使用一段時(shí)間后,其表面看起來已經(jīng)磨得很圓滑了,但在顯微鏡下還能見到有粗糙的微晶存在。同時(shí),由于研磨體重量的減輕,為適當(dāng)?shù)奶岣咔蚰C(jī)的研磨體填充率 奠定了主機(jī)負(fù)荷基礎(chǔ);由于研磨體的做功機(jī)理由沖擊為主轉(zhuǎn)變?yōu)榇枘橹?,不再過多的依賴于研磨體的規(guī)則性拋落,也為提高填充率從研磨機(jī)理上奠定了基礎(chǔ)。從而使通過提高填充率 以提高磨機(jī)產(chǎn)能成為可能。

  同時(shí),由于陶瓷研磨體是非金屬材質(zhì),大大降低了研磨過程中的靜電影響:由于陶瓷研磨體重量輕了、提升研磨體的用電少了、粉磨效率高了、磨內(nèi)發(fā)熱少了,磨內(nèi)的粉磨溫度也低了。這都有利于提高粉磨效率。還可以減少對(duì)助磨劑的依賴而降低粉磨成本、提高水泥對(duì)混凝土外加劑的適應(yīng)性。

  鑒于應(yīng)用陶瓷研磨體技術(shù)具有“零投資、零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的特點(diǎn),雖然總體上大磨試用時(shí)間還不長(zhǎng)、應(yīng)用案例還不多、還缺乏基本的使用經(jīng)驗(yàn),但國內(nèi)的大型水泥集團(tuán),已經(jīng)經(jīng)不住誘惑、開始了自己的大磨試用,甚至在短期試用后 即開始了全面推廣,而且取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

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  所謂“零投資”,指金屬研磨體也是用、陶瓷研磨體也是用,而且陶瓷研磨體的磨耗要低得多,直接的投資不大;

  所謂“零風(fēng)險(xiǎn)”,也是說風(fēng)險(xiǎn)很小,即使失敗了,也不過是兩次清倉裝球的成本;

  所謂“高回報(bào)”,目前使用效果好的,只換研磨倉可節(jié)電3~5kWh/t水泥,整磨更換的可節(jié)電6~7kWh/t水泥,其節(jié)電效益非常明顯。

  案例一:

  2015年7月23日~9月30日,Z水泥集團(tuán)在其YN公司、¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中、水泥磨二倉,試用D公司的陶瓷研磨體情況。

  原二倉鋼球設(shè)計(jì)裝載量為160t,改裝陶瓷研磨體按設(shè)計(jì)裝載量的60%算應(yīng)為96t(填充率將增大約1.2倍),按填充率不變算應(yīng)裝約80t(密度小了一半),但為防止串倉起見,7月22日只裝了69t陶瓷研磨體。

  該廠已經(jīng)配套了能源管理系統(tǒng),各種粉磨參數(shù)(包括系統(tǒng)電耗)隨時(shí)可見,從7月23日至26日生產(chǎn)PC 32.5水泥的情況看,取得如下使用效果:

  二倉裝載量:由160t→下降到69t;

  二倉填充率:由32%→下降到27.6%;

  球磨機(jī)電流:由171A→下降到101A;

  平均臺(tái)時(shí):由216.35t/h→下降到169.14t/h;

  比表面積:由約380m2/kg→增加到>400m2/kg;

  平均電耗:由27.36kWh/t→25.86kWh/t水泥。

  分析臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低的主要原因是裝載量嚴(yán)重不足。進(jìn)磨測(cè)量,球面距中心孔邊沿還有約150mm空高,填充率只有27.6%,原鋼球填充率約為32%,計(jì)劃進(jìn)一步增大裝載量;由于換球后水泥細(xì)度仍按原有9.0±3%控制,實(shí)際比表面積已經(jīng)>400m2/kg,比原有比表面積增大了約20m2/kg,計(jì)劃下一步將水泥細(xì)度放寬到12~13%。

  在之后的7月底和8月初,又逐步進(jìn)行了2次加球試驗(yàn),為防止往雙層隔倉板的卸料倉里竄球,用不銹鋼篩板做了一個(gè)喇叭筒,把卸料口邊緣加高了60mm。在保證質(zhì)量的前提下,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)到192.58t/h。換球后生產(chǎn)PC32.5水泥的情況見表1。

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表1 換用陶瓷研磨體生產(chǎn)PC32.5水泥的情況


  從7月底開始,在陶瓷研磨體裝載量73噸的情況下,交替生產(chǎn)PO42.5水泥,磨機(jī)電流與所生產(chǎn)的水泥品種關(guān)系不大,沒有明顯變化;臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來金屬研磨體的平均192.06t/h降到171.27t/h;系統(tǒng)粉磨電耗由平均30.45kWh/t下降到28.10kWh/t。

  8月底利用檢修時(shí)間,又將雙層隔倉板卸料口的喇叭筒改為篩板倒錐,徹底將竄球通道封閉了起來,在解決了竄球后顧之憂后,又加了3噸球;9月初開磨繼續(xù)生產(chǎn)PO 42.5水泥,截止到9月底,磨機(jī)電流變化不大,但平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到190.80t/h,系統(tǒng)粉磨電耗已經(jīng)下降到25.42kWh/t。

  總之,¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)、水泥磨二倉改用陶瓷研磨體,進(jìn)行的PC32.5和PO42.5水泥生產(chǎn)試驗(yàn),盡管是初步試驗(yàn),盡管臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有所下降,已經(jīng)取得了明顯的節(jié)電效果,初步試驗(yàn)的總體情況見表2。

