浙江虎山集團(tuán)江山水泥公司提出濕磨干燒技改戰(zhàn)略
1958年建廠的“江泥”是我國資深國有企業(yè),經(jīng)過40余年的發(fā)展,擁有6條濕法水泥生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力達(dá)到100萬噸。但隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善和水泥行業(yè)科技水平的不斷提高,原有生產(chǎn)線設(shè)備老化、落后,能耗、價格上的劣勢已嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展。
如果說今天的江泥人看到了技改所帶來的可觀的經(jīng)濟(jì)效益,不如說他們早已預(yù)見到了技改是企業(yè)提高效益的一條最有效的途徑。“江泥”3號窯“濕磨干燒”技改工程早在1998年就已列入了公司的發(fā)展目標(biāo)。隨著運(yùn)轉(zhuǎn)了18年的3號濕法窯“濕改干”技改工程全面展開,千名江泥人以極大的熱情和干勁投入到這場事關(guān)企業(yè)和自身命運(yùn)的決戰(zhàn)中。
集團(tuán)董事長張劍星以他嶄新的發(fā)展理念和先進(jìn)的管理思想,從嚴(yán)治廠、科學(xué)辦廠,在技改之初,便嚴(yán)格的按照市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律建立了工程管理框架,組建了工程項(xiàng)目部和項(xiàng)目組,實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制;在土建、設(shè)備采購及安裝上,全部采取公開招標(biāo)的方式,在浙江省乃至全國尋求合作伙伴,并大膽地利用企業(yè)自身的科技力量參與到技改工程中,既節(jié)省了投資,又為企業(yè)今后的技改積累了經(jīng)驗(yàn)、鍛煉了隊伍。
3號窯技改中,除了電腦設(shè)備屬進(jìn)口,其他設(shè)備均為國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。在前后僅用6個月零3天時間,舊線改造、新線安裝就全部完成,創(chuàng)下了工期最短、國產(chǎn)化率最高兩項(xiàng)全國紀(jì)錄。工程總投資在經(jīng)科學(xué)論證、公開招標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)管理下,采用真空過濾法的“濕改干”項(xiàng)目投資不到國內(nèi)同類型技改項(xiàng)目的40%,再創(chuàng)一項(xiàng)全國之最。
3號窯“濕改干”技改工程成功后,臺產(chǎn)水泥熟料從原來的384噸/日增加到現(xiàn)在的1000噸/日,噸熟料能耗可降低45%,噸水泥生產(chǎn)成本降低25元,年節(jié)約費(fèi)用700多萬元。然而,在試生產(chǎn)過程中故障頻現(xiàn),面對太多的“第一次”,江泥人經(jīng)受了很多考驗(yàn)。領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行24小時現(xiàn)場指揮,職工吃在現(xiàn)場、睡在窯邊,技術(shù)骨干奔赴外省同行企業(yè)取經(jīng)問道,在重新調(diào)整和繼續(xù)改造工藝后,試生產(chǎn)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī),窯運(yùn)轉(zhuǎn)率從原來的57.2%上升到90%以上,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)最快--第四個全國第一。3號窯技改的成功為“江泥”開拓市場贏得了先機(jī),給“江泥”帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,同時為“江泥”的虎山牌水泥執(zhí)行水泥新標(biāo)準(zhǔn)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。嘗到甜頭的江泥人,繼續(xù)著他們的技改之路?!皾窀母伞倍€工程又于今年1月破土動工,目前已完成了工程總量的50%以上。
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