表2 換用陶瓷研磨體生產(chǎn)水泥的總體情況


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  由表2可見,對(duì)于這臺(tái)φ4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)來講,在水泥磨二倉由160t金屬研磨體改用80t陶瓷研磨體后,球磨機(jī)主機(jī)電流由171A下降到110A,在系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量略有降低的情況下,系統(tǒng)的平均粉磨電耗PC32.5水泥降低了4.08kWh/t、PO42.5水泥降低了5.03kWh/t。

  從理論分析上看,還有進(jìn)一步增加研磨體的空間,YN公司的試驗(yàn)仍在繼續(xù),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有望進(jìn)一步提高、粉磨電耗有望進(jìn)一步降低,讓我們拭目以待。

  案例二:

  2015年11月初~12月中旬,浙江的H水泥集團(tuán),在其φ4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)水泥磨二倉、在其φ3.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)水泥磨一二倉整磨,試用J公司的陶瓷研磨體的情況,僅在取得初步成功后,即決定在其集團(tuán)內(nèi)不同規(guī)格的水泥粉磨系統(tǒng)上全面推廣應(yīng)用。

  該公司共有84臺(tái)水泥粉磨系統(tǒng),截止到2016年6月底,推廣使用陶瓷研磨體的水泥磨已達(dá)50多臺(tái),而且剩余的水泥粉磨系統(tǒng)多數(shù)是不具備使用條件的,有的輥壓機(jī)不閉路、有的干脆就沒有輥壓機(jī)。

  該公司的推廣速度不謂不快,應(yīng)該積累了不少的經(jīng)驗(yàn)。但可能是由于商業(yè)機(jī)密的需要,該公司不大情愿對(duì)外宣傳,所以筆者也缺乏詳細(xì)的推廣資料,這里只能就側(cè)面了解的一些情況給大家作一介紹。

  2015年11月初,試用第一臺(tái),φ4.2×13m水泥磨,只在第二倉上試用,在試用了10天后的總結(jié)顯示:生產(chǎn)PO 42.5水泥,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降了約5t/h左右,節(jié)電達(dá)4kWh/t水泥以上。

  2015年12月初,試用第二臺(tái),CF公司的φ3.2×13m水泥磨,生產(chǎn)PC 32.5水泥,將一二倉全部更換為陶瓷研磨體,在試用了10天后的總結(jié)顯示:粉磨電耗比試驗(yàn)前降低了6kWh/t左右,達(dá)到了<20kWh/t水泥的高水平。

  CF公司有2臺(tái)Ф3.2×13m開路球磨機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng),磨前配置有輥壓機(jī)和打散分級(jí)機(jī),將1號(hào)磨作為陶瓷研磨體試驗(yàn)?zāi)ァ?號(hào)磨改用陶瓷研磨體前,入磨物料細(xì)度為80um篩余<20%,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量約150t/h左右,粉磨工序電耗約25kWh/t左右,將一二倉全部改用陶瓷研磨體的目標(biāo)確定為粉磨工序電耗降到20kWh/t水泥以下。

  試驗(yàn)自2015年12月初開始,經(jīng)過幾次適應(yīng)性調(diào)整,到2016年1月份取得了如下結(jié)果:在比表面積基本不變的情況下,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均為140噸,比原來的150噸下降了10噸左右;工序電耗由原來的25度下降為19.5度。到目前為止,該磨機(jī)換用陶瓷研磨體后,已正常運(yùn)行了半年多,陶瓷研磨體磨損很小,至今沒有補(bǔ)球必要。

  值得一提的是,該粉磨系統(tǒng)在使用陶瓷研磨體前的電耗就只有25kWh/t左右,生產(chǎn)PO 42.5水泥,這在國內(nèi)外都已經(jīng)是非常先進(jìn)的指標(biāo)。何以如此,主要是將入磨細(xì)度控制得較細(xì)(80um篩余<20%),一般在17%~19%左右。

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  入磨細(xì)度80um篩余<20%,是一個(gè)什么概念?這不是誰都能隨便做到的,這不僅體現(xiàn)了使用者對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)的節(jié)電作用有充分的認(rèn)識(shí),而且系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和裝備要具備相應(yīng)的能力,說明我們?cè)谳亯簷C(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上還有潛力可挖,這一點(diǎn)值得大家深思。

  案例三:

  2015年3月13日~4月12日,S水泥集團(tuán)在其SD公司、¢3.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中、水泥磨二倉試用S公司的輕質(zhì)研磨體情況。

  試用前后球磨機(jī)內(nèi)的研磨體裝載量與級(jí)配見表3,試用前后粉磨系統(tǒng)與所生產(chǎn)水泥的主要技術(shù)指標(biāo)見表4。

表3 試用前后研磨體的裝載量與級(jí)配(mm\t\%)


表4 試用前后系統(tǒng)與水泥的主要技術(shù)指標(biāo)


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  由表4可見,使用陶瓷研磨體后,在填充率略有提高的情況下,由于裝載重量的減少,水泥磨主電機(jī)電流由105A降至70A,水泥粉磨電耗的降低十分明顯。其中P·O42.5R降低4.39kWh/t、P·II42.5R降低7.84kWh/t、P·O52.5R降低8.9kWh/t。

  產(chǎn)能方面,盡管臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有所降低,但都在10%以內(nèi),而且經(jīng)過適應(yīng)性調(diào)整已基本達(dá)到恢復(fù);質(zhì)量方面,在其它條件不變的情況下,各品種水泥都表現(xiàn)出45um篩余和比表面積同時(shí)降低、3天強(qiáng)度略有降低、28天強(qiáng)度略有上升的規(guī)律,說明減少了過粉磨現(xiàn)象、水泥的顆粒級(jí)配更趨合理。  

  關(guān)于對(duì)水泥使用性能的影響,從顆粒級(jí)配的組成來看,生產(chǎn)的三個(gè)水泥品種都反映出,≤3μm和≥32μm的顆粒有所減少、而3~32μm的顆粒增加明顯,使水泥的需水量有所減少,出磨水泥溫度明顯降低,同時(shí)減少了助磨劑的用量,這都是減少了過粉磨的結(jié)果,使水泥與混凝土外加劑的適應(yīng)性得到進(jìn)一步改善,因此受到了混凝土企業(yè)的歡迎。

  在試驗(yàn)期間,該公司利用檢修機(jī)會(huì)進(jìn)磨檢查,所用陶瓷研磨體基本沒有破損發(fā)現(xiàn),從而驗(yàn)證了該研磨體確實(shí)具有高強(qiáng)、增韌、耐磨等特點(diǎn),從而解除了我們對(duì)非金屬研磨體降產(chǎn)量、增磨耗、易碎裂等的顧慮。

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  二、陶瓷研磨體的使用現(xiàn)狀和注意事項(xiàng)

  在水泥球磨機(jī)上使用陶瓷研磨體,總體上是成功的,但失敗的也不少。

  現(xiàn)實(shí)的情況可概括為以下三點(diǎn):

  1)生產(chǎn)投放陶瓷研磨體的廠家雜亂、而且是嚴(yán)重混亂,嚴(yán)重影響了陶瓷研磨體的形象和推廣速度。

  2)陶瓷研磨體的應(yīng)用還處于初期起步階段,多數(shù)供需雙方都缺乏使用經(jīng)驗(yàn),而且從技術(shù)上缺乏陶瓷生產(chǎn)和水泥粉磨雙方的供需融合。

供方為推銷產(chǎn)品盲目承擔(dān)了現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用調(diào)試,需方為回避責(zé)任缺乏主動(dòng)的溝通指導(dǎo),而且雙方還沒有關(guān)注到陶瓷研磨體的磨削能力,導(dǎo)致臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降得過多而節(jié)電有限。甚至有的公司將陶瓷研磨體水磨得非常光滑,不知其到底是什么目的?

  3)就陶瓷研磨體的使用量來講,成功的多于失敗的;就陶瓷研磨體的供應(yīng)商來講,失敗的遠(yuǎn)多于成功的;就水泥生產(chǎn)線來講,成功的多余失敗的;就水泥企業(yè)來講,失敗的遠(yuǎn)多于成功的。失敗的影響遠(yuǎn)大于成功的影響,成功的效益又遠(yuǎn)多于失敗的損失,導(dǎo)致大部分水泥人處在迷茫觀望之中。

  南方某公司已經(jīng)有50多臺(tái)水泥磨在使用陶瓷研磨體,除了該公司以外,目前在全國試用或使用陶瓷研磨體的水泥磨,加起來也達(dá)不到這個(gè)數(shù),你能說陶瓷研磨體不成功、沒有推廣價(jià)值嗎?只能說我們?cè)谕茝V應(yīng)用中出了這樣那樣的問題!

  陶瓷研磨體在使用中的注意事項(xiàng):

  1)陶瓷研磨體與金屬研磨體相比,重量輕了降低了粉碎和研磨功能、但表面磨削能力強(qiáng)了增強(qiáng)了研磨功能。更強(qiáng)調(diào)對(duì)入磨粒度的控制(是篩余,不是比表面積),要加強(qiáng)輥壓機(jī)系統(tǒng)的管理,要重視邊料效應(yīng)的影響,輥壓機(jī)系統(tǒng)也要閉路。在只更換研磨倉時(shí),最好將入磨細(xì)度控制在80μm篩余60%以下,50%以下更好。

  2)陶瓷研磨體的效果 主要體現(xiàn)在研磨倉上,以研磨倉比粉碎倉(一倉)的效果更好。但這要看入磨粒度的控制情況,入磨粒度控制得好,也是充分挖掘輥壓機(jī)節(jié)電效果的需要,如果入磨80μm篩余<25%,粗磨倉(一倉)也是可以更換陶瓷研磨體的,以獲取更大的節(jié)電效果。

  3)由于陶瓷研磨體重量減輕,大幅度降低了球磨機(jī)的承載負(fù)荷和運(yùn)行負(fù)荷,從機(jī)械結(jié)構(gòu)和動(dòng)力設(shè)備上為加大研磨體裝載量創(chuàng)造了負(fù)荷條件;由于粉磨原理更多的依賴于研磨功能,對(duì)研磨體的規(guī)則性拋落需求降低,為適當(dāng)提高填充率創(chuàng)造了空間條件。

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  為了充分發(fā)揮球磨機(jī)的潛力,利用好已有磨內(nèi)空間,陶瓷研磨體的填充率要比原用金屬研磨體大一些。

  試驗(yàn)表明,在不改變磨內(nèi)結(jié)構(gòu)的情況下,陶瓷研磨體的最佳填充率應(yīng)該在36%~38%;如果能解決研磨體的串倉問題,比如給隔倉板的中心孔加篩網(wǎng),最佳填充率可能更高。但由于各粉磨系統(tǒng)的工況不同,建議填充率從32%起步進(jìn)行逐步增加試驗(yàn),尋找自己的最佳值。

  4)由于陶瓷研磨體的重量較輕,從做工機(jī)理上其“沖擊力”比其“表面積”的重要性上升了;由于研磨功能的增強(qiáng),為適當(dāng)提高物料流速打下了基礎(chǔ)。

  注意:沒有擋料環(huán)的磨,一般不需要增大磨內(nèi)流速!

  在配球方案上,平均球徑(或段的規(guī)格)比原用金屬研磨體要適當(dāng)大一些,配球級(jí)數(shù)可以適當(dāng)少一些,更有利于減少過粉磨、提高粉磨效率。

  試用初期,可以仍按原有金屬研磨體配球方案執(zhí)行;然后在使用中,根據(jù)磨內(nèi)篩余曲線和出磨比表面積,逐步加大平均球徑、減少配球級(jí)數(shù),尋求其最佳值。對(duì)于研磨倉,一般用Ø15mm、Ø20mm、Ø25mm三種規(guī)格的研磨體配球也就足夠了。

  5)由于陶瓷研磨體的重量輕了、平均球徑大了、配球級(jí)數(shù)少了、靜電效應(yīng)弱了、粉磨溫度低了,這些因素都會(huì)導(dǎo)致磨內(nèi)流速的加快、對(duì)磨機(jī)通風(fēng)的需求降低。因此,為了防止磨內(nèi)流速過快,確保物料有足夠的磨內(nèi)停留時(shí)間,對(duì)磨尾排風(fēng)機(jī)的閥板開度要適當(dāng)關(guān)小一些(甚至有個(gè)案顯示 需要關(guān)小一半左右)。由于各生產(chǎn)線的工況不同,具體在運(yùn)行中自己摸索。

  6)由于陶瓷研磨體重量較輕、表面相對(duì)光滑,而且填充率的提高,使球磨機(jī)筒體的帶球效果會(huì)差一些。試驗(yàn)表明,球磨機(jī)的活化環(huán)能起到一定的改善作用,活化環(huán)的存在更有利于進(jìn)一步加大研磨體的填充率。

  由于陶瓷研磨體的填充料更高,為了適應(yīng)對(duì)活化能力的需要,球磨機(jī)內(nèi)已有的活化環(huán),有可能需要適當(dāng)加高、加密。

  需要說明的是,球磨機(jī)研磨倉已有的這種環(huán),有的叫活化環(huán)、有的叫擋料圈。名字不同、結(jié)構(gòu)不同、作用也是不同的,要同時(shí)兼顧活化和擋料兩種功能。

  7)由于研磨體的填充率提高得較多,位于一二倉之間的隔倉板、以及磨尾的出磨篩板,需要作相應(yīng)的改造,以解決相應(yīng)的倒球串倉、磨尾跑球、出磨跑粗等問題。特別是中心部位的通風(fēng)孔,或者是改造篦板縮小面積、或者是補(bǔ)加篩板阻止研磨體的通過。

  8)試驗(yàn)表明,陶瓷研磨體的使用效果,粉磨低標(biāo)號(hào)水泥 比粉磨高標(biāo)號(hào)水泥要差一些,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降的較多、節(jié)電效果也差,而且節(jié)電效果差 也主要受臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降的影響。

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  試驗(yàn)同時(shí)表明,在球磨機(jī)使用陶瓷研磨體后,對(duì)物料的入磨水分更敏感一些。低標(biāo)號(hào)水泥摻加的混合材較多,入磨水分相對(duì)較大,陶瓷研磨體 又大幅度降低了磨內(nèi)溫度,等于降低了對(duì)水分的烘干能力,影響了磨機(jī)產(chǎn)量。所以,在使用陶瓷研磨體后,要更加重視對(duì)入磨物料水分的控制。必要時(shí)可考慮引入窯系統(tǒng)的熱風(fēng)、或加一個(gè)簡(jiǎn)單的熱風(fēng)爐。

  9)由于粉磨溫度下降的較多,會(huì)影響到天然石膏的脫水,會(huì)影響到水泥的凝結(jié)時(shí)間和早期強(qiáng)度,這一點(diǎn)要給予關(guān)注。石膏有多種形態(tài),它們的溶解度和溶解速率各不相同,勢(shì)必影響到水泥水化早期 水泥顆粒表面 鈣礬石晶體的形成,繼而影響到水泥的流變性和需水量。不過也有例外,粉磨溫度的變化對(duì)脫硫石膏的溶解影響不大。

  石膏的形態(tài)通常有生石膏(CaSO4·2H2O)、天然硬石膏(CaSO4)、半水石膏(CaSO4·1/2H2O)、可溶性硬石膏(CaSO4),其溶解度和溶解速率是不同的,詳見表5。粉磨溫度的變化會(huì)影響石膏的脫水程度,繼而影響到其溶解度和溶解速率。

表5 不同形態(tài)石膏的溶解度和溶解速率


  10)有的企業(yè)只有一臺(tái)水泥磨,又不愿意廢掉換出的金屬研磨體,可以在陶瓷研磨體中添加10%左右的金屬研磨體混合使用。陶瓷研磨體與鋼球、或鋼鍛混裝使用,由于其密度不同、運(yùn)動(dòng)軌跡不同,可以在一定程度上強(qiáng)化磋磨效果,從產(chǎn)能和能耗上沒有太大副作用,只是金屬研磨體的消耗將有所增大而已。

  11)按鋼球重量的60%加裝陶瓷研磨體后(填充料約為原金屬研磨體的1.2倍),粉磨系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量試驗(yàn)有增有減不等,但多數(shù)都可控制在±10%以內(nèi)。這里特別強(qiáng)調(diào)對(duì)入磨細(xì)度和入磨水分的控制,要充分發(fā)揮好輥壓機(jī)閉路系統(tǒng)的控制作用。

  12)在陶瓷研磨體的試驗(yàn)調(diào)整結(jié)束、達(dá)到最佳效果的最大填充率以后,原有球磨機(jī)的動(dòng)力和傳動(dòng)配置顯然是大了,可以重新選配更換合適的主電機(jī)以及減速機(jī),獲取進(jìn)一步的節(jié)電效果。

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  以¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)為例,主電機(jī)功率為3550kW,在更換球磨機(jī)二倉研磨體后,一般可減小主電機(jī)功率1200kW,換用小電機(jī)可解決大馬拉小車問題,這本身就是一項(xiàng)節(jié)電措施。

  13)仍以¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)為例,對(duì)于只有1套粉磨系統(tǒng)的粉磨站,一般(如天瑞鴨河)最大用電負(fù)荷在7200kVA左右,主變壓器的容量為10000kVA。

  在更換主電機(jī)的同時(shí)減小了系統(tǒng)的裝機(jī)容量和用電負(fù)荷,還可以考慮改用小一點(diǎn)的進(jìn)廠主變,降低變壓器的無功損耗和基本電價(jià)。

  在球磨機(jī)主電機(jī)減小1200kW以后,粉磨站的最大用電負(fù)荷可減小到6000kVA左右,變壓器的容量可減小至8000kVA。

  按以變壓器容量核算基本電費(fèi)的方式,一般基本電費(fèi)為20元/kVA·月,每年又可以節(jié)約基本電費(fèi):20×(8000-6000)×12=48萬元。

  14)關(guān)于陶瓷研磨體的磨耗:多數(shù)供貨商承若單倉研磨體磨耗保證值為30g/t。實(shí)際上,這是一個(gè)保守的估值,由于總體試用時(shí)間太短,還沒有具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出來,但可以肯定比現(xiàn)有的金屬研磨體小得多(當(dāng)然,首先是不能破碎)。實(shí)際上,陶瓷研磨體在使用一個(gè)月后,用卡尺測(cè)量其大小,沒有測(cè)出變化來。

  15)關(guān)于破損率:在開發(fā)初期曾遇到過較高的破損率問題,這與原料、成型和燒結(jié)工藝有關(guān),這一問題在部分供貨廠家已經(jīng)解決?,F(xiàn)有質(zhì)量好的陶瓷研磨體,保證破損率≤5‰已經(jīng)沒有問題了,關(guān)鍵是你要選對(duì)供貨商。金屬研磨體的破損率一般保證≤5‰,多數(shù)陶瓷研磨體也沿用了這一保證值,但也沒有取得具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。關(guān)鍵是大家都在保證,實(shí)際上多數(shù)供貨商做不到。

  16)關(guān)于節(jié)電效果:由于不同工藝、不同規(guī)格的粉磨系統(tǒng),對(duì)于不同的粉磨物料,主機(jī)電耗占系統(tǒng)電耗的比例不同,故節(jié)電效果的百分率差別較大,一般以粉磨系統(tǒng)球磨機(jī)主機(jī)的粉磨電耗降低15%為考核指標(biāo)。

  試驗(yàn)表明:球磨機(jī)的規(guī)格越大系統(tǒng)的節(jié)電效果越好,水泥控制的比表面積越高節(jié)電效果越好,所磨水泥的標(biāo)號(hào)越高節(jié)電效果越好。

  17)關(guān)于性價(jià)比:為了使這項(xiàng)新技術(shù)得以在水泥行業(yè)推廣應(yīng)用,考慮到低利潤水泥行業(yè)的承受能力,生產(chǎn)陶瓷研磨體的廠商 在保證上述各項(xiàng)指標(biāo)的情況下,將價(jià)格定位在 用于水泥磨的研磨體資金基本不變的價(jià)位上。

  陶瓷研磨體的重量是金屬研磨體的一半,其價(jià)格大致為金屬研磨體的兩倍,這是目前供需雙方都可以接受的價(jià)格,不要一味地追求廉價(jià)產(chǎn)品。高價(jià)的不一定是好產(chǎn)品,但價(jià)格過低的肯定不是好產(chǎn)品。

  18)盡管陶瓷研磨體在水泥行業(yè)的試用時(shí)間還不長(zhǎng),但由于其投資低、風(fēng)險(xiǎn)小、回報(bào)高的特點(diǎn),具有較好的市場(chǎng)前景,大家都想分一塊蛋糕。目前已有多個(gè)廠家推出了自己的產(chǎn)品,有的干脆就是賣狗皮膏藥的皮包公司。毋容諱言的是,這些陶瓷研磨體在質(zhì)量上參差不齊,有的根本就不能用,破損率極高。

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  那么,如何判斷一個(gè)產(chǎn)品的好壞呢?

  用于水泥粉磨的陶瓷研磨體,主要是把控好“破損率和磨削能力”兩大性能。需要提醒的是,目前大家關(guān)注的焦點(diǎn)都集中在破損率上,磨削能力還沒有引起足夠的重視,而磨削能力直接影響到更換研磨體后的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。

  破損率和磨削能力,在陶瓷研磨體的生產(chǎn)上,是一對(duì)相互制約的特性,通常有利于降低破損率的措施、可能也導(dǎo)致磨削能力的降低,提高磨削能力的措施、可能也導(dǎo)致破損率的升高。

  生產(chǎn)商不能只強(qiáng)調(diào)其一而避諱其二,只有兩頭兼顧的產(chǎn)品才是好產(chǎn)品。比如原料中的SiO2含量,各生產(chǎn)商的控制差別很大,所以不能僅以破損率論英雄,更不能只以抗壓強(qiáng)度說破碎。

  某陶瓷研磨體中間商 在進(jìn)過一番調(diào)研后,對(duì)部分較好的陶瓷研磨體做了抗壓強(qiáng)度檢測(cè)對(duì)比,見表6。雖然談不上檢測(cè)的準(zhǔn)確性,但應(yīng)該相信它的公正性。除了C公司的抗壓強(qiáng)度高、破損率也低以外,就A、B、D三個(gè)公司來講,很難找到其抗壓強(qiáng)度與破損率的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

表6  部分陶瓷研磨體的抗壓強(qiáng)度


  鑒于陶瓷研磨體之“化學(xué)成分、晶相構(gòu)成、機(jī)械性能”的多變性,目前還不好用幾個(gè)技術(shù)指標(biāo)表征把控的兩大性能,還不到制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的窗口期,最好還是考察其業(yè)績(jī)和親自試用。好在試用的時(shí)間無需太長(zhǎng)、試用失敗也損失不大,只需把合同簽得嚴(yán)謹(jǐn)一些,把控好付款方式就行了。

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  三、陶瓷研磨體的防碎途徑和發(fā)展前景

  陶瓷研磨體在水泥粉磨中的應(yīng)用,首先必須過破損率這一關(guān)。我在多次會(huì)議上稱其為“陶瓷研磨體”,而沒有叫它“陶瓷球”,不是我不知道簡(jiǎn)單的稱謂更上口,而是在強(qiáng)調(diào)陶瓷研磨體的特殊性。

  陶瓷研磨體絕不是把陶瓷做成球就行了,而且目前已經(jīng)有多種不同特性和不同用途的陶瓷球。陶瓷球的概念已經(jīng)比較亂了,我們何必再亂上加亂呢。

  對(duì)于水泥粉磨用大型球磨機(jī)的研磨體,需要具備“高強(qiáng)耐磨、高韌抗碎、表面粗糙磨削能力強(qiáng)、性價(jià)比能夠被低利潤的水泥行業(yè)所承受”這些特點(diǎn),與通常所說的“陶瓷球”和超細(xì)粉行業(yè)的“陶瓷磨介”是有區(qū)別的。

  山東某公司生產(chǎn)的水泥磨用陶瓷研磨體(目前使用效果比較好的一家)如圖1所示,至少從外觀上沒那么光滑;其電子掃描顯微照片如圖2、圖3所示,足見其表面粗糙的微晶結(jié)構(gòu)。

圖1 某公司生產(chǎn)的水泥磨用陶瓷研磨體普通照片

圖2 某公司水泥磨用陶瓷研磨體電子掃描顯微照片


圖3 某公司水泥磨用陶瓷研磨體電子掃描顯微照片

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  由于要引進(jìn)水泥粉磨系統(tǒng)的新研磨體,具有“陶瓷材質(zhì)、重量輕可以節(jié)電、表面粗糙磨削能力強(qiáng)”的特點(diǎn),而且由于規(guī)格較大再稱為“陶瓷磨介”已經(jīng)不太合適。

  從功能和特性上應(yīng)該定義為“強(qiáng)磨削輕質(zhì)陶瓷研磨體”,簡(jiǎn)稱為“陶瓷研磨體”更加上口,而且不會(huì)與其他產(chǎn)品混淆。 

  事實(shí)上,用于球磨機(jī)的陶瓷研磨體,在水泥行業(yè)以外早已存在,主要用于超細(xì)粉研磨的小規(guī)格球磨機(jī),由于其體積很小,被稱為“陶瓷磨介”。

  國內(nèi)某公司生產(chǎn)的幾種陶瓷磨介及其性能見表7所列,這是一張非常重要的參考表,其破碎和磨削問題早已解決,水泥磨用陶瓷研磨體的早期意識(shí)也萌芽于此。

表7 國內(nèi)某公司生產(chǎn)的幾種陶瓷磨介

  這種陶瓷磨介由“經(jīng)過超細(xì)研磨的亞微米級(jí)原料滾球成型再高溫?zé)Y(jié)而成”,適用于涂料、油墨、非金屬礦、電子、釉料、造紙等行業(yè),適用于臥式砂磨機(jī)、立式砂磨機(jī)、球磨機(jī),具有磨耗低的特點(diǎn),但沒有提到水泥行業(yè);其產(chǎn)品規(guī)格從直徑0.2mm至60mm不等,而且可按用戶的要求生產(chǎn)。從產(chǎn)品性能和規(guī)格來看,應(yīng)該有可能找到適合水泥行業(yè)使用的產(chǎn)品,我們將其改稱為陶瓷研磨體。 

  這種強(qiáng)磨削輕質(zhì)的陶瓷研磨體,原料以剛玉粉為主,其次為氧化鋁粉,還需要加入一些氧化鋯、氧化硅等調(diào)質(zhì)組分,以增加陶瓷研磨體的韌性抗碎、以增強(qiáng)陶瓷研磨體的磨削能力,這在表7中有明確的體現(xiàn)。

  生產(chǎn)陶瓷研磨體的原料都是微米級(jí)的超細(xì)粉,一般<Φ30mm的球體采用滾動(dòng)成型,而≥Φ30mm的球體需用模具壓制或等靜壓成型。在坯體的成型過程中,對(duì)其內(nèi)部的密實(shí)度和均質(zhì)性有較高的要求,內(nèi)部不得存在氣泡、氣孔、砂眼等不均質(zhì)現(xiàn)象。不均質(zhì)(密度、成分)是燒成和冷卻中炸裂、以及使用中延裂破碎的主要原因之一。

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  對(duì)于傳統(tǒng)的滾動(dòng)成球工藝,首先由人工將專用的粉料做成“種子”,然后將“種子”放到滾球機(jī)里,通過不停的添料和加水,使這些種子層層粘附滾大成球。這樣成型的料球其粘附的均質(zhì)性本身就不高,而且還要包含一個(gè)不同質(zhì)的“種子”,其整體的均質(zhì)性較差、強(qiáng)度也較低。

  鑒于陶瓷研磨體的破損率,已經(jīng)成為制約其推廣使用的一個(gè)關(guān)鍵問題,故預(yù)加“種子”的利弊就成為一個(gè)值得商榷的問題。從破碎的陶瓷研磨體看,有幾種現(xiàn)象比較普遍:

  ●種子熔縮,球體出現(xiàn)空腔;

  ●種子偏離,不在球體中心;

  ●球體的分層結(jié)構(gòu)明顯。

  雖然尚未進(jìn)行具體的研究試驗(yàn),但在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),目前少數(shù)幾個(gè)破損率低的廠家,或是壓制成型、或是在滾動(dòng)成型時(shí)未加“種子”。

  從表7可見,加入氧化硅對(duì)提高研磨體的磨削作用是必要的,而且氧化硅加入得越多其磨削作用就越強(qiáng)。但加入氧化硅不僅是能提高其磨削作用,也同時(shí)增加了研磨體的脆性,更易碎裂、磨耗增高。再多加氧化鋯可以平衡其脆性的增加,但由于氧化鋯又太貴了,成本必然上升,低利潤的水泥行業(yè)能接受嗎?事實(shí)上,考慮到成本問題,目前幾個(gè)公司推出的陶瓷研磨體都沒有考慮加入氧化鋯。

  那么,不加氧化鋯,其破損率有保證嗎?

  陶瓷的破損率取決其機(jī)械性能,主要有“耐壓強(qiáng)度、抗張強(qiáng)度、抗沖擊強(qiáng)度”。

  一般陶瓷的耐壓強(qiáng)度容易做的很高,在靜壓下能抵抗很高的靜壓力,這一點(diǎn)不用擔(dān)心。但不要誤會(huì),雖然提高耐壓強(qiáng)度有利于降低破損率,但耐壓強(qiáng)度并不是影響破損率的主要指標(biāo),耐壓強(qiáng)度高并不能說明其破損率就低。

  陶瓷的抗張強(qiáng)度較差,不能負(fù)擔(dān)較大的伸張應(yīng)力,這才是影響破損率的特征指標(biāo)。好在這一點(diǎn)除了熱脹冷縮以外,水泥磨內(nèi)不存在其它的外在伸張力作用,而且水泥磨內(nèi)的溫度變化幅度和變化速度也不大,其作用于陶瓷研磨體的伸張力是有限的而且是緩慢的。

  但是,對(duì)于陶瓷研磨體燒成后的冷卻過程,卻有上千度的溫差,這是需要重點(diǎn)關(guān)注的搞水泥的人都知道,對(duì)水泥熟料的急冷可以有效的增加其易碎性!  

  陶瓷的抗沖擊強(qiáng)度很差,不善于抵抗剪切力(其主要原因也源于抗張強(qiáng)度較差)。陶瓷易碎就是輸在抗張強(qiáng)度和抗沖擊強(qiáng)度上,不善于抵抗沖擊產(chǎn)生的動(dòng)應(yīng)力。這一點(diǎn)在陶瓷研磨體的制作上要引起足夠重視。

  影響陶瓷機(jī)械強(qiáng)度的因素包括:化學(xué)成分;各晶相的種類、含量、分布狀態(tài);晶體缺陷、成型缺陷、密實(shí)度和均勻性。

  使用表明,如果我們?cè)谶@各個(gè)方面都把控得好,其機(jī)械強(qiáng)度就能得到較大的提高,就能在不加氧化鋯、不過多增加成本的情況下把破損率控制下來。

  由于莫來石晶體的機(jī)械強(qiáng)度比玻璃相高,特別是晶體交織成 網(wǎng)狀的莫來石 強(qiáng)度更高,大量細(xì)小針狀莫來石晶體 相互交織 比個(gè)大數(shù)量少的晶體強(qiáng)度要高。因此,增加莫來石的含量能提高其機(jī)械強(qiáng)度,而且莫來石的晶體越小、瓷胎結(jié)構(gòu)越均勻,機(jī)械強(qiáng)度就越高。在配料中保證一定的Al2O3,采用較高的燒成溫度,有利于形成較多的莫來石晶相,有利于機(jī)械強(qiáng)度的提高。但是,燒結(jié)溫度過高、保溫時(shí)間過長(zhǎng),會(huì)使莫來石晶體變大趨少,導(dǎo)致機(jī)械強(qiáng)度的降低。

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  由此,保溫和冷卻又成為影響產(chǎn)品破損率的一對(duì)矛盾,需要在生產(chǎn)實(shí)踐中平衡把握。另外,保持原料中適量的抑晶組分(比如MgO),也是防止晶體長(zhǎng)大的措施之一。

  氣孔的存在會(huì)降低瓷胎的致密化程度,導(dǎo)致其機(jī)械強(qiáng)度的降低,(吸水率是間接判斷其致密化程度的一個(gè)指標(biāo))。一般來說,增加坯料中的溶劑組分、提高原料的研磨細(xì)度、適當(dāng)提高燒成溫度,都有利于氣孔率的降低、致密程度的提高、瓷胎強(qiáng)度的提高。

  氣孔是瓷坯顯微結(jié)構(gòu)的氣相成分,它是燒成中 內(nèi)部氣體 沒有被排除干凈 而殘留在瓷胎之內(nèi)的。有的是生坯孔隙中的原有氣體,有的是坯料中碳酸鹽、硫酸鹽、高價(jià)鐵等物質(zhì)在高溫中放出的氣體。生坯在未燒結(jié)前氣孔率高達(dá)35%~40%,這與成型方式有很大的關(guān)系。

  實(shí)踐表明,由于滾動(dòng)成型的含水量較高、密實(shí)度較低,壓制成型或等靜壓成型的陶瓷研磨體比滾動(dòng)成型的陶瓷研磨體氣孔率要低、密實(shí)度要高、機(jī)械特性要好、使用中的破損率要低。

  另外,成型時(shí)必須加入的增強(qiáng)劑(粘結(jié)劑)的選擇也是影響其產(chǎn)品密實(shí)度的原因之一,雖然專用增強(qiáng)劑的價(jià)格較高,但廉價(jià)增強(qiáng)劑在燒成中會(huì)產(chǎn)生較多的多余氣體,這對(duì)產(chǎn)品的密實(shí)度是不利的。

  隨著燒成溫度的提高、液相的產(chǎn)生與不斷增加,氣孔不斷被填充、減少。但有些氣體,尤其是碳酸鹽、硫酸鹽、高價(jià)鐵等高溫放出的氣體,往往被粘性較大的熔體所包裹,很難順利排出、被壓縮到最大限度封閉于瓷胎之內(nèi),最終影響到陶瓷研磨體的機(jī)械特性。所以,在原料的選取上,要盡量減小碳酸鹽、硫酸鹽、高價(jià)鐵等礦物的含量。

  另外,不加氧化鋯不等于不引入鋯離子,依據(jù)氧化鋯的相變?cè)鲰g機(jī)理,已有人進(jìn)行了摻加硅酸鋯粉的實(shí)驗(yàn),并獲得了一定的增韌效果。硅酸鋯粉雖然增韌效果較差,但比氧化鋯粉便宜得多,適量的摻加對(duì)陶瓷研磨體的成本影響不大,這不失為增強(qiáng)陶瓷研磨體抵抗沖擊動(dòng)應(yīng)力、解決破損問題的選項(xiàng)之一。

  陶瓷研磨體的發(fā)展前景:

  實(shí)際上以上的分析已經(jīng)給出了答案,關(guān)鍵的破損問題是可以解決的、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的下降是可以解決的。因此,陶瓷研磨體是有發(fā)展前景的!

  即使在現(xiàn)有技術(shù)水平下,某公司在不到一年之內(nèi),已經(jīng)推廣了50多臺(tái)水泥磨,不用問其使用效果如何,單就這個(gè)推進(jìn)速度就說明了問題。更何況,在陶瓷研磨體的生產(chǎn)上、在陶瓷研磨體的使用上,特別在球磨機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)陶瓷研磨體的適應(yīng)性改進(jìn)上,還有不少可以挖掘的潛力。

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  關(guān)于陶瓷研磨體技術(shù)下一步的發(fā)展方向,應(yīng)該由目前的“低臺(tái)時(shí)低功率降電耗”(臺(tái)時(shí)產(chǎn)量少降低、主機(jī)功率多降低,達(dá)到節(jié)電目的),轉(zhuǎn)向“同功率高臺(tái)時(shí)降電耗”(主機(jī)電流不降低、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅度提高,達(dá)到節(jié)電的目的),以充分發(fā)揮原有主機(jī)及其動(dòng)力系統(tǒng)的能力。不再是臺(tái)時(shí)產(chǎn)量少降低的問題,而是臺(tái)時(shí)產(chǎn)量如何大幅度提高的問題。

  關(guān)于下一步的技術(shù)措施,至少有以下幾點(diǎn)可以考慮:

  1)陶瓷研磨體具有節(jié)電效果,那么陶瓷襯板、隔倉板怎么樣呢?減輕重量也有節(jié)電效果;盡管節(jié)電效果不如陶瓷研磨體,但其使用壽命會(huì)大幅延長(zhǎng),這也是一塊效益。而且陶瓷襯板為整體結(jié)構(gòu)件,在抗碎方面比陶瓷研磨體更成熟。

  2)陶瓷研磨體降低了出磨溫度,為原來由于溫度高 而不敢采用的膠帶提升機(jī) 創(chuàng)造了使用條件。膠帶提升機(jī)比板鏈、環(huán)鏈提升機(jī) 具有明顯的節(jié)電效果,這是深化改造的又一塊效益。

  3)采用陶瓷研磨體的前提是控制入磨細(xì)度,幾乎不再需求破碎功能了。進(jìn)一步講,就是球磨機(jī)的做功機(jī)理發(fā)生了根本變化,對(duì)研磨體的軌跡性拋落需求降低了,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)也應(yīng)該做適應(yīng)性改造,改進(jìn)的方向主要是將拋落性沖擊功能向滾動(dòng)磨擦功能的轉(zhuǎn)變。

  對(duì)拋落性沖擊功能的需求減小,為提高研磨體的填充率創(chuàng)造了空間條件。這既是提高球磨機(jī)內(nèi)空間利用率的需要(目前只有可憐的30%左右),也是充分利用原有傳動(dòng)能力的需要(單從傳動(dòng)能力上講,研磨體的比重減輕了一半,其填充率就可以增加一倍,應(yīng)該提高到60%左右),更是向高效率的輥壓機(jī)轉(zhuǎn)移做功負(fù)荷、提高整個(gè)系統(tǒng)能力和效率的需要(目前,使用陶瓷研磨體的系統(tǒng),多數(shù)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量是下降的)。

  4)具體對(duì)球磨機(jī)磨內(nèi)結(jié)構(gòu)的改造,還需要在使用實(shí)踐中“摸著石頭過河”,但至少包括如下內(nèi)容:

  ●球磨機(jī)的長(zhǎng)徑比如何確定(能否縮短),

  ●高填充率的研磨體如何分倉(能否單倉),

  ●高填充率研磨體的進(jìn)一步活化(包括活化環(huán)的型式和布局、包括筒體襯板的帶球能力),

  ●隔倉板、出口篩板對(duì)高填充率的適應(yīng)性等。

  5)使用陶瓷研磨體后,系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量不但不應(yīng)該降低,相反應(yīng)該大幅度提高才對(duì)。

當(dāng)然,系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高受制于其 現(xiàn)有輔機(jī)、特別是輥壓機(jī)系統(tǒng)的制約。具體提高多少,取決于對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)能力的再平衡,或在條件允許的情況下對(duì)系統(tǒng)輔機(jī)的改進(jìn)程度。

  有個(gè)案顯示,有的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),能夠?qū)⑷肽ゼ?xì)度控制到20%以下,這是絕大部分聯(lián)合粉磨系統(tǒng)做不到的,為什么?

  6)在磨內(nèi)結(jié)構(gòu)改進(jìn)以后,有可能由改進(jìn)的活化環(huán)取代現(xiàn)有的隔倉板,從而降低系統(tǒng)的通風(fēng)阻力,降低系統(tǒng)風(fēng)機(jī)的電耗,這又是一塊節(jié)電效益。

編輯:武文博

